PLC技术在煤矿机电设备中的应用
2020-01-19张文波山西华润煤业有限公司
张文波 山西华润煤业有限公司
中国是世界第一产煤大国,也是煤炭消费大国。21世纪是信息化时代,随着计算机信息技术及机械自动化技术的迅速发展,依托信息化技术进一步提高了我国煤矿开采质量,推动了煤炭工业现代化建设。信息化是煤炭产业升级的助推器,PLC技术的合理应用,大幅提升了我国煤矿机电设备自动化控制水平,取代了传统人工煤矿作业方式,有效提高了煤矿开采作业效率,为煤矿安全生产运营管理提供了技术保障。
一、PLC技术的应用优势
PLC是可编辑逻辑控制器的简称,是一种专用于工业控制的计算机。通过用户输入的指令,PLC技术可以对数据进行逻辑运算和机械定时,从而实时控制各类机电设备。将PLC技术用于煤矿机电设备,可有效提升机电设备控制的可靠性,其应用优势如下:
(一)可靠性高
在煤矿资源开采中,因其特殊性,开采安全风险隐患大。因此,必须高度重视机电设备控制,严控设备故障,避免发生安全事故,造成严重损失。PLC技术具有可靠性高,抗干扰能力强等特点,平均无故障时间可以达到数万小时以上,故障率极低,同时具备完善的自诊断和显示功能,将其用于煤矿机电设备,可以很好地提高设备的安全性能。同时,还能实时监控设备运行状态,为机电设备安全运行提供可靠保障。
(二)实用功能多
PLC功能强,具有很多实用功能,一台小型PLC内就有几千种,甚至更多可供用户使用的编程元件,能够满足复杂控制需求。在煤矿机电控制中,能够借助于PLC的强大运算数据功能,实现机电设备精确控制,做好机电设备故障检测、温度调控和位置监管等工作,并能够强化机电设备控制效率,大大降低工作人员的劳动强度。
(三)节能效果好
“节能减排”是我国能源事业发展的基本国策,煤矿产业作为能耗较大的行业,如何建设绿色矿山成为近几年关注的焦点。煤矿开采难度大,技术复杂,生产任务重,在生产过程中,机电设备能耗严重,若不紧跟时代步伐,积极采用先进的信息化技术,将会阻碍煤矿事业发展。相比传统继电器,PLC能耗极低,煤矿生产采用PLC技术正是响应了国家节能、减排的号召,是实现煤矿产业可持续发展的重要途径。
二、案例分析
煤矿开采生产中,矿井提升机是各个工作点连接的关键节点。电控系统是提升机的核心组成部件,电控系统运转是否正常将会对提升机的正常工作造成严重影响。一旦发生电控系统故障,将会给转移井下机械、运转煤炭、接送人员进出工作面等工作的开展带来严重安全危害,为此,本文以PLC技术在煤矿提升机中的应用为例展开探讨,希望能够找出问题,积极完成改造,消除安全隐患,保障煤矿生产安全。
某矿井提升机投入使用时间较长,已基本达到设计使用年限,在运行时产生的噪音和高温环境,将会对井下工作人员造成严重影响。此外,根据现场观测可知,该提升机元件老化问题较为严重,稳定性不足,甚至发生过停车不稳、制动反应慢等情况,已无法满足矿井安全生产要求。经汇总与分析,主要问题如下:
1.系统过于臃肿。该提升机电控系统采用的模拟调节方式,此类调节方式分立元件数量很多,在环境温度长期影响下,很容易出现系统振荡、短时间内内部功率迅速增长等现象,甚至会发生触发熔断器与提升机紧急制动等问题,一旦产生上述问题,将会严重影响生产效率。此外,在功率不断变化过程中,电流和速度监测结果显示异常,不能精确控制电控系统,将会对提升机运行安全造成严重影响。
2.设备损耗严重。据调查发现,在提升机减速停车环节,原电控系统会出现跳级切换电阻现象,从而影响系统内部电流情况,产生较大变化,促使触发脉冲混乱,在此环节控制系统的电控元件极易被损坏,将会大大增加设备保养和维修费用。
3.控制可靠性下降。原电控系统PLC控制结构仅有1套,需依托开关位置的电信号工作,当受到高负荷冲击时,很容易发生控制系统电路失效现象,或干扰电信号线路情况,由于没有备用线路,很难合理控制设备运行速度,导致系统控制可靠性低。经设备维修资料显示,原系统使用阶段已发生多次错位停车、超行程以及掉道事故,对井下安全生产影响甚大。
三、PLC技术改造方案与应用
控制柜、辅助柜、低压柜、主整流柜、励磁柜、高压柜、平波电抗器、快速断路器等为本次改造电控系统的主要部件,核心控制部位采用PLC,分别用于主控、辅控,主控下接操作台、控制柜、辅助柜和高压柜等,在老设备基础上所选硬件设备均需更新,这样将会大幅加快安装和连接速度,避免严重影响生产正常运行状态。
系统装置内设有2台PLC,分别用于主控、辅控,软回路和硬回路共同存在,可满足煤矿安全相关规定的安全回路数量需求。主控PLC功能主要在于2点,其一,启动程序,产生提升机工作信号;其二,触发停止,保证在紧急状态下闭锁。当辅控PLC与主控PLC共同作用时,则可达到以下功能:
第一,紧急制动。当一条线路出现故障,那么,另一台PLC将成为主控设备,从而完成提升机紧急制动工作,保证运行安全。
第二,连续监测。PLC具有实时监测功能,可生成运行速度曲线,同时采集、分析与汇总系统内部电信号与其他信息,为故障判定提供准确、客观、真实的数据。
第三,定点监测。在提升机即将停车时,通过电磁开关,可定点监测将要到达指定停车点的提升机速度,若速度超过规定值,便会触发停车保护动作。
四、PLC技术改造效果分析
1. PLC、编码器是组成数字行程监控器的主要成分,可以实时监控提升机速度,除了能够满足数字行程罐位显示以外,还能同步校正编码器。
2.改造后采用现场总线技术,可满足提升机逻辑控制及保护功能等需求,保证系统安全,同时还能达到电控系统和计算机联网,进一步提高控制的可靠性。
3.安全回路与其他正常回路分开,选用继电器双重保护回路,独立运行,且互为安全冗余,能够在监视器上实时监测电控系统的工作状态,当出现异常情况时,便会触发停车保护动作,有效避免严重安全事故发生。
4.PLC、安全继电器、可调闸模块是提升机制动控制系统的主要构成部分,一旦出现故障,安全回路将会断开,利用PLC采集到的速度信号和油压信号,可以对液压站制动电液阀进行PID闭环控制,从而达到液压站减速制动作用。
五、结束语
综上所述,PLC技术在煤矿机电设备中的应用,可以有效提高煤矿生产的安全性,简化机电系统结构,实时监测煤矿机电设备运行状态和煤矿生产环境,具有较强的抗干扰能力,进一步提升了煤矿机电设备运行的整体效率。