板材上下料桁架机械手的开发与研究
2019-11-28冯友强
冯友强
(河源职业技术学院,广东 河源 517000)
0 引言
大部分板材生产的厂家,在生产过程都要对较大的板材进行上下料,如隔热板生产过程、压缩板生产过程等。目前,国内外板材生产线的上下料机构的方式较多,如输送带传输方式、气缸推送方式、吊夹传输方式、多关节机械手传送方式。前两种方式应用场合较受限,功能较小;吊夹传输方式的危险系数较高;而多关节机械手虽然功能较多,也较灵活,但板材输送行程较短,设备成本也较高。
为了能实现这种较大板材的上下料,同时进行较大行程的输送,本文设计了一种桁架结构机械手。此桁架结构机械手增加PLC、触摸屏、传感器、变频器等自动化元件,可以满足用户多功能的要求,从上料到下料过程实现全自动化。同时,针对一些加工板材表面比较粗糙,密度较低,中间有些渗气孔,传统的吸盘无法吸起等不足,还专门研制了一种能吸住表面粗糙且会渗气的板材的吸盘。
1 工艺说明
1.1 板材介绍
近年市场上有一种高温高压隔热板,此隔热板可应用到一些高性能的隔热防火的建筑物及高铁的车箱中。此隔热板是以经膨胀处理的矿物质材料作为主要材料,以水玻璃和复合强化材料为辅助材料,按一定的比例搅拌后倒入模具中加热至高温后挤压而成。其隔热性能、耐压强度和使用在寿命,都远超市场上传统石棉矿棉材料。此板材密度较小,表面的粗糙度较大,所以在吸取过程中会出现漏气,导致一般的吸盘无法吸取这种板材进行操作。现在生产线上生产的隔热板是整板,尺寸一般有2 440 mm*1 220 mm和2 100 mm*900 mm两种。其多张堆叠起来的外观如图1所示。
图1 多张层叠的隔热板
1.2 上、下料工艺
所设计的桁架机械手需要负责板材生产线中的上、下料。板材生产的上、下料的过程为:叉车将图1中叠好的多张隔热板从仓库里运到液压升降平台上(见图2),然后液压平台升降一定的距离,将最上面的板升到吸盘下,之后由机械手下降吸住板,上升并在X轴方向移动约6 m,将板材搬运到下一加工序的入料口。之后,机械手又回到液压升降平台取下一块板材。
图2 取料的外部液压升降平台
2 桁架机械手机械部分设计
2.1 整体结构设计
隔热板的品质随厚度变化不同,一般在20~60 kg,但隔热板的体积较大,且有两种尺寸,设计的结构要能搬运两种尺寸的板,为适应6 m的行程,设计行程要超过8 m。根据上面提到的工艺过程,设计的专用桁架机械手结构如图3所示。机械手主要有两个轴构成,X轴是桁架结构,用方形钢支撑,用齿轮齿条传动驱动上层框架左右移动。对X轴电机的启停控制,上层移动框架可以在X轴的轨道上进行定位。Y轴方向则不可移动。Z轴方向也由电机驱动齿轮齿条传动,下层移动框架可以在Z轴方向任意位置停止,上面还安装了6个吸具,用于吸住板材。桁架的左侧柱子上安装了控制电箱与触摸屏支架,方便操作。
图3 设计的整体机械结构图
在上层移动框架的设计中,在桁架X轴方向的两条横梁侧边安装了齿条,它与电机带动的齿轮啮合实现X轴方向传动,此方向是靠横梁上方的导轨与滑块进行定位的。X轴的动力是一个带减速机的三相异步电机,用铝型材作为基本骨架,然后再配合链条、齿轮、光轴组合装配成一个X轴方向的动力传动机构,详细的结构见图4。
图4 X轴动力传动机构结构图
夹具的下层移动框架的两边安装了两条齿条,下移动框架上则安装了两个与之对应的齿轮,齿轮由一个三相异步电机与减速机驱动,齿轮运行,齿轮转动的同时沿着齿条方向上下运动,从而带动下移动框架沿着Z轴方向移动。同时,下移动框架还安装了四根圆形导柱,用作Z轴的导向。Z轴的支架是以铝型材为基本骨架,一些角件则用不锈钢加工制成,具体装配结构见图5。
图5 Z轴传动机械结构图
桁架机械手通过蜗轮蜗杆减速机实现降速及增加输出扭矩,通过行程开关实现定位。行程开关安装在桁架机械手的横梁两端,在Z轴下层移动框架的铝型材上安装与之对应方向的感应铁块。Z轴极限位置还安装缓冲档块,以防止移动件滑出轨道。当行程限位开关的机械触头触碰到挡块,行程开关内部的开关逻辑状态切换,断开了(或改变了)控制回路的连接,PLC接收到相对应的输入信号,就由PLC发出指令终止或改变桁架机械手运行状态。
2.2 夹具设计
一些加工板材表面比较粗糙,密度较低,中间有些渗气孔,传统的吸盘会产生漏气无法吸起,为此采用了一种允许一定程度漏气的吸盘来代替机械手的夹具。使用铝型材制作了一个吸盘框架(见图6),吸盘框架与下层移动框架通过直角连接板连接在一起。在机械手移动过程中,隔热板会发生轻微的晃动,为此设计了6个吸盘来增大板材受力面积,并增加了缓冲机构,使它在到达目标位置附近时不会因为突然停止而刹不住,和减轻移动过程中产生的晃动。
图6 吸盘框架结构图
6个吸盘是防漏气设计,给吸盘接上大流量的真空泵,即使产生的部分漏气,吸盘内部也能产生一定的负压,可以吸住板材,不会从架子掉落。
2.3 机械元件选型
机械手的主梁材料选取14#冷轧方钢与矩形钢,Z轴支架选取工业铝型材,以减轻下移动框架的质量和保证在调试及维护时方便拆装,定向采用燕尾型直线导轨,在电机输出侧,采用链条传动。详细的型号与数量见表1。
表1 桁架机械手主要机械部件清单
3 电气设计
3.1 电气线路设计
主电路设计,车间上的主电源供应的是三相380 V的交流电,由断路器QF1控制主回路的通断,见图7机械手主电路图。其中第一分支主电路是真空泵M1的驱动,此泵为5.5 kW的真空泵,由断路器QF14对电机进行保护与开关控制,电机的通断由接触器,KM11与KM12控制,KM11接通泵正转,KM12接通泵反转,用于吹掉吸盘上的灰尘。主电路中第二个支路是控制液压升降平台的液压泵。而第三支路是通过变频器AF1驱动X和Z轴的两个1.1 kW三相异步电机,此变频器只能分时段控制两个电机M2与M3,分时段控制是分别由接触器KM4和KM3通断进行实现。
图7 机械手主电路图
在控制电路上,PLC为主要控制器,Y0连接变频器的MI1,为正转信号;Y1连接变频器的MI2,为反转信号。Y0与Y1的公共端是COM0与COM1,此公共端要接到变频器的PC端,才能形成回路。而Y2-Y7是由外部开关电源的DC24V供电,驱动中间继电器,再由中间继电器控制各个接触器,详见图8控制电路图。Y2与Y3是控制KA8与KA10,这两个中间继电器是控制液压升降平台的上升与下降的电磁阀。Y4与Y5是控制X轴电机与Y轴电机的中间继电器,由于变频器功率较小,只能在一个时间段控制一台电机,所以X轴与Y轴的电机不能同时得电,要进行互锁。而Y6与Y7则是通过控制KA2与KA7,实现真空泵正反转的控制。
图8 控制电路图
3.2 电气元件选型及电柜布局
在本节中,将详细的介绍在该系统中所使用到的电气元件。电气选型上要参考几点:(1)与主产线设备要统一,方便用户统一管理,也方便调试;(2)电气元件的质量要有保障,由于生产工艺的特点,生产现场尘埃比较多,电气元件的防尘等级要较高;(3)电气元件尽量用国产的,国产的元件主要采购时间较短,同时也为了支持民族产业。是生产现场电气部分如表2。
表2 主要电气元件清单
由表2中的各类电气元件安装到一个500 mm*600 mm的控制箱里,断路器与PLC布置在电箱的最上端,变频器、中间继电器,接触器在中间,接线端子与热继电器在最下端详细见图9控制电柜布局。为了减小主电路对控制电路的电磁干扰,左边线槽是放置380 V的主电路电线,右边线槽是放置24 V的控制电路的电线。
图9 控制电柜布局
4 软件设计
4.1 编程软件环境介绍
PLC(可编程控制器)以其可靠性高、耐恶劣环境能力强、使用极为方便三大特点,迅速占领了工业生产自动化领域,成为工业自动化领域的强有力工具[1]。本控制系统的PLC选用的是三菱的FX3S,编程软件要用其配套的软件,现在已推出较新的编程软件是GX_Work2,其是三菱电机公司研制的新一代PLC所使用的编程软件,支持简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,由于编程工程量不大,采用简单工作编程方式进行编程。
此 PLC支持 SFC编程方法,SFC(sequential Function Chart)是一种较为新型的、贴近工艺流程的进行编写程序的图形编程语言,常称它为顺控图。正因为它有着按照工艺流程动作顺序来进行编制程序的特点,并且也直观,贴近实际生产流程,不像传统的梯形图那样凌乱,因此在自动化设备的PLC编程语言中能脱颖而出。桁架机械运动过程属于顺序控制,工作流程的步骤性较强,所以此机械手使用SFC编程方式。同时,此编程方式的程序可读性最强,在调试及排查故障进也较为方便。
4.2 PLC程序分析
PLC编程的第一步就是对PLC外围IO点进行分配,分配要注重两点:(1)按PLC的输出点的特性进行分配,如X0,X1是高速计数点,可以对高速脉冲进行计数,一些模拟量信号必须接到PLC模拟量的输入点;(2)按设备进行IO分组,同一个设备的点安排到相邻的点,这样方便接线,也方便管理,具体见表3。
表3 PLC I/O分配表
PLC编程用的是SFC编程方法,此方法较为直观,也比较接近流程图。顺序功能图是一种描述顺序控制系统功能的图解表示法,也称为流程图,主要由“步”、“转移”及“有向线段”等元素组成[2]。SFC 主要由步、有向线段、转换、转换条件和动作,或命令组成[3]。根据控制工艺与编程语言的特点,画出了下面图10的流程图。
图10 程序流程图
设备切换到自动状态后,Z轴在上料则自动下降到低位,等待1 s吸取板材物料,吸住后上升;又等1 s,之后X轴右移,到达X轴右端,Z轴下降,等1 s后放下物料;放完物料后,吸具沿Z轴上升,并沿X轴回归到原点。机械手就是这样进行循环工作。
4.3 人机界面设计
人机界面是用触摸屏,用的是威纶通品牌,开发软件也用其专用的软件EasyBuilder Pro进行触摸屏程序的开发。触摸屏主要设计了两个页面。具体见图11与图12。
图11 手动界面
图12 自动界面
人机界面分为两种状态,分别为手动状态和自动状态。在批量生产时,使用无人操作的自动模式,只在屏上设定好机械手的等待时间和吸取的板数,设备就可实现无人操作。手动模式主要针对的是设备各机械部分测试和少量产品的动作。
5 控制系统调试及结果分析
设备在车间组装成各大部件,每个部件调试好后,再将各大部件运到用户工厂现场,与总生产线对接,将各大部件组装成整个机械手。组装好的机械手见图13。
图13 组装后的机械手
整体安装好后,首先要进行静态测试,每个吸盘可以承重20 kg,吸盘支架一共可以承重120 kg,达到设计要求。之后作动态测试,X轴方向移动框架运行正常,振动较小,电机没有出现过载现象,Z轴也测试也正常。最后对整个运作过程进行测试,能按图14的步骤完成一个周期的运行。
图14 设备整体调试过程
在设备调试过程中,根据现场情况,对设备进行了小部分的改进:(1)为了降低成本于是采用了一个变频器拖两台电机;(2)由于上框承受不了机械手自身重量,于是后期增加多一层铝型材以提高承重能力;(3)由于Z轴不在重心点出现了偏斜的情况,于是更改了Z轴吊框的位置,使机械手处于平衡状态;(4)机械手X轴的快速移动时会出现摇摆现象,于是降低了X轴移动速度。经过分析与改进后,设备基本正常运行,之后经过两个多月的试生产运行,出现三次故障,经过简单的排查与维修就能恢复运行,整体还算比较稳定。生产速度是80 s一张板,速度大于生产线的后段的生产速度,基本达到要求。这自动化桁架机械手,丰富了板材生产行业的板材输送方式。
6 结束语
设备在一些应用场合中可以加入机器视觉系统,与光电传感器一起检测入口的升降台与出口的输送带是否有料,这样设备运行更稳定。此外还可以检测到板材的位置,可实现更精确的定位;也可检测板材的表面情况,如裂痕,污迹等,可以起到检测的作用。X轴与Y轴也可以用伺服电机驱动,这样成本会高些,但是控制精度会好些,可以应用到精度要求高的场合。