离心法在破乳剂评价中的应用
2019-11-16李湘山石华前
李湘山,魏 强,黄 孟,石华前
(中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300452)
原油破乳剂评价一般参照行业标准SY/T 5281-2000[1]中的瓶试法,该方法适用范围较广,一般通过调整乳状液配制方法[2-4],基本可以完成各种含水率原油破乳剂评价选型。但对于乳化严重、破乳难度大的原油,如新油田投产初期或新开井的原油,含水率一般小于40 %,同时产液含钻采添加剂较多,比较容易形成稳定的乳化液,采用瓶试法开展破乳剂评价一般存在脱水速率慢、界面不齐、破乳剂性能区分度不好等问题,严重影响破乳剂评价结果的准确性,很难评选出满足油田需求的破乳剂产品。
南海某油田2014 年投产,投产以来,含水率从5 %以下逐步上升至35 %左右,但一直存在明显的乳化问题,在用破乳剂BH-142A 效果一般,应用期间生产分离器存在明显的乳化层,需定期将乳化层切掉,才能勉强满足生产需求。
目前,针对高含水油田破乳剂[5,6]研究很多,针对低含水、乳化问题严重的破乳剂研究相对较少,因此,本研究的主要目的就是为解决瓶试法在低含水、乳化问题严重原油破乳剂评价过程中的局限性,通过采用“瓶试法+离心法”[7],评价出破乳性能优良的破乳剂,解决该油田存在的乳化问题,满足油田生产需求。
1 实验材料及方法
1.1 实验仪器
罗宾逊872A 防爆离心机及配套100 mL 刻度脱水瓶,美国Robinson 公司;摇架,定制,2 排每排6 格,配合脱水瓶使用;Julabo TW8 恒温水浴槽,德国Julabo公司。
1.2 实验药品
破乳剂BH-29/HYP-105/YFPG-364/BH-142A/YHPW-717/YHPW-785,分别为脂肪胺/烷基酚醛树脂/烷基酚醛树脂/多元醇/酚胺树脂型聚醚破乳剂的单剂和复配剂,均为公司自产且应用效果较好的产品。破乳剂DMO 46X,美国贝克休斯公司产品。实验用油,生产管汇未加破乳剂混合原油。航煤,为平台直升飞机用油。
1.3 破乳剂评价方法-瓶试法
评价方法参照SY/T 5281-2000 标准,采用瓶试法,考虑到该油田原油乳状液非常稳定,原油乳状液直接从生产管汇取样,不再额外乳化,主要步骤为:在装有实验用油的脱水瓶中加入规定浓度的破乳剂,用摇架乳化混合规定次数,然后置于规定温度的恒温水浴中,记录210 min 内不同时间脱出水的体积,并观察脱出水水质和油水界面状况。
1.4 BS&W 测定方法
油田BS&W 测定采用离心法,参照GB/T 6533-2012[8],结合油田生产特点进行了调整,主要步骤为:在100 mL 刻度脱水瓶加入50 mL 航煤,取50 mL 现场油水样,滴入2 滴万能破乳剂DMO 46X,混合均匀,置于离心机,在2 000 r/min 条件下离心10 min,离心后分为四层,分别是油层、中间层(乳化层)、水层和沉积物层,通过读取每层体积数据,可计算出含水率、乳化物含量和沉积物含量。
2 实验结果与讨论
2.1 原油的乳化问题
该油田原油含水为35 %,但乳状液非常稳定,室温静置一周都不会发生明显的油水分离。按平台BS&W 测定方法,离心后分离得到的自由水只有3 %~7 %,乳化物则高达45 %~53 %,表明该油田原油乳状液破乳难度大,对破乳剂的破乳能力要求高(见表1、图1)。
图1 生产管汇油水样BS&W 测定结果-离心法
2.2 瓶试法的局限性
按瓶试法完成的破乳剂评价结果(见表2),在用破乳剂BH-142A 效果较好,但BH-142A 终脱水量只有1.5 mL(相当于终脱水率5.4 %);且破乳剂YFPG-364、YHPW-717、YHPW-785 和BH-142A 脱水数据差别小,破乳剂的破乳能力区分度不足,不利于有效评估破乳剂的性能。在用破乳剂BH-142A 应用期间平台生产分离器存在明显的乳化层,需定期将乳化层切掉,才能勉强满足生产需求;油轮这边也需要靠强电场的电脱水来实现下舱原油合格。破乳剂BH-142A 实际应用效果也表明其破乳能力不足,瓶试法的结果可靠性不够(见图2)。
从表2 和图2 可以看出,由于该油田存在乳化严重问题,采用瓶试法开展破乳剂评价存在脱水速率慢、破乳剂性能区分度不好问题,影响破乳剂评价结果的准确性,很难评选出满足油田需求的破乳剂产品。
表1 生产管汇油水样BS&W 测定结果-离心法
图2 不同破乳剂脱水效果图-瓶试法
2.3 瓶试法+离心法
针对该油田乳化严重问题以及瓶试法的局限性,通过引入“强化油水分离”离心法开展破乳剂室内评价,主要步骤为:评价前期按瓶试法开展,脱水时间为10 min 时将脱水瓶从恒温水浴中取出置于离心机,在2 000 r/min 条件下离心10 min,然后取出脱水瓶进行读数并拍照(见图3)。
评价结果(见表3),在用破乳剂BH-142A 效果一般,终脱水量为17 mL(相当于终脱水率为60.7 %),但乳化物仍有18 mL。破乳剂YFPG-364 效果最佳,终脱水量达26 mL(终脱水率达92.9 %),而且乳化物只有3 mL,破乳脱水效果明显优于在用破乳剂BH-142A;破乳剂YHPW-717 效果最差,终脱水量仅5.7 mL(终脱水率达20.3 %),同时乳化物高达36.3 mL。
从表3 和图3 可以看出,通过采用“瓶试法+离心法”,破乳能力区分度明显提升,有利于区分破乳剂性能,同时优选出的破乳剂YFPG-364 终脱水率最高达到92.9 %,有希望能够满足该油田破乳需求。
表3 不同破乳剂脱水效果-瓶试法+离心法
图3 不同破乳剂脱水效果图-瓶试法+离心法
图4 破乳剂YFPG-364 现场试验效果
2.4 现场应用
为解决现场问题,考察药剂效果,验证“瓶试法+离心法”评价结果的有效性,破乳剂YFPG-364 在该油田现场进行了现场试验,试验期间,破乳剂浓度、生产分离器油出口原油水含量、乳化物含量变化情况(见图4)。
10 月13 日至10 月21 日为在用破乳剂BH-142A(浓度100 mg/L,基于产油),生产分离器油出口水含量均值为8.6 %,乳化物含量均值为24.6 %。从图4 中可以看出,10 月22 日破乳剂YFPG-364 切入并稳定加注后,在80 mg/L 浓度下,生产分离器油出口水含量均值从8.6 %降低到了3.6 %,乳化物含量均值从24.6 %降至8.0 %。在破乳剂浓度降低20 mg/L 条件下,生产分离器油相出口原油水含量和乳化物含量的明显下降,表明破乳剂YFPG-364 破乳效果明显优于在用破乳剂BH-142A,生产分离器油水处理效果大幅提升。
目前,破乳剂YFPG-364 已经在该油田成功应用,效果良好,乳化层得到有效控制,油田生产平稳。
3 结论
(1)对于乳化严重的原油,采用瓶试法开展破乳剂评价一般存在脱水速率慢、界面不齐、破乳剂性能区分度不好等问题。按瓶试法选出的破乳剂BH-142A 效果差,生产分离器存在明显的乳化层。
(2)通过采用“瓶试法+离心法”,评价出破乳性能优良的破乳剂YFPG-364。现场试验结果表明,破乳剂YFPG-364 效果明显优于破乳剂BH-142A,在浓度降低20 mg/L 的条件下,生产分离器油出口原油乳化物含量均值从24.6 %降至8.0 %,表明“瓶试法+离心法”可用于乳化严重的原油破乳剂评价。