炼铁厂水泵节能改造
2019-10-29赵伟军张刚才
赵伟军,张刚才
(河南省济源市钢铁(集团)有限公司炼铁厂,河南济源 656450)
1 原设备运行情况
5#,6#高炉软水泵运行模式采用2 用无备机,具体运行参数见表1。工业水泵运行模式采用3 用1 备,具体运行参数见表2。
表1 5#,6#高炉软水泵改造前运行参数
表2 5#,6#工业水泵组改造前运行参数
2 存在问题
(1)炼铁厂水泵房2#高炉软水泵、5#高炉软水泵、5#高炉软水泵、5#,6#高炉喷淋泵、5#,6#高炉工业水泵采用老旧水力模型,自身设计效率低。
(2)系统设计选型偏差,致使水泵偏离最佳工况点运行,运行效率降低。
(3)部分系统泵出口阀门未全开,局部管路阻力增大,影响泵的运行效率,造成运行能耗高。
(4)部分水泵现场运行过程中,部分水泵轴封漏水严重,容积损失较大。
(5)6#高炉软水系统目前采用2 台软水泵供水,电能浪费更为严重。
图1 系统改造前示意
3 改造思路及方案
通过现场实际考察及数据测量,在满足工况环境,不更换水泵电机的条件下,设计制作一套符合实际生产的方案。“量身定制”高效节能水泵,水泵的运行效率得到提升,同时拓宽水泵高效区,确保水泵的运行效率远远高出普通水泵,达到降本增效的目的(图2~图4)。
(1)将5#,6#炉软水系统水泵各更换一台高效节能泵,5#炉单泵流量达到3100 m3/h,6#炉单泵流量达到2600 m3/h,单泵运行,节约电耗。
(2)将5#,6#炉工业水泵更换3 台高效节能泵,保持原泵流量,节约电耗。
图2 6#炉4#软水泵改造
图3 5#炉2#软水泵改造
图4 5#,6#炉2#,4#工业水泵改造
4 效益分析
(1)高炉软水供水泵进行1 替2 改造,改后泵组可以以1 用1 备进行运行,其具体的改造后参数见表3,设备年运行时间按8300 h、电费按0.53元/kW·h。改造后的经济效益见表4。
(2)高炉工业水泵组进行2 替2 改造,改后泵组还是以2 用1 备方式运行,具体改造参数见表5,改造后的经济效益见表6。
(3)根据以上分析数据得出,该项目年节约电费为374.46 万元。
表3 5#,6#高炉的压力参数值
表4 5#,6#高炉1 替2 改造节电效益
表5 工业水泵组改造后的压力参数值
表6 工业水泵组改造后的压力参数值
5 结束语
节能水泵是为各类循环水泵专门设计,它将各类先进技术融合在一起。通过设计、开模和加工的全过程控制,满足设计要求、降低加工误差,与设计理念保持一致,在使用中,流体在节能水泵内部循环时,可出现规则的流动状态,降低了对水泵进出口的冲击,避免絮流现象的发生,增大水泵流量,减少无用功的产生。节能水泵在流量保持不变的情况下,降低水泵的有效轴功率,使其生产效率高,且对生产无任何影响。通过这次改造,结合实际现状,认为公司水泵节能还有很大空间,将继续推广。