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长钢1080m3高炉干湿焦转换冶炼实践

2019-12-03

中国钢铁业 2019年9期
关键词:炉缸鼓风装料

曹 锋

首钢长钢现有两座高炉在线运行,每座高炉有效容积1080m3,设计有2个出铁场(一用一备),20个风口。高炉正常生产使用全干熄焦,受焦化系统产能限制,一旦遇到干熄焦系统检修,高炉就必须被迫掺用部分湿熄焦甚至全部使用全湿熄焦冶炼,届时,有可能会造成炉况和炉温波动。

1.湿熄焦与干熄焦性能的对比

湿熄焦与干湿焦因生产工艺不同,除焦炭水分相差较大外,其余各项指标性能上较干熄焦也都明显差别,对高炉冶炼产生不利影响。见表1。

(1)由于焦炭在焦炉进行干熄焦生产时,在预存段会有保温的作用(相当于焖炉),而当在温度的均匀化、残存的挥发分在析出的过程中焦炭成熟度会进一步提高,从而消除生焦。

(2)焦炭从炭化室被推出后,温度约1000℃,由于喷水快速降温冷却,湿熄焦内部的结构会产生较大的热应力,使得网状的裂纹增多,易碎裂为小块焦。在干熄焦的过程中,焦炭被缓慢冷却,从而降低了其内部的热应力,使得网状的裂纹变少,焦炭的机械强度得到提高。

(3)焦炭在干熄焦炉里进行向下的流动时,由于受到机械力的作用,使其结构脆弱的部分和生焦会变成焦粉而被筛除,不会影响焦炭的性能,焦炭的稳定性得到提高。

(4)湿熄焦时,因水分蒸发,焦炭的表面、气孔内会有碱金属的盐基物质沉积,而干熄焦则不会有沉积,从而使得干熄焦的反应性偏低。

2.干湿焦转换对高炉冶炼的影响

焦炭在高炉冶炼过程中的作用主要是热源、还原剂、料柱骨架。在高炉风口的前端,焦炭与鼓风中的氧发生燃烧反应后产生煤气,同时放出大量的热量。煤气在上升过程中不断将热量传递给高炉炉料,同时参与高炉内部的各种物理、化学反应。焦炭呈多孔状,约占高炉整个料柱体积的30%-50%,对改善高炉料柱透气性起着决定性的作用,随着高炉大型化和采取喷吹煤粉替代部分焦炭,焦炭对料柱透气的作用更显突出。

在干湿焦转换的过程中,一方面焦炭水分的急剧波动,会造成高炉热制度的失常,恶化炉况,造成生产不稳。另一方面湿熄焦的冷态强度、反应性、热强度等指标都有较大幅度的下降,会严重导致高炉料柱透气性恶化,煤气利用变差,影响高炉顺行,甚至引起高炉炉缸堆积。因此,干湿焦转换必然对高炉冶炼行程产生较大影响,操作者必须有足够的重视和有效的手段,以最大限度地保证炉况的稳定顺行。

3.转换前准备工作

(1)高炉作业区通过优化操作,确保高炉炉况顺行,炉缸活跃,透气性良好等。

(2)生产技术科、高炉作业区对焦炭计量称和槽下工艺称进行校验,确保称量准确。

表1 干湿熄焦与干熄焦性能比较

(3)设备材料科和高炉作业区对焦炭料仓、振动筛、称量等设备进行检查,确保转换期间运行正常,防止在干湿焦搭配使用时出现故障。

(4)安全环保科和高炉作业区对热风炉排放在线检测仪器进行检查,确保工作正常,并对可能发生短时间超标的情况制定应对措施。

(5)生产技术科、安全环保科、除尘喷煤作业区针对干熄焦倒运过程扬尘问题,制定细化应对方案,杜绝无组织排放。

表2 焦炭成分对燃料比的影响

表3 装料调整情况

表4 送风调整情况

4.干湿焦转换的应对措施

4.1 热制度调整防止炉凉

稳定而充沛的热制度是高炉稳定顺行的基础。湿熄焦比干熄焦炭水分急剧增加的同时焦炭冷态强度、反应性、热强度等指标明显下降,这对高炉负荷带来了较大的波动,这次干湿焦转换过程中,我们全面考虑干、湿熄焦质量指标的差异和及使用比例情况,精密计算退负荷的的幅度,将生铁含[si]标准由0.25%-0.50%提高到0.3%-0.6%,物理热由1480℃提高到1500℃,保证了炉缸有充足的热量,避免了因干湿焦转换导致炉凉而对炉况稳定和气流分布造成影响。见表2。

4.2 装料制度调整保证气流分布合理

装料制度是高炉重要的调剂手段,决定着煤气流分布、煤气利用率以及高炉顺行状态。100%干湿焦转换后除焦炭水份、灰分、硫均会升高、热态性能和冷态指标会大幅降低,会导致气流分布不均,中心不畅从而引发炉况失常。此次干湿焦转换在装料制度的选择上,采取打开中心、照顾边缘保证两道煤气流的原则,保证了煤气流分布得到了有效疏导和控制,炉况保持炉况稳定顺行的状态。见表3。

4.3 送风制度调整保证足够的动能

送风制度调整以坚持高炉全风为原则,保证足够的鼓风动能,实现活跃炉缸的目的。我们高度重视高炉的鼓风动能参数,根据干湿焦转换情况和炉况变化,及时调整风量水平,确保高炉适宜的风速和鼓风动能吹透中心,活跃炉缸。同时在日常操作上适当降低压差水平,由165kpa降低到160kpa,使风量与料柱透气性相匹配,避免因高炉局部过吹发生管道,使高炉炉况顺行得到有效保障,炉缸工作活跃。见表4。

4.4 出净渣铁保证生产稳定

重视炉前出渣铁管理,炉前细化开铁口操作,及时打开铁口,提高炮泥质量,稳定铁口深度,保持出铁时间稳定;及时联系铁水罐,保证铁水罐运行满足要求,实现炉前两铁口交替不间断出铁,通过上述措施,出铁场出净渣铁工作得到明显提高,确保渣铁及时出净,为稳定炉内操作,为100%干湿焦转换提供了基本保证。

5.100%干湿焦转换冶炼效果

此次1080高炉干湿焦转换冶炼,通过热制度、装料制度、送风制度调整、炉前出净渣铁等一系列措施,快速消除了干湿焦转换带来的不利影响,保证了炉况的稳定顺行,取得了较好的经济技术指标。见表5。

表5 长钢高炉干湿焦冶炼技术经济指标

6.结语

(1)干湿焦转换冶炼过程中,由于焦炭质量的全面大幅下降,极易引起炉况的大幅波动,处理不当甚至会引发高炉长期炉况失常。

(2)100%干湿焦转换,转换前确保高炉炉况顺行良好,炉缸活跃。

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