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碳酸盐岩储层深度酸化的酸液体系实验研究

2019-11-20焦国盈高义评解修权

关键词:氢离子酸蚀酸液

罗 雄 焦国盈 孟 伟 高义评 解修权

(重庆科技学院, 重庆 401331)

碳酸盐岩储层的压裂酸化常用的酸液体系为盐酸体系。盐酸与碳酸盐岩的反应速度很快。为了降低盐酸与近井地带地层岩石的反应速度、提高远井地带酸蚀长度,常用的方法是在酸液中加入适量胶凝剂,延长酸岩反应时间,增加活性酸的穿透深度,增强酸化对远井地带的酸蚀效果[1]。川深1井钻遇的寒武系龙王庙组、仙女洞组及震旦系灯影组,岩心分析表明,其主要成分为碳酸盐岩。在压裂酸化设计阶段,需要了解川深1井储层岩石的酸岩反应特性。为此,针对川深1井的岩样进行了酸岩反应实验,希望能够为川深1井的压裂酸化施工供基础数据。

1 实验设备及有关参数

1.1 实验设备

此次实验使用到的设备,除了常规的岩心取芯、切割、磨片装置外,主要还有:酸岩反应参数测定仪,用于测试酸岩反应动力学参数、活化能和氢离子有效传质系数;页岩高温高压多功能驱替系统,用于模拟地层条件下的酸液、压裂液滤失实验及酸蚀裂缝导流能力测试;裂缝面激光扫描系统,用于酸蚀裂缝面扫描,表征酸蚀裂缝。

1.2 酸液体系

参考现场酸化施工中的酸液配方[2],本次实验所用酸液,采用浓度为20%的工业盐酸,加入一定比例的缓速剂、胶凝剂、铁离子稳定剂及助排剂。酸液具体配方为:20%盐酸+5.5%缓蚀剂(液体 ∶固体=4 ∶1)+0.8%胶凝剂+1.0%铁离子稳定剂+1.0%助排剂。

2 实验方案

通过实验,测试计算溶蚀率、氢离子传质系数、酸液动态滤失系数、酸刻蚀效果及酸蚀裂缝导流能力。

2.1 测试溶蚀率

将一定量的岩粉与一定体积的酸液混合,放入数显恒温油浴锅中,使岩粉与过量酸液充分反应。待反应完成后,将反应残渣用滤纸过滤、烘干,称量反应前后的岩粉,计算岩粉溶蚀率。

Rc=(m1-m2)÷m1×100%

(1)

式中:Rc—— 岩粉溶蚀率,%;

m1—— 溶蚀前的岩粉量,g;

m2—— 溶蚀后的岩粉量,g。

2.2 测定氢离子传质系数

氢离子传质系数实验所用设备为酸岩反应参数

测定仪,流体压力设置为7 MPa,温度为80 ℃,旋转岩盘转速设置为500、800 rmin。

根据奈维-斯托克斯方程和连续性方程,求解定常条件下酸液旋转流动反应时的对流扩散偏微分方程[3-5],可得酸岩反应时的De的解析解。

(2)

式中:De—— 氢离子有效传质系数,cm2s;

ν—— 酸液平均运动黏度,cm2s;

ω—— 岩盘旋转角速度,s-1;

Ct—— 时间为t时酸液内部浓度,molL;

J—— 反应速度,即单位时间流到岩石单位面积上的物流量,mol(s·cm2);

V—— 参加反应的酸液体积,cm3;

S—— 岩盘反应表面积,cm2。

采用旋转岩盘试验装置,测定J、Ct、ν、ω,根据式(2)即可计算出氢离子有效传质系数。

2.3 测定酸液滤失系数

通过酸液动态滤失实验测定酸液滤失体积与滤失时间的关系,作累计滤失量和滤失时间平方根的关系曲线,计算滤失系数。

(3)

式中:C3—— 受滤饼控制的滤失系数,mmin0.5;

M—— 滤失曲线的斜率,mLmin0.5;

A—— 滤失面积,cm2。

2.4 测试裂缝形态变化

在实验室模拟酸液对地层的酸蚀情况。将圆柱形岩心切成两半,组装为人工裂缝,使一定流量的酸液流过裂缝,与壁面岩石反应,刻蚀裂缝。然后扫描裂缝面,观察裂缝形态。

2.5 测试裂缝导流能力

当测试液流过人工裂缝时,记录液体前后压差和液体流量,计算酸蚀裂缝导流能力。

(5)

式中:wkf—— 酸蚀裂缝导流能力,μm2·cm;

μ—— 液体黏度,mPa·s;

L—— 缝长,cm;

Δp—— 液体压差,Pa;

W—— 裂缝面宽度,cm。

3 实验结果与讨论

3.1 溶蚀率

溶蚀实验采用取自川深1井的岩心。对制成的岩心粉进行了4组溶蚀实验,实验结果如表1所示。

表1 溶蚀实验结果

4组溶蚀实验得到的溶蚀率最小值为94.7%,最大值为99.3%,平均值为96.83%。川深1井目的层的碳酸盐岩含量非常高,采用此配方的酸液体系,可取得良好的酸蚀效果。酸溶蚀后还存在4%左右的不溶物,是潜在的伤害物,应将其悬浮后带出地层,避免造成对地层的二次污染。

3.2 氢离子传质系数

采用川深1井龙王庙、仙女洞、灯影组(Z2dy4)的岩心制成实验岩样,实验测试氢离子传质系数。根据实验结果,计算得到的氢离子有效传质系数如表2所示。

表2 岩样的氢离子有效传质系数

在配方酸液作用下,岩样的氢离子有效传质系数较小,对远井地带的沟通能力较强。比较而言,在岩盘转速较低(500 rmin)时,各种岩样的氢离子有效传质系数都较大,说明这时的酸岩反应更强烈,对岩样的酸蚀作用更强。在低速条件下,碳酸盐岩更易与酸液反应,对氢离子消耗更多。在压裂酸化施工过程中应加大施工速率,避免酸液在井筒附近快速反应。

3.3 酸液动态滤失系数

酸液动态滤失实验采用仙女洞组岩样,实验温度为80 ℃。动态滤失结果如图1所示。根据酸液动态滤失曲线,求得斜率M=0.328 mLmin0.5,滤失面积A=4.956 cm2。计算求得滤失系数C3=3.31×10-4mmin0.5。

图1 酸液动态滤失曲线

对龙王庙组的岩心进行酸刻蚀实验。酸刻蚀前后裂缝面的形态如图2所示。龙王庙组的岩心物质含量大致相同,岩心整体刻蚀相对均匀,刻蚀深度大部分在0.8~1.4 mm,酸蚀深度最深达1.9 mm。酸液出口端的刻蚀程度比进口端的刻蚀程度高,说明该配方酸液缓蚀效果较好,对岩心刻蚀效果很好。

图2 实验岩心的裂缝面形态

对龙王庙、仙女洞、Z2dy4组的岩心进行酸蚀裂缝导流能力实验。实验中,闭合压力按照5、10、15、20、25、30、35 MPa的顺序逐渐增加。测试结果如图3所示。

随着闭合压力的增加,各储层岩心裂缝的导流能力都呈下降趋势。其中,龙王庙组岩心裂缝导流能力下降趋势缓慢;仙女洞、Z2dy4组岩心裂缝在酸液作用后导流能力快速下降,在闭合压力达到35 MPa左右时其导流能力最低。

图3 岩心酸蚀裂缝的导流能力

4 结论及建议

利用酸岩反应参数测定仪、页岩高温高压多功能驱替系统、裂缝面激光扫描系统等设备,针对川深1 井的碳酸盐岩储层岩心,配制酸液体系进行了酸岩反应实验。

实验结果表明,所配制的含胶凝剂的酸液体系,对碳酸盐岩的溶蚀效果较好,溶蚀率可达96%。酸液动态滤失系数为3.31×10-4mmin0.5。在低速条件下,碳酸盐岩更易与酸液反应,对氢离子消耗更多。因此,在施工过程中应加大施工排量,避免酸液在井筒附近快速反应。

在酸岩反应过程中,岩心整体刻蚀相对均匀,刻蚀深度大部分在0.8~1.4 mm。酸蚀深度最深达1.9 mm,而酸液出口端比进口端刻蚀程度高,这说明配制的酸液体系对岩心具有缓蚀作用,刻蚀效果较好。另外,酸蚀裂缝的导流能力会随着闭合压力的升高而下降,在闭合压力为35 MPa左右,裂缝的有效导流能力降到相对最低水平。

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