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吉恩镍业转炉吹炼生产高冰镍生产实践

2020-01-07司俊起王传强

中国有色冶金 2019年6期
关键词:熔体石英事故

司俊起, 赵 云, 王传强

(吉恩镍业股份有限 公司生产技术部, 吉林 磐石 132311)

0 引言

转炉吹炼工序是冶炼厂生产高冰镍的最后一道工序,主要是通过向转炉添加低冰镍、熔剂,鼓风,放渣几个连续接替作业后进行筛炉,得到高冰镍产品。

转炉吹炼具体生产步骤:由沉降电炉产出的熔融状态的低冰镍液体通过冰镍包运至转炉(3~3.5包)开风吹炼;吹炼30~40 min,铁的硫化物充分氧化后,炉内温度达到1 200 ℃时,加入石英石造渣;等排渣后再加入新的低冰镍(冷料),持续加低冰镍、加熔剂、鼓风、放渣几个连续接替的作业(反复进冷料/热料),进行到溶体占炉内容积1/3时即炉内冰镍含Fe 8%~10%时就可筛炉;筛炉是吹炼的关键,在铁留的少(2%~4.5%)、渣放的净、石英石加的适当前提下,筛炉操作时间短,金属回收率高,产生的效益大。冶炼厂一个吹炼周期进6~7包低冰镍(约50~70 t低冰镍),排6~9遍渣(约50~80 t渣)。随着吹炼过程的进行,冰镍中铁逐渐被氧化造渣,Fe含量从47%~50%降至2%~4.5%,同时镍含量由22%~30%富集为57%~65%。

吉恩镍业冶炼厂采用卧式转炉吹炼生产高冰镍有30多年的历史,有着丰富的生产经验,转炉各项指标控制都优于内控标准,产品合格率达到99%以上。

1 吹炼原理

冶炼厂吹炼采用卧式转炉火法冶炼,原理主要是利用炉内金属对硫和氧的结合力不同对镍进行富集,发生的主要化学反应见式(1)~(9)[1]。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

低冰镍主要由FeS、 Cu2S和Ni3S2组成,三者之和约占低冰镍总量的97%[2]。当向转炉内熔融的低冰镍鼓入空气时,由于Ni和Cu对氧的亲和力不及Fe大,而且熔体中FeS占主体,所以FeS先被氧化,少量被氧化的Cu2S和Ni3S2在有FeS存在时又再被还原成硫化物。FeS氧化生成的氧化物与加入炉内石英熔剂可通过造渣除去,SO2进入烟气送去制硫酸,吹炼炉渣返回沉降电炉处理。转炉吹炼只除去Fe和部分S,而保留Ni和Cu继续以Cu2S和Ni3S2形态存在。筛炉后滞留在炉内Ni3S2(硫化镍)和Cu2S(硫化亚铜)的熔融物称为高冰镍,含镍57%以上,含铁2%~4.5%。在吹炼过程中,转炉内熔体Ni含量和Fe含量成强负线性相关,见图1。

图1 转炉熔体Ni含量和Fe含量线性关系图

2 吹炼工艺流程

吉恩镍业冶炼厂转炉吹炼生产高冰镍的工艺流程见图2。

图2 卧式转炉生产高冰镍工艺流程图

3 吹炼前准备工作

转炉吹炼之前需要作如下准备工作。

1)新砌筑炉体需要进行烤炉,烤炉使炉衬砌体内的水份蒸发,并继续升温以满足吹炼温度的要求。烤炉要点:缓慢升温;慢热均匀;温度逐步上升。

2)检查设备。检查传动设备运转、仪表显示、捅风眼机运转等是否正常,并清理风眼、糊好炉口。

4 吹炼过程

4.1 加料期

炉子准备好后,进3~3.5包低冰镍熔体(每包8~10 t),开风吹炼,吹30~40 min,火焰由红转白,目视冰镍品位高低加入相应量的石英熔剂。吹60~70 min,火焰由白转蓝,判定炉内交互反应开始,待渣层浮起,造渣将近结束,放第一遍渣,然后加入1斗冷料、1包低冰镍熔体,并加入石英,继续开风吹炼。这样周而复始,每个生产班进料低冰镍6~7包,加冷料3~4斗,放渣6~9遍,吹炼5~7 h,产高冰镍15~18 t。

4.2 筛炉

筛炉是转炉吹炼的重要过程,是指吹炼结束前对炉内高冰镍质量做最后的判断,正确的判断可使高冰镍中铁含量达到工艺要求的范围。高冰镍按含铁量不同分为以下几等:含铁量2%~4.5%为合格品,在这个范围内一般判断取上限,这样可以尽量减少镍、钴由于过吹造成损失;含铁量高于4.5%为不合格品,不利于下游单位的生产;含铁量低于2%,则为过吹,高冰镍中镍、钴损失增大。所以说铁含量的判断是筛炉的重要依据和关键环节,也是影响高冰镍产量质量的关键要素。

筛炉期转炉停止进料,加入石英吹炼45~55 min,观其火焰由白转蓝,火花由大到小,由密到稀,并且有少部分火花在炉口上方飘动,这表明造渣接近完成,吹炼期近终点。取样凭肉眼进行判定,如果断面呈金黄色,颗粒大小程度不同,表面发亮呈银灰色,有较强的金属光泽,说明含铁在2%~4.5%之间;如果表面发黑,断面呈暗黄色,颗粒发细,倒入高冰镍模子内生成一种黑灰,说明含铁低于2%以下;如果表面发白呈淡灰色,皱纹很少,断面呈浅黄色,颗粒很大,说明含铁在5%以上,需继续吹炼[3]。

筛炉过程中易出现的问题及处理方法如下所述。

1)温度过低。温度过低时,炉口火焰呈暗红色,炉内熔体黏稠,炉口粘结严重,而且炉内渣镍不易分离,严重时石英被渣裹住,炉内熔体反应缓慢。温度过低主要由下列因素造成:进料前炉内温度较低;风压低;炉后工送风不及时导致风眼有粘结物,妨碍送风;石英加的过早或过多。出现上述问题时,应立即组织炉后工连续捅风眼,清除风眼黏结物,使风眼畅通,同时暂缓加冷料、石英,等进入一包低冰镍,造出一包渣后,恢复正常进料。

2)温度过高。温度过高时,炉口火焰白亮,炉衬明亮耀眼,砖缝明显,渣的流动性好。温度过高的主要原因:冷料加入过少且不及时;石英加入过晚或过少;风压过大。主要危害是侵蚀炉衬严重,影响转炉寿命,喷溅物过多,且金属回收率低。

3)髙冰镍过吹。过吹时,断面颗粒大,并呈灰白色,这时要缓慢向炉内加入低冰镍进行还原操作,适当吹炼,等质量合格后出炉。

4)渣过吹。冰镍造渣吹炼到终点(高冰镍中残留的FeS含量约为1.0%~2.0%)时,未及时放渣,会造成大量的磁性氧化铁生成,并且渣层温度降低,渣发黏,流动性变差,倒入渣包易粘结,渣壳较厚[4]。渣过吹原因主要是放渣不及时而造成的渣过氧化,使得渣温降低,黏度增大,熔体内的气体不能畅快的排出炉口,最后引起喷炉事故。处理方法:追加适量的热冰镍(一般要一包冰镍),稍吹炼一段时间,待转炉炉温上来后即停风放渣,把前面造好的渣放出炉体后,再加适量的石英,继续吹炼造渣。

5)石英加入过多、过早。造渣期石英加入过多,会使渣性恶化,渣黏度增大,且易在渣表层形成一层絮状物(游离态石英),致使气体不易排出,造成喷炉事故。处理方法:加入热冰镍继续吹炼,改变渣型,造出良性渣。

5 吹炼原料、产品及指标

吉恩镍业转炉吹炼生产高冰镍原料(低冰镍)、产品及生成的转炉渣的成分分别见表1、表2、表3。

表1 原料(低冰镍)成分 %

表2 产品(高冰镍)成分 %

表3 生成的转炉渣成分 %

生产工艺参数:鼓风压力50~120 MPa,鼓风量12 800 Nm3/h,送风时率75%~80%,吹炼时间5~7 h,镍回收率98.5%,吹炼温度1 200~1 400 ℃。

6 转炉吹炼事故及操作技术

转炉吹炼过程中会出现各种意外事故,笔者对不同事故的应对及操作作了总结,如下所述。

1)停电停水。工业电停电造成停风时,如果自动控制系统失灵,应立即启动备用直流电机,转动炉子,让风眼露出液面,防止风眼被熔体灌死。突然停水时,应立即将炉子转动到停吹位置,待正常后再开风吹炼。

2)恶性喷炉。恶性喷炉预兆出现后,应立即拉开炉后挡板,转动炉体,使炉口朝前,同时减少鼓风,转至停吹位置后加入木柴还原,现象消除后放渣,加入一定量的低冰镍开风吹炼。

3)铁渣引起的喷炉。事故原因:在造渣时投入的石英熔剂量不足,致使部分FeO无法与SiO2造渣,使其继续氧化成Fe3O4,生成磁铁渣;这种渣比重大、黏度高、且流动性差,使鼓入炉内的气体不易穿透熔体表面渣层,鼓入的气体在熔体内越来越多,当气压大大超过上层熔体的静压时,就会引起喷炉事故。处理方法:增加半包或者1包热冰镍,且加入足够量的石英熔剂,继续进行吹炼作业,使磁铁还原造渣。

4)渣过吹引起的喷炉。事故原因:放渣不及时造成渣过氧化,使得渣温降低,黏度增大,熔体内的气体不能畅快的排出炉口,最后引起喷炉事故。处理方法:追加适量的热冰镍(一般要1包冰镍)后,稍吹炼一段时间,待转炉炉温上来后即停风放渣,把前面造好的渣放出炉体后,再加适量的石英,继续吹炼造渣。

5)造渣期石英过量引起的喷炉。事故原因:造渣期石英加入过多,会使渣性恶化,渣黏度增大,且易在渣表层形成一层絮状物(游离态石英),致使气体不易排出,造成喷炉事故。处理方法:加入适量的热冰镍,继续吹炼,改变渣型,造出良性渣。

6)加料过多引起的喷炉。事故原因:造渣期,冷料一次性投入过多,引起熔体表面温度偏低,熔体黏度大,送风阻力大,往往夹带着熔体呈团块状喷出炉口。处理方法:及时修正冷料加入量,适当降低送风量,加大用氧量,调整炉子的送风角度,以尽快促使熔体温度回升,待正常后可恢复以前的作业状况。

7)炉内熔体过冷。事故原因:因停电或设备故障等原因,造成转炉进料后无法起吹或续吹,使熔体停留在进料位置60°处,若保温不当且时间超过6 h后,会使熔体表面冻结成厚壳;向熔体内直投冷料过多,热量收支失衡,造成炉内熔体冻结或局部凝结成团,无法倾出炉口。熔体过冷现象:主要表现为炉膛发暗红或黑色,熔体后盖打不开,用炉口清理机打一个洞,渗出的液体呈暗红色,黏稠且很快凝结;送风吹炼时,不见熔体的喷溅物和浓烟出现,越吹越凉。处理方法:在液面角允许的范围内最大限度地追加热冰镍,并立即送风吹炼,增加富氧率,推迟加入石英熔剂的时间,修正冷料的加入量,必要时可以不加冷料吹炼,以确保炉内反应正常。

7 结语

转炉吹炼生产高冰镍既有工艺生产过程简单、工艺参数控制灵活、适应物料性较强等优点;也有间歇性生产,烟气波动大,不利于烟气余热和二氧化硫回收利用等缺点。本文总结了吉恩镍业冶炼厂采用卧式转炉吹炼的生产工艺流程、生产参数及发生吹炼事故时的操作技术,以期对同行有参考价值。

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