福泰新选煤厂厂房通风系统的改造实践
2019-12-28朱力学
朱力学,左 峰
(太原煤炭气化集团有限责任公司选煤分公司,山西太原 030000)
1 选煤厂概述
山西省古交市福泰新选煤厂位于古交市梭峪乡王龙沟村,设计能力为年入洗原煤180万t,选用无压三产品重介质旋流器分选+浮选联合流程,煤泥浓缩后经压滤机回收,实现了洗水闭路循环。
2 项目内容
2.1 立项背景
福泰新选煤厂厂房是四层钢结构设计,每层空间设备布置紧密,空间不宽敞,尤其在夏季高温天气,厂房中设备高速运转会产生大量热量和粉尘,混合着煤和附加物里散发出的瓦斯、仲辛醇等有毒有害气体,加上通风不畅,刺鼻性气味弥漫在整间厂房内散发不出去,对职工的身体造成很大伤害。因此,在原有厂房钢架结构基础上,对通风系统进行改造,对保障选煤厂安全生产,实现绿色发展具有重要意义。
2.2 通风系统存在的问题
通过对厂房通风状况考察了解,厂房通风分为自然通风和机械通风两种方式。自然通风是利用空气的自然流动,将室外的空气引入室内,其效果与厂房结构形式,进、出风口的位置有关,并与厂房建筑所在地区和周围环境有很大关系;机械通风是以风机为动力,使厂房内空气流动,达到通风降温和排出污染气体的目的。大多选煤厂使用机械强排风设备,费用较高,耗能较大。
福泰新选煤厂主洗车间是面积约48m×24m,高约25 m的4层厂房,从大门外和每层的窗户进风,排风口在顶层,并装有强排风装置。生产过程中,60%以上设备运转过程中散发热量,包括压风机房的空气压缩机,高压设备,配电设备等。这些设备大都安装在厂房一、二层,产生热量集中,尤其在夏季,室内外温差不大,热压作用不明显时,虽然有大功率风机改善热环境,但由于从门口和窗户进入的空气强度不够,干净新鲜的空气不能大量进入厂房中心区域,厂房内的空气只能沿着窗户四周循环,大部分热气流滞留于厂房中间形成涡流,加上机械排风没有过滤设施,会再次产生热量,对空气造成了二次污染(如:空气压缩机、高压泵和配电设备等产生热能的设备,因通风不畅、散热差而发生停机故障)。因此,如何组织好厂房内的进、排气流,降低厂房内散发的大量余热及有害气体,是选煤厂厂房通风系统亟待解决的难题。
经过对厂房的建筑所在地区和周围环境进行调研,对厂房内高温形成的原因和解决方法进行了理论和实践探讨及试验。福泰新选煤厂依山就势,周边平缓开阔,具有充足的风力资源,利用流体力学原理,设计采用自然通风对厂房进行通风系统优化改造,是解决问题的最佳方案。
2.3 厂房内自然通风原理及通风设计问题分析
2.3.1 自然通风的基本原理
自然通风分为热压通风和风压通风两种。厂房内部由于生产过程中的热量(主要是大功率设备运转)产生,室内空气膨胀,密度减小,导致热空气上升。由于热空气的上升,顶层通风口内侧的气压大于外部气压,使厂房内热空气排出,室外的冷空气通过设在厂房底部的进风口进入室内,如此循环,取得自然通风的效果,这种通风方式称为热压通风。热压作用与进、出风口的高差有关,也与室内外空气的密度有关。
风压通风原理是,当风吹过建筑物时,遇到建筑物的阻碍,迎风面空气压力增大,形成正压风。当气流通过房屋两侧和上方时,气流变窄,风带加大,形成负压风。因此,对厂房进行自然通风设计时,将厂房的进风口设在正压区,排风口设在负压区,利用风的流动产生空气压力差而形成通风。
在设计时,应根据热压和风压的通风原理综合考虑对厂房通风效果的影响,合理布置进、出风口的位置,组织好自然通风。
2.3.2 通风设计问题分析
研究当地的风玫瑰图可知,附近没有建筑阻挡,自然风条件充分,有足够大面积的进风口,完全可以提高厂房内的热舒适度和能源利用率。
通过解决以下主要问题,可以改善厂房内空气循环系统,降低厂房温度,净化空气质量,降低运转设备故障率,减少维修费用。
(1)厂房空气中粉尘含量较高,高速气流中的粉尘造成设备磨损,粉尘在气流通道上结垢,降低了设备运行效率,粉尘中的腐蚀性成分使设备易遭受化学腐蚀,加大维护工作量。
(2)现有风冷系统不能满足设备运行需要,原有风冷却系统完全靠风扇吹风对设备降温,风扇不断将含有粉尘的空气吹向翅片;但由于周围通风不畅,刚排出的热风和粉尘会再次进入设备内部,极易造成设备故障。
(3)压风机设备是靠机械压缩并需要大量空气进入后产生风压的设备,当大量的粉尘气体和热气体进入风压机时,空滤、油滤系统容易堵塞,更换频繁,消耗大量费用。
(4)厂房内空气流通不畅,热空气混入进气流,冷却效果很难达到设备运行需要,造成设备因高温而停止运行。
3 通风设计方案
一是通过强进风,引入干净自然风;二是架设排风管,每层排风管上安装2个U型进气口,每个U型管底部加装水净化装置,使空气得到净化,达到清洁生产。
(1)在厂房外侧,根据风向选择最佳位置作为进风口,高度2.8~3.3 m左右,保持自然风质量干净,走入地下平侧管网,进入厂房一层,在不影响人行通道、设备运行的情况下,将进风口分布在每台产生高热能设备(风机房的6台风机、高压设备、配电设备等)的电机机尾处。当设备高速运转时,产生的热量由为电机降温的风扇排出的同时,机尾对进风口的自然风有抽风功效。强自然风进入后,很大程度降低了设备运转产生的热量,通过持续降温,使机器保持长时间正常运转,大大减少了因散热不好导致的设备故障。
(2)结合厂房结构,以面积48m×24m,高约25 m的四层厂房为例计算,厂房每6 m有一个工字钢支撑,长和宽每跨度2个6 m的工字钢架上,将室外地下管网引入的自然风排风管固定在工字钢上;排风管在每层相对安全高度3~4 m处留有2个U型进气口,每个U型进气口安装排风净化装置,并由自动和手动开关进风,控制风量大小;安装电子监测系统,可监控用于净化空气的水面高度;管道一直延伸到顶层厂房排出,排风口加装倒风帽,防止气流倒灌。
4 改造方案的创新点
(1)强自然风的进入,完全靠电机尾部风扇的抽风作用,没有消耗任何能源,当风扇旋转为电机降温的同时,也将室外的自然风由管路引进,直对风扇尾部,由风扇强力吸入室内,热气流直接上升,室内空气流量达到4万m3/h以上,空气快速循环,没有用任何其他能量对设备降温,保持了厂房内空气舒适。
(2)将新鲜干净的自然风引入压风机,保障了设备良好的通风循环状态,设备故障率降低。
(3)每层排风管的U型进气口加装电子自动控制装置,由电脑控制进风量和进气口的开关,具有手动和自动控制功能。
(4)在排风管U型进气口加装排风净化装置。在U型进气口的上部加装进水口,在U型弯处底部加装排水口,利用电子传感监测仪监测水量的多少,并定时排水,旨在利用U型管内的水循环系统,达到除尘、净化空气的目的。
(5)在通风管道上安装风速测量仪器,可以根据现场生产情况调节风量大小。
(6)在厂房顶层将通风管适当延伸出去一部分,在排风口位置利用大量排出的气流,带动小型风机发电,用于厂房照明,使能源再次转化和利用。
5 总 结
福泰新选煤厂厂房通风系统的改造具有实用性、创新性,主要体现在原厂房结构、设备不变的情况下,利用从厂房外强引进自然风来改造通风系统;风量、风速、风质的设计科学合理,设计安装了排风净化装置,利用电子程序自动或手动控制风量大小,达到了除尘、清洁、环保、节能的效果,降低了设备故障率,保障了职工身体健康和安全生产,对类似选煤厂具有很好的借鉴作用,值得推广应用。