厚煤层大断面胶带运输大巷强顶弱帮围岩控制技术
2019-12-12范永平
范永平
(潞安集团 左权五里堠煤业有限公司,山西 左权 032600)
1 工程概况
五里堠煤业下组煤(15号煤层)集中胶带运输下山位于进风井下组煤集中进风大巷东侧,主要用于连接采区进风大巷与进风井,满足采区的运输要求,巷道断面为直墙半圆拱形,采用炮掘施工,沿煤层底板掘进,巷道净宽为4.7 m,净高为3.85 m, 15-3号煤层厚度为5.6~6 m,倾角9~16°,煤层节理裂隙较发育,煤层之上为泥岩伪顶,厚度0.54~0.9 m,基本顶为中粒砂岩,均厚14.86 m,直接底为泥岩,均厚4.4 m,基本底为细粒砂岩,均厚4.7 m,根据煤层顶底板岩层的情况可知,巷道围岩的特征为顶强帮弱。
原有支护采用锚网索支护,顶板采用D20 mm×2 400 mm的螺纹钢锚杆,间距900 mm,排距900 mm,锚索采用D17.8 mm×6 500 mm的1×7股钢绞线,每个断面打设3根,间排距为1 300 mm×1 800 mm,两帮采用D16 mm×1 800 mm的A3钢锚杆,间排距为750 mm×900 mm,巷道表面铺设钢筋网,并采用325号矿渣水泥配设厚度为120 mm的C20混凝土喷浆层,具体支护断面如图1所示。巷道在原有支护下两帮变形量大,最大变形量为0.85 m,考虑到巷道作为下组煤大巷,现有支护方案不能保障巷道围岩的稳定,拟对巷道帮部采用注浆加固措施。
图1 巷道原有支护方案断面(mm)
2 围岩控制技术
2.1 方案设计
通过分析下组煤(15号煤层)集中胶带运输下山在原有支护方案下的围岩变形情况,提出采用浅孔+深孔注浆结合锚索进行联合的补强支护措施,进一步对巷道两帮围岩进行控制,借鉴相关矿井经验并通过数值模拟,设计巷道帮部浅部注浆孔和深部注浆孔的深度分别为1.5 m和5 m,注浆加固材料采用水泥-水玻璃双液浆,水泥浆液的水灰比为0.7~0.8,水泥浆与水玻璃浆液成1∶1进行等比例注入,具体浅部注浆与深部注浆的各项参数如下:
1) 浅部注浆。在浅部注浆作业前,由于原有巷道待注浆区域喷浆层剥落比较严重,为保障注浆加固效果及护表强度,对巷道原有喷浆进行凿除,重新在巷道表面喷射厚度为120 mm的C30混凝土,喷浆使用水泥标号为425号普通硅酸盐水泥,浅部钻孔的孔径为50 mm,孔深为1 500 mm,间排距为1 000 mm×1 500 mm,注浆花管呈二二布置,孔口采用麻绳+锚固剂的方式进行封孔作业,封孔长度为0.3 m,在进行浅孔注浆作业时,使用间歇式注浆方法,设置注浆压力为1~2 MPa,浆液的扩散半径为1.5 m左右[1-2],注浆加固结束的标准为注浆压力达到2 MPa,并稳定在2 MPa的时间长达15 min,浅孔注浆作业时为充分保障注浆加固效果采用自上而下、隔行跳注的方式。
2) 深孔注浆加固。待浅孔注浆加固结束3 d后,开始深孔注浆的打孔作业,深孔孔径为50 mm,深度为5 500 mm,垂直于巷道打设,注浆孔间排距为1 000 mm×1 500 mm,深孔呈二一二布置,孔口同样采用麻绳+锚固剂的方式进行封孔作业,设置注浆压力为3-4 MPa,浆液的扩散半径约为1.5 m,当注浆压力达到4 MPa,并稳定在4 MPa的时间持续20 min以上时即可停止注浆作业,深孔注浆采用间歇式注浆方式,注浆顺序同样为自上而下、隔行跳注的方式。
具体浅孔和深孔注浆浆液的扩散半径如图2所示。
图2 浅孔与深孔浆液扩散半径示意(mm)
3) 帮部补强锚索。为充分保障巷道帮部围岩的稳定,深孔注浆加固后,在巷道两帮补打锚索,锚索采用D17.8 mm×5 500 mm的1×7股钢绞线,设置锚索的预紧力不小于150 kN,两帮补强锚索在距巷道底板0.6 m的位置处打设,间排距为1 000 mm×1 000 mm,锚索外露长度200~350 mm,托盘规格为300 mm×300 mm×16 mm,拱形托盘,拱高不小于60 mm,每个锚索孔安装1支K2335与2支Z2360树脂锚固剂,并采用由D16 mm钢筋焊接而成、钢筋间距为60 mm、孔大小均为60 mm×60 mm的钢筋梯子梁将巷帮锚杆与锚索连接为一个整体。锚索布置示意如图3所示。
图3 帮部补强锚索示意
2.2 效果分析
为有效分析下组煤(15号煤层)集中胶带运输下山采用注浆加固+补强锚索的支护效果,采用十字布点法对巷道的表面位移进行了持续观测,根据观测数据整理得到巷道表面位移曲线,如图4所示。
图4 补强支护后巷道围岩变形曲线
由图4可知,采用注浆加固+补强锚索的支护方式后,巷道围岩的变形量主要出现在补强方案实施后的0~24 d,两帮最大变形速率为11.66 mm/d,顶底板移近量的最大变形速率为5.83 mm/d,在围岩补强支护方案实施30 d后,巷道围岩的移近量基本稳定,表明巷道已经处于稳定状态,最终两帮的最大移近量为170 mm,顶底板的最大移近量为90 mm,由此可知巷道两帮在采用注浆加固+锚索补强支护后,巷道两帮变形量大的问题得到了有效解决。
3 结 语
五里堠煤业下组煤(15号煤层)集中胶带运输下山在原有支护条件下两帮出现了变形,为此采用了巷道帮部浅部+深部注浆加固+锚索的联合补强措施,有效控制了巷道两帮变形量大的问题,保障了巷道围岩的稳定,取得了良好效果。