焦化汽油加氢装置压缩机卸荷器故障处理
2020-02-16李立峰谢建生
李立峰,吴 浩,谢建生,李 平
(中石油克拉玛依石化有限责任公司,新疆克拉玛依 834003)
0 引言
中石油克拉玛依石化有限责任公司45 万吨/年焦化汽油加氢装置有2 台往复式氢气压机组C301/AB,机组设计为新氢压缩机和循环氢压缩机联合机组,新氢和循环氢压缩机共用一个底座。设备由德国NEUMAN&ESSER 公司设计制造,采用南阳防爆集团有限公司TAW1700-18/2600 增安型无刷励磁同步电机。
往复式氢气压机组在日常生产过程中一开一备,2014年10至11月发生2 次压缩机C301A 出口循环氢流量大幅度波动事故,严重影响装置平稳运行与安全。
1 压缩机组基础数据
C301/AB 联合机组为对称平衡型往复式压缩机,采用4 列气缸,新氢二级压缩,每级各一个气缸。循环氢一级压缩,2 个气缸。每级气缸进排口均按上进、下出布置,每个气缸均配置进、出口缓冲器,缓冲器与气缸直接连接,气缸为双作用。压缩机每个进气阀上均设有卸荷器,新氢压缩机配合余隙腔可进行0%、50%、85%、100%流量调节,循环氢压缩机可进行0%、50%、75%、100%流量调节。
2 事故经过
2.1 第一次事故
2014年10月29日8:30,45 万压缩机C301A 出口循环氢流量FIC317 出现大幅波动。8:28,压缩机循环氢流量由38 000 Nm3/h左右开始下降至28 000 Nm3/h;8:32,下降至15 000 Nm3/h。班组汇报值班干部后准备进行机组切换工作,由于天气较冷,C301/B 机在第一次启动过程中,润滑油温度较低,没有及时启动;8:58,循环氢流量降至0 值。9:00,备用机C301/B 启动,系统循环氢流量恢复正常数值。
设备拆检维修情况:钳工拆检卸荷器,4 个卸荷器顶杆不同程度松动。钳工维修采取双背帽防松措施;4 个进气阀弹簧大部分已经断裂,循环1#缸盖侧进、排气阀阀片断裂,阀片断裂和弹簧损坏也与卸荷器顶杆松动也有关。钳工更换8 个气阀。
维修完成后,车间安排C301A 进行试运,现场循环氢缸声音正常,机组各设备数据正常,工艺流量数值正常。
2.2 第二次事故
继第一次事故C301/A 压缩机维修完成后,运行至11月16日,6:27 分左右装置出现系统压力PIC304 低报,高分液面LIC304 高报。立即检查操作画面,发现循环氢量FIC317 从33 000 Nm3/h 到56 000 Nm3/h 大幅波动,影响到加热炉出口TIC301 从199到214大幅波动。
车间立即安排人员到现场检查,现场压缩机房发现循环氢缸声音非常刺耳,紧急切换压缩机。准备工作完成后,6:45 将C301/A 切换至C301/B 后,在停运C301/A 后循环氢量恢复正常,装置迅速恢复操作。
本次切机过程较迅速,7:30 左右装置系统各工艺参数恢复正常控制范围。期间反应器床层压差上升至0.2 MPa 左右,加热炉波动在199214。
本次波动过程中,由于循环氢量为上涨过程,造成高分液位、界位上涨至80%左右。在高分液位上涨过程中,高分向低分液面减油,造成低分压力上涨至1.1 MPa 左右(低分安全阀定压1.35 MPa)。班组处置过程中,用FIC306 将多余循环氢返至空冷,同时利用低分V303 压控PIC304 副线对低分压力进行控制。
设备拆检情况:拆检循环缸4 个卸荷器,发现循环氢1#缸轴侧卸荷器顶杆松动,由此可见双背帽防松措施效果不好;钳工对4 个卸荷器重新确认顶杆安装长度,顶杆防松螺母紧固后回装。
本次维修完成后,车间再次安排C301A 进行试运,现场循环氢缸声音恢复正常,机组各设备数据正常,工艺流量数值正常。
3 原因分析及对策
3.1 卸荷器顶杆松动原因
(1)由于循环氢压缩机设计排量较大,一般情况下50%负荷状态即可满足装置生产要求。为了防止长期卸荷的吸气阀和气缸过热,以及防止不做功的气阀带液或局部超温,机组制造厂设计50%负荷状态下循环氢缸气阀在模式A 和模式B 两种状态下切换使用(每10 min 切换一次),在气阀频繁切换冲击力的作用下卸荷器顶杆容易松动。
(2)本装置压缩机从2002年12月试车成功后运行至今,压缩机组卸荷器从未进行过更换,使用时间较长,造成顶杆丝扣间隙增大,使得卸荷器顶杆松动。
3.2 对策
由于卸荷器顶杆松动问题还没有解决,45 万压缩机相当于带病运行,为彻底消除隐患,车间提出以下解决措施。
(1)设备方面。现有卸荷器采取螺纹锁扣胶防松措施,保证压缩机正常平稳运行的前提下,检维修车间采购新的卸荷器或卸荷器顶杆局部配件,待配件到货后整体更换。如修改为压缩机循环缸50%负荷时气阀不做切换,固定的两组气阀工作,空负荷两组气阀的进气阀拆除,防止空负荷气阀局部超温,此工作方式并非完全有利于设备长期安全运转。根据生产经验,压缩机50%负荷采用气阀不切换工作方式长期使用后,机组大检修时发现,靠近长期不用的一侧气缸内支撑环、活塞环组件局部出现严重的材料高温熔化现象。说明长期停用侧气缸内积聚气体热量无法带出,温度很高,对气阀和缸内组件损害较大,每次维修费用极高。
最终车间建议改变仪表逻辑,将模式A、B 工作时间由10 min延长至约30 min,减少运行过程中卸荷器切换频率。
(2)工艺方面。10月29日,循环氢机事故造成循环氢短暂中断,造成加热炉及反应器温度上升较大,反应器压差有一定波动,启动备用机过程时间较长。
11月16日,循环氢机事故为循环氢超量,这种情况下对高分液位冲击较大,容易造成设备超压事故。循环氢大幅度波动事故对反应器催化剂寿命影响较大。
两次事故过程中,班组2 h 一次的巡检过程中,现场声音、振动等设备检查数据均正常,DCS 各监控数据也正常,事发较为突然,工艺操作无法预防。车间完善工艺应急操作,现仅有《循环氢中断事故应急处理预案》,班组学习并熟练掌握,但并没有循环氢超量等事故应急处理经验,工艺方面需要进行以下工作:完善对循环氢中断、超量等异常状态下的应急学习;检查各工艺操作,对各调节阀进行检查,日常操作过程中投用自动控制(如FIC306 氢气反空冷控制、系统压力控制PIC304、高分液位控制等),确保在紧急情况下各调节控制点能够自动完成,各连锁能够启动,确保生产安全。
装置改造为焦化汽油加氢装置后,原料为焦化汽油,其中焦化汽油中焦粉含量较多。即使经过装置反冲洗过滤器后,仍然有部分焦粉被带入装置,以至于进入循环氢系统,容易造成循环氢压缩机气阀损坏。
根据设备要求,车间工艺、公司技术处室评价投用100%负荷,目前循环氢量为42 000 Nm3/h,加工负荷25 t/h,氢油比达到1450 左右(设计400),已经远远大于设计数值。
投用100%负荷时,循环氢量增加,优势在于一定程度上有利于加氢反应,同时大气量使得E303/AB 处流量增加,避免焦化汽油在换热器处的结焦,有利于长周期运行;缺点是由于循环氢量增加,造成反应器压差一定程度上增大,同时在一定量上增加设备运行电量。
4 结论
(1)循环氢机50%负荷状态下氢量控制非常稳定,其30 min一次的切换造成循环氢量的瞬间波动,对系统压力的影响可以忽略。节约电耗的同时保证了装置平稳运行,有利于装置长周期运行。
(2)气阀切换时间的延长,相应减少了单位时间内气阀切换次数,使气阀寿命延长。另外通过实践摸索调节卸荷器顶杆的长度和预压缩量,使循环氢缸50%负荷状态下气阀切换更加平稳,阀片冲击减小。进一步延长了气阀使用寿命。