浅议矿卤除硫工艺操作
2020-02-20王绪前
王绪前
(连云港工投集团 日晒制盐有限公司,江苏 连云港 222227)
连云港工投集团日晒制盐有限公司(以下简称“公司”)日晒硫酸钠型矿卤制盐,利用氨碱废液(主要成分是氯化钙和氯化钠,以下通称“钙液”)降低母液中的硫酸根(以下简称此操作为“除硫”),循环利用母液,为此,完善除硫工艺操作,是提高矿卤盐产、质量的基本环节。
1 矿卤析盐规律
1.1 皿试析盐规律
新饱和矿卤A,及某滩晒结晶母液与饱和(相对氯化钠)钙液不同当量比混合,制取三种除硫母液,2015-06-06~09-06进行皿内自然蒸发浓缩析盐,相关数据见表1、表2。
新饱和矿卤主要成分为氯化钠,次要成分为硫酸钠,另有含量极低的硫酸钙、硫酸镁,随结晶卤水浓度升高,卤水中氯化钠和硫酸钙含量逐渐减少,硫酸钠含量逐渐增加;析盐氯化钠、硫酸钙含量呈下降趋势,硫酸钠含量呈上升趋势;各阶段产盐量逐渐下降。三种除硫母液初始时的钙、镁离子含量高于新饱和卤,硫酸根含量递减,钙离子含量递增,各结晶周期析盐氯化钠含量、产盐量呈逐渐下降趋势。
1.2 相图分析析盐规律
应用氯化钠—硫酸钠—水三元体系多温相图(见图1)分析新饱和卤。
图1 NaCl-Na2SO4-H2O三元体系多温相图Fig.1 Multi temperature phase diagram of NaCl-Na2SO4-H2O ternary system
当温度低于0 ℃时,有二水盐和芒硝析出;当浓缩到氯化钠含量占80%,硫酸钠含量占20%(约27.3 °Be′/20 ℃,硫酸钠、硫酸根含量60 g/L、40 g/L),温度为15 ℃时,氯化钠与芒硝在共饱和线上,继续蒸发当温度下降时,有芒硝析出,温度为35 ℃,在氯化钠与硫酸钠共饱和线上,继续蒸发硫酸钠开始析出;当温度在18 ℃~25 ℃范围内,浓缩到硫酸钠含量占两盐22%(硫酸钠、硫酸根含量约78 g/L、55 g/L),在氯化钠结晶区,无硝析出。
表1 皿内析盐母液主要成分Tab.1 Main components of mother liquor for salting out in dish
表2 饱和矿卤皿内析盐质量、产量Tab.2 Quality and output of salt evolution in a saturated brine dish
2 结晶卤水终止浓度
新饱和卤皿试析盐知:结晶卤水26.65 °Be′前两阶段析盐氯化钠含量相近, 26.65 °Be′后析盐携带的母液多,致使盐中硫酸钠含量渐多,特别当27.47 °Be′后析盐氯化钠含量降幅大;结晶卤水终止硫酸根含量低于25.95 °Be′甩撤,当次结晶周期过短,氯化钠析出率低,析盐硫酸钙偏高,且母液体积大,不便于除硫操作。由此,从对析盐产、质量影响,结晶卤水终止硫酸根含量可拟为30 g/L~35 g/L。
依相图分析,常温矿卤日晒工艺流程一般应是先产盐、后除硫、再产盐,结晶卤水终止硫酸根含量低于40 g/L或硫酸钠含量低于60 g/L为宜。滩晒矿卤富集镁离子,卤水中硫酸根含量虽未减少,硫酸钠含量相对降低,相对增大硫酸钠在卤水中溶解度,滩晒矿卤析出硫酸钠时,其硫酸根含量相对偏高。
综合考量,一般结晶卤水终止硫酸根含量35 g/L为宜。
3 除硫母液质量
除硫,降低母液硫酸根,利于析盐产、质量,但过多减少硫酸根,需添加更多钙液,使除硫母液中钙离子含量增加,不利析盐产、质量。公司现结晶工艺条件下,钙离子含量小于0.8 g/L的除硫(反应平衡)母液灌池时,氯化钠析出率25%左右的初始阶段析盐,经管道水输收盐后,一般钙、镁离子总含量低于0.3%,硫酸根含量低于0.5%,此外当除硫母液钙离子含量高于0.6 g/L,含量越高,越不利析盐产、质量,故除硫母液灌池时钙离子含量以低于0.6 g/L、硫酸根含量低于18 g/L为宜。除硫母液硫酸根含量过高灌池,不仅降低析盐产、质量,而且易造成结晶周期短,氯化钠析出率低,母液体积大,增加母液二次除硫负担,或增加除硫频次。
4 反应速率或沉降效率
皿内除硫,除硫母液不同硫酸根含量对应的最低钙离子含量见表3,但生产运行不便于控制,时常造成除硫母液质量不稳定,硫酸根、钙离子对应值(见表4)与皿试对应值差距大,不能较好较快地满足结晶需求。正确把握除硫反应进行的快慢和程度,或控制反应速率和提升沉降效率,是提高除硫效果的关键。
表3 皿试除硫母液硫酸根与钙离子对应值Tab.3 Corresponding value of sulfate and calcium ion in mother liquor sulfur removal in dish test g·L-1
4.1 合理选择钙液浓度
添加不饱和钙液,使除硫母液受稀释,蒸发至饱和,蒸发耗能加大;当母液中硫酸根含量一定时,同当量添加不饱和或浓度低钙液,钙液浓度越高,除硫母液中硫酸根含量越少,除硫效果越好;当母液浓度高(如硫酸根含量40 g/L以上)、钙液浓度高(如氯化钙含量大于320 g/L),二者等当量混合反应时,过饱和度大,反应速率大,形成的硫酸钙晶核数量多,颗粒小,固体沉降慢;钙液在盐田复晒条件,致其浓度有一定限度。实际生产中,一般采用氯化钙含量低于300 g/L的饱和钙液。
4.2 合理确定掺兑比例
当母液中硫酸根含量一定时,添加的钙液越多,降低的硫酸根越多,然而同时除硫母液析盐中钙离子含量也随之明显增大,从而影响产品纯度。
4.3 均匀、缓慢添加钙液
母液储存于长100 m×宽60 m×深1 m的洼子内(公司指定),按比例添加钙液,添加越均匀、速度越小,除硫母液硫酸根含量越低。均匀、缓慢加入,可使溶液的过饱和度处于较低水平,利于控制成核速率及晶体生长,获得较大粒度的晶体,改善晶体沉降性能,从而获得质量较好的除硫母液。
向一定数量的母液添加钙液,过于降低加料速度,延长供料时间,将不利特定生产周期、生产季节各生产单元平衡供料,故加料速度过慢也无必要。
4.4 适度搅拌
钙液边加边搅拌;搅拌速度过快,使介稳区变窄,二次成核速率增加,晶体粒度变细;搅拌速度太慢,又不利于料浆均匀悬浮。适当的搅拌强度可以使溶液充分混合,有利于分子扩散,消除局部过浓,获得均匀的过饱和度,改善结晶条件。具体搅拌强度应根据储存母液设备、搅拌机械等确定。
4.5 充分沉降
除硫反应形成的硫酸钙结晶沉淀物,在与过饱和或饱和的除硫母液保持接触会发生重结晶现象,较小的晶体被溶解,较大的晶体长大,从而使沉析晶体向粒度增大和粒度分布均一方向转化。钙液完全加入母液后,洼子内混合液在1 d~2 d内保持适当强度搅拌,再后静置至少5 d。
洼子池幅大,卤水深,卤量大,钙液均匀添加或卤水搅动操作难度大,晶粒沉降效果差,当洼子内除硫母液钙离子含量低于1.3 g/L,硫酸根含量高于10 g/L、低于18 g/L时,即可用悬浮泵逐次提取上部清液到塑苫调节池,与新矿卤或其它优质卤水搀兑,抵消或稀释除硫母液硫酸根、钙离子浓度:一方面,进一步促进反应、延长沉降时间;另一方面,调节池卤水较浅,沉降距离短,卤水比重小,沉降速度快,从而沉降效率高;此外,调节池原留存卤体积大,钙离子含量低,搀兑后混合液钙离子浓度必然低于洼子内除硫母液。一般调节池内沉降至少3 d。
表4 生产中部分除硫母液硫酸根钙离子含量Tab.4 Content of sulfate and calcium ion in some mother liquor of sulfur removal in production g·L-1
5 因时因地,灵活操作
综合考虑结晶工艺状况、原料矿卤及钙液供给、盐田设备、天气、人员等条件,灵活操作。
常温下除硫,气温不同时母液除硫前后质量可略有变化:每年4月份气温偏低,结晶卤水终止硫酸根浓度30 g/L~35 g/L,除硫母液钙离子小于0.8 g/L,硫酸根小于15 g/L;5月中旬至6月上旬、9月中旬至10月上旬,气温如在18 ℃~25 ℃期间,结晶卤水终止硫酸根含量可适当延长到40 g/L左右;11月份,生产条件许可时,结晶池卤水硫酸根含量大于25 g/L的都可进行除硫,除硫母液质量与4月份同要求,以确保越冬结晶池卤水硫酸根含量更低点,减少冬季芒硝析出量。
最低气温0 ℃以下时,结晶卤水中芒硝和二水盐析出,硫酸根含量大量降低,而且极不稳定,此时除硫效果差,故冬季、早春一般不除硫。冬季可采用结晶池自然冷冻脱硝。