3 1/2英寸非标钻具在5 1/2英寸套管开窗侧钻井中的应用
2020-03-04李业勋长城钻探工程有限公司钻井三公司辽宁盘锦124010
李业勋(长城钻探工程有限公司钻井三公司,辽宁 盘锦 124010)
0 引言
长城钻探侧钻能技术始于1992年,第一口侧钻井—齐40-16-26C侧钻井施工,该井侧钻成功,为油田近千口濒临报废的井带来再生希望。经过多年的发展,长城钻探钻井三公司依托辽河油田成为国内完成侧钻井最多、运用侧钻技术增储上产最明显的油田,技术水平也一直处于领先地位。随着油田剩余油气开发的需要,裸眼段逐年增加,为了满足侧钻井工艺要求,长城钻探钻井三公司在辽河油田51/2″(″,为英寸单位符号。下同)套管开窗长裸眼段钻井大力推广31/2″非标钻具,取得了良好的使用效果。
1 现有2 7/8″钻杆存在的不足
2018年以前,我公司在辽河油区施工的51/2″套管开窗长裸眼钻井都是使用符合API标准的27/8″钻杆。以F42-32C井为例,窗口位置1955m,完钻井深2613m,裸眼段长658m。钻具组合为:φ118mm单牙轮钻头+φ102mm单弯螺杆+浮阀+定位接头+φ105mm双母无磁钻铤1根+φ105mm钻铤2根+φ73mm加重钻杆20根+φ73mm钻杆。
51/2″套管开窗钻井井眼较常规井眼的根本差别在于井径和环空间隙小,较小的环空间隙导致小井眼在钻井过程中环空压耗过大。根据国内外对小井眼钻井技术的研究资料显示,常规27/8″钻杆接箍外径偏大在φ105-φ110mm之间,小井眼的环空压耗占总压耗的40%以上,而81/2″及以上常规井眼的环空压耗大约占总压耗的10%。使用常规27/8″钻杆环空压耗大,井壁承受的压力波动大,特别是钻杆接箍处钻井液上返速度是本体处的3~4倍,井壁稳定性差极易导致井漏和划眼的情况发生。因泵压高,施工排量受限,携岩困难也易引发其他复杂情况。由于水眼小,增加了钻具内的循环压耗,到达马达的钻井液压力减小,影响了钻进效率。
2 3 1/2″非标钻具的优势
随着辽河油区51/2″套管侧钻井长裸眼井的最多,管柱内外的压耗越来越大,为了能够均匀内外管柱的压耗,结合现有通用的钻具尺寸,采用31/2″管体与小接箍(外径φ100mm)接头的组合,接头螺纹是根据API RP 7G的理论设计得出的。
2.1 采用双台肩PD29扣型
非标钻具最大的特点是采用双台肩PD29扣型,与API标准接头相比有2个密封面,在双台肩接头上扣时,主台肩先顶上,副台肩留有很小的间隙,以确保主台肩能起到密封作用。当上扣达到一定扭矩后副台肩顶上;当达到上紧扭矩后,副台肩能够起到增加抗扭强度的作用。
2.2 大内径小接箍
31/2″非标钻具双台肩非API标准接头内径为φ50.8mm,外径为φ100mm。 减小接头外径,增加了环空空间,降低了钻具环空的循环压耗。本体内径为φ70.2mm,增加本体的内径,降低了钻具内的循环压耗。
图1 3 1/2″非标钻杆示意图
表1 3 1/2″PD29钻杆与2 7/8钻杆的主要参数表对比
3 3 1/2″非标钻具的应用情况
与27/8″钻杆相比,31/2″非标钻具有高抗扭、大排量、循环压耗低等优势,2018年以来,我公司在辽河油区51/2″套管开窗长裸眼钻井中积极开展现场试验,并进行了推广应用。
F41-39C井是一口51/2″套管开窗长裸眼钻井,其开窗点位置为1598m,完钻井深2418m,裸眼段长820m,施工中使用31/2″G105非标钻具,钻具组合为φ118mmPDC钻头+φ102mm单弯螺杆+浮阀+定位接头+φ105mm双母无磁钻铤1根+φ88.9mm钻杆。循环压耗显著降低,与根据实际数据并通过软件计算结果相符,在7 l/s的排量下施工中使用31/2″非标钻具比使用27/8″普通钻杆,其计算立管压力相差2.56MPa。说明φ118mm小井眼环空间隙小,循环当量密度高,循环压耗大,可以通过使用31/2″非标钻具等技术措施,显著降低循环压耗,减轻起钻后由于地层横向应力的释放带来的影响,降低井壁失稳和井漏风险。本井顺利完钻未发生划眼、电测遇阻等井下故障。
4 结论
31/2″非标钻具非标钻具具有高抗扭、大水眼、双密封等特点,较API标准钻具在长裸眼段侧钻井使用中更有优势。自31/2″非标钻具辽河油田51/2″套管开窗长裸眼段钻井中推广应用以来,未发生任何钻具质量事故,有效保障了长裸眼段的安全提速目标,取得了良好的使用效果,具有广阔的应用前景。