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水轮机进口蝶阀拒动原因查找及系统改造方法

2019-11-11刘进雄乐建华

中国设备工程 2019年20期
关键词:重锤蝶阀力矩

刘进雄,乐建华

(中国华电香港有限公司,北京 100031)

某电站四台机组投产运行6 年,每台机组配置一个蝶阀,用于机组故障紧急关闭或检修隔离。四台机组蝶阀为PDF154-WY-380 双重锤蝶阀,蝶阀操作方式为液压开阀,自重关阀。

机组投运不到一年,四台机组蝶阀先后发生拒关故障,四台机组均有发生且累计次数较多。虽在发生第一次拒关故障时,即迅速采取了增加临时配重、定期开关试验等措施,但仍未彻底解决问题,对机组的安全稳定运行造成了威肋。

1 因果图法原因分析

为查找故障原因并彻底消除故障缺陷,提升机组的安全运行水平,根据原因分析因果图法对故障产生的可能性进行逐条分析,如图1。

现场进行多次开关试验,试验结果如表1 所示。

经多方验证,确定蝶阀拒关故障的主要原因为:

(1)设计不完善,关阀力矩较小是根本原因。蝶阀开启时,重锤趋于垂直,重锤轴线角度现只有15°;若增加到25°,重锤力矩将增加63.3%(sin15°=0.259,sin25°=0.423),将会有效增大关阀力矩。原设计考虑重锤到承重墙空间太小,重锤角度加大时与接力器太近,基于安全考虑,重锤角度不能太大,且机组及蝶阀已投运,不可能再更改厂房结构,但可以通过其他手段增加关阀力矩。

图1 蝶阀拒关因果图分析

表1 蝶阀关闭试验情况统计表

表2 增加关阀力矩方案

(2)随着蝶阀运行时间延长导致阀轴摩擦力矩增大是重要原因。从临时配重过程可以看出,关阀力矩与阻力矩基本处于平衡临界状态,安装过后其他力矩都是不变的,变化增大的只有是阀轴摩擦力。阀轴摩擦力矩主要来自阀轴内端的Yx 密封圈、轴承和阀轴外端的填料。Yx密封圈的摩擦力矩主要来自于管道内水的压力,变化不会很大,不足以产生较大的阻力矩来阻止蝶阀关闭;轴承的摩擦力矩与轴承的摩擦系数有关,随着运行时间的推移,轴承摩擦系数会逐步增加,轴承摩擦力矩增大;填料摩擦力矩与调节螺栓的预紧力和填料摩擦系数有关,摩擦力矩也会随摩擦系数增大而增大(表2)。

2 改造方案比选及实施

经过前期调研及数据统计分析,决定对四台机蝶阀进行技术改造,为了确保实施的有效性,在制定技改方案前进行了技改方案的选择。最终确定的解决方案为:

2.1 在原蝶阀重锤上焊接永久配重块

(1)确定配重块材料和重量;(2)选择增重块与原重锤的连接方式;(3)绘制配重块加工图并加工制作;(4)吊出原重锤,焊接配重块;(5)回吊重锤。

2.2 结合机组小修,对原先蝶阀关阀回路增加液压关阀功能

(1)确定增设液压关阀方案并出图纸;(2)现场装设液压回路;(3)液压系统调试。

2.3 更换蝶阀填料

制定了具体的技术改造对策,从1#机开始,完成后再进行其三台机的技术改造:

(1)在重锤上配置永久重块。①联系蝶阀厂家,确定配重块材料和重量。选取的材料为钢板,与原重锤相同;结合现场试验数据,加上一定裕度,计算配重块重量为单侧2 吨,两侧共4 吨。②讨论增重块与原重锤的连接方式,在焊接和螺栓连接两种方案中选择(表3)。③绘制配重块加工图(图2),联系金边厂家按图纸要求制作,并交货验收。④选择停机机会,组织人员做好安全措施,吊出蝶阀上的重锤,吊至安装场焊接配重块。⑤重锤配重块焊接完成后,检查焊接质量达标,将重锤回装至蝶阀,检查安装牢靠,符合连接要求。

表3 连接方案比选

图2 配重块加工图

(2)增设液压关阀回路。①讨论增设液压关阀回路改造方案,坚持改动最小、关阀有效的原则,利用原液压回路的备用接口,确定仅在主油缸的有杆腔增加一条压力油路,在关闭蝶阀时,给主油缸的有杆腔供给压力油,即可实现液压辅助关阀(图3 和图4)。②利用停机机会,对蝶阀液压回路进行技改。焊接副油路,从蓄能器压力油管加一个三通接头,将压力油接到副油路块,回油接到回油滤油器进油管,副油路块右边出油管连接主油缸有杆腔。③液压回路改造完成后,对蝶阀液压系统进行调试,经试验多次,增设液压回路均动作正常,接力器均能动作到位。

图3 改造前液压回路图

图4 改造后液压回路图

3 处置情况及试验结果

3.1 永久配重措施实施情况

截至2018 年12 月15 日,该电站按照厂家提供的图纸,完成4 台蝶阀永久配重工作(表4)。

表4 配重前后开关阀试验情况

3.2 蝶阀液压系统改造情况

按照蝶阀液压改造计划,蝶阀厂家现场实施液压系统改造,为控制开关阀过快,适度调整了开关阀时间(表5)。

表5 液压改造前后开关阀试验情况

蝶阀技术改造后,经过专家评审认为实施了增加永久配重和液压关闭改造等措施,改造后测试数据表明关阀、开阀时间满足设计要求。目前经6 个月的观察,两台机组蝶阀运行正常,开启关闭正常,开启关闭时间均符合要求,未再发生拒关现象,可见蝶阀拒关故障已彻底解决,试验情况见表6。

根据设计单位印发的《自动化元件整定值通知单》,四台机组主阀开阀时间为105s,调节范围90 ~120s 可调;关阀时间为95s,调节范围60 ~120s 可调。

表6 配重及液压改造前后开关阀试验情况

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