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合成氨装置分子筛常见故障及处理

2020-03-04陈博阳

化工设计通讯 2020年1期
关键词:收集器内漏合成氨

陈博阳,宁 静

(中海石油化学有限公司,海南东方 572600)

1 分子筛工艺

中海石油化学股份有限公司化肥二期合成氨装置(45万t/a)采用KBR合成氨工艺技术。其核心工艺为KBR深冷净化工艺,它是由布朗深冷净化工艺与凯洛格设备设计的组合。甲烷化气体与合成回路驰放气汇合后冷却至4℃,经过分离后进入装有干燥剂分子筛脱除游离氨、残余水和CO2。

每台分子筛干燥器设计满足在24h干燥周期运行,再生设计为12h一个周期,再生气由净化器来的废气完成,再生热量由中压蒸汽提供,再生后废气进入一段炉作为部分燃料气。

分子筛上部装φ6氧化铝球,中部装13X-PG1/16"分子筛干燥剂,下部装φ6与φ25氧化铝球,设备底部有出口收集器,防止氧化铝球泄漏。

工艺流程见图1。

图1 分子筛流程

2 分子筛常见故障及处理

2.1 切换时工艺气温度波动大

分子筛再生温度240℃,再生合格后,由冷箱过来的3℃废气进行降温,之后工艺气充压,并行,切换。程序设计冷却时间494min,可将分子筛降温至10℃(温度测点在出口管道),此时分子筛内还蓄存较多的热量(相对于4℃工艺气),若此时进行并行切换,合成气压缩机入口工艺气温度可从1℃上涨至6℃,压缩机有300r/min波动,影响机组安全运行。针对该现象,在分子筛程序运行到并行前,现场分3次开MOV1017(MOV1018)至12%,停程序4h,利用工艺气给分子筛继续降温,将分子筛内多余的热量逐步带出,减少切换时工艺气波动过大。采取该措施后,可有效将合成气压缩机波动控制在50r/min内,保证机组运行稳定。

2.2 充压速率偏快

分子筛程序运行到充压步骤时,工艺气通过入口大阀的旁路,由程序控制一定的比率给再生好的分子筛充压,前半程充压速率慢,后半程充压速率快。合成气压缩机103J为入口压力控制,充压时必然会使新鲜气量减少,充压阶段后半程时会引起压缩机约100r/min波动。针对该现象,在充压阶段进行到一半时,停程序1h,待压力均平后,再投用程序,避免压缩机转速波动。

2.3 再生前泄压不到位

2.3.1 泄压时相关需要隔离的阀门内漏

(1)分子筛系统的再生隔离主要依靠4个电动、4个气动的轨道球阀,当其中任一阀门有泄漏,均会造成分子筛再生前泄压不到位,泄漏严重时会导致分子筛再生不彻底,进而影响吸收效果。

(2)4个电动轨道球阀在运行过程中,均相继出现过阀位0点漂移,阀门未关闭完全而导致内漏。该现象较容易处理,重新设定好阀位0点即可。

(3)4个气动驱动的轨道球阀,其中XV1160在2019年7月出现过较大内漏,导致分子筛再生前泄压不到位。运行到8月份,漏量继续增大,使109DB的再生温度从240℃持续降至150℃,严重影响再生效果。后利用109DB运行,109DA泄压阶段,在线对该阀门执行机构进行检修。发现阀门内漏原因为轨道导销磨损严重,更换导销后阀门内漏现象消除。导销磨损见图2。

图2 磨损导销

2.3.2 泄压阀流通量不足

分子筛底部装填φ6(上)与φ25(下)两种规格的惰性球,因φ6惰性球较小,运行过程中存在少量小瓷球穿过底部收集器漏出现象。因泄压阀PV1047、PV1048均处在地面最低点,泄漏的瓷球堵塞阀门,导致泄压时气体流通量不足,泄压不到位。针对该现象,一是在泄压阀前安装过滤器,有瓷球堵塞时清除滤网,二是在φ6(上)与φ25(下)之间加装一层100目的不锈钢丝网,防止小瓷球穿层泄漏。

2.4 出口露点偏高

出口露点偏高除因入口工艺气带水偏多导致分子筛床层穿透外,工业上遇到的主要是分子筛再生不彻底。具体可分为再生温度不够,再生气量不足,再生气带水。二期装置再生加热器183C热源为中压蒸汽,2014—2015年多次因加热器管板泄漏,再生气带水,再生效果不好,继而导致工艺气穿透分子筛床层,水进入冷箱后引起冷箱压差升高,膨胀机压差从正常的200kPa提高到550kPa,最后装置被迫停车,处理183C泄漏点。2019年装置大修期间整体更换了183C,新183C管板与管束密封方式由原胀接升级为胀接加焊接。

2.5 底部收集器损坏

损坏原因主要是分子筛周期性的再生(240℃)/冷却(3℃)冷热交替,应力反复改变导致。2013年检修打开154DB,发现滤袋内部几乎全部被φ25的瓷球堆满。卸出109DB内部分子筛和瓷球,检查底部收集器,外包钢丝网基本完好,12个支撑杆,有10个断裂,最宽断裂约3cm缝隙,大小瓷球从底部缝隙漏出,见图3。后委托大连松海修复好断裂支撑脚并加固钢丝网。

图3 收集器底部支撑脚断裂

3 结语

分子筛是合成氨装置深冷净化工艺中的关键设备,其运行工况直接关系到整个装置的安全稳定。二期装置因分子筛故障,先后更换过3炉分子筛(未到设计使用寿命),被迫停车2次,直接经济损失数百万元,因此做好分子筛系统的维护保养工作,对合成氨装置的稳定经济运行至关重要。

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