富乐气动煤粉泵密封装置的改进
2019-11-28
(陕西铅硐山矿业有限公司 陕西 宝鸡 721000)
一、气力输送简介
气力输送又称气流输送,利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒或粉状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置结构简单,操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜等方向的输送,在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作。与机械输送相比,此法能量消耗较大,设备也易受磨损,对含水量多,有粘附性或高速运动时易产生静电的物料,不宜进行气力输送。气力输送的主要优点是输送量大,输送距离长,输送速度较高;能在一处装料,而在多处卸料,对环境的污染小等特点。
正压气力输送的特点:1.适用于从一处向几处进行分散输送。即供料点是一个,而卸料点可以是一个或是几个;2.在正压情况下,物料日从排料口卸出,因而分离器、除尘器的结构简单,一般不需要锁风器;3.在正压作用下,物理不宜进入输送管,因此供料装置构造比较复杂。
二、富乐气动粉煤泵基本情况及存在的问题介绍
我厂粉煤制备车间使用的富乐气动粉煤泵,用来输送烟化炉用的煤粉。泵的性能参数为:螺旋直径150mm;输送量0-10t/h;所配电机功率7.5KW ;转速750r/min,泵的螺旋轴支承为单独的轴承箱支撑,输送泵端盖与轴的密封采用油浸石棉盘根密封。自投产运行以来,故障频繁,在三个多月的使用时间里,每天至少都要更换一次油浸石棉盘根密封,维修一次用时40分钟,直接费用约35元,每天泄漏的煤粉达数十公斤,不仅严重污染操作环境,给操作带来安全隐患,而且严重影响烟化炉的正常生产,严重时会导致烟化炉结渣,造成炉渣放不出来,处理一次炉结耽误生产8个多小时,造成的经济损失在万元左右。二是由于存在泄露煤粉现象,泄露飞扬的煤粉从轴承压盖与轴的间隙间进入轴承腔,造成轴承润滑不良,干磨发热而导致轴承过早损坏,增加了轴承的更换周期。
三、问题的分析
经现场多次分析,认为主要是泵体自身密封不合理,造成煤粉泄漏,一是使用的填料为石棉盘根,盘根在螺旋轴高速运转下,产生高温,致使填料失去可塑性,与高速旋转的轴之间产生较大的间隙,很快失去密封性,从而使粉煤沿轴向向外泄露;二是气动煤粉泵出口处阻风板开闭不灵活密封不严,高压风串入泵体,导致泵体内处于正压状态,特备是在给煤粉不够干燥,给量小的时候,加剧了煤粉的向外喷射;三是填料压盖同轴承压盖之间的距离不大,填料压盖处泄露出的煤粉堆积飞扬在轴承压盖周围,很容易被旋转着的轴带入轴承室内,造成轴干磨而烧损。
四、问题的处理改进办法
我们首先对泵体端盖进行改进,新端盖内安装两个骨架油封,然后再在端盖上安装一压注油杯定期注润滑脂;二是在端盖内两个骨架油封处开一平衡风孔,将泵用输送风压导至油室内,使油室内压力不低于泵体内的压力,以防润滑脂消耗完后,再次往外串煤粉;起到双重保险作用;三是对出料口进行改进,将出料腔缩小30%,以便使气动泵出料腔始终有煤粉充满,从而起到密封作用,防止输送风串入泵体内;四是在进料溜管处安装一根泄压管,并将其引致高位原煤仓,利用高差自然形成的微负压作用进行泵体泄压,使进料箱内始终处于无压或微负压状态,从而减小煤粉的外跑;五是将轴承座压盖原使用的毛毡密封改进为骨架油封密封形式,减小对轴承的损害;
1、骨架油封 2、油嘴 3、压气接口
五、结束语
经过上述改进,在保证定期加注润滑脂下,再未有过煤粉泄漏现象,泵体运行正常平稳,大大提高了富乐气动泵的运转率,减少了维修工作量,保证了系统输送煤粉的正常,确保了烟化炉的正常生产所需的煤量,提高了烟化炉的运转率,最终给我们的生产经营带来较大的经济效益。