白鹤滩泄洪洞高速水流区底板镜面混凝土施工工艺
2019-10-29吴世斌张继屯
沈 杰,吴世斌,张继屯
(长江三峡技术经济发展有限公司,615421,宁南)
一、工程概况
白鹤滩水电站3条泄洪洞均布置于左岸,泄洪洞由进水口、无压洞身段(上平段和龙落尾段)、出口挑流鼻坎,以及通风补气系统组成。3条泄洪洞呈直线布置,#1#2、#3泄洪洞总长分别为2317 m、2258.5 m 和 2170 m,进口底板混凝土高程EL.770 m,出口高程EL.650 m。 其中,#1、#2、#3 泄洪洞上平段长度分别为1908.03 m、1845.80 m和1709.58 m,底板坡度为0.015,上平段全断面采用钢筋混凝土衬砌。泄洪洞枢纽布置情况见图1。
二、施工重点难点和设计技术要求
1.施工重点
泄洪洞底板位于高速水流区,对底板混凝土体型、平整度、温控防裂要求较高,保证混凝土浇筑体型和平整度、减少温度裂缝产生是施工重点。
2.施工难点
一是设计要求上平段底板采用50~80 mm低坍落度混凝土浇筑,因此需要解决混凝土入仓手段问题。二是单仓混凝土长度达12 m,宽度达15 m,浇筑面积180 m2,需要保证大面积混凝土收面平整和光洁。三是常规刮面轨易出现弯曲变形、拆除困难和高程不易调整等问题。四是施工缝部位易出现收面不平直、人为损坏和搭接错台等问题。五是底板混凝土浇筑完成后,易出现大量人为损坏问题,增加后期缺陷修补工程量,且严重影响底板抗冲耐磨功能。六是底板位于泄洪洞主要施工通道部位,因此与相邻工作面施工干扰较大,需要解决施工干扰问题。
3.设计技术要求
泄洪洞上平段底板设计最大流速29 m/s,单洞最大泄量达 4083 m3/s,因此,设计对泄洪洞上平段底板混凝土提出了极高的要求,具体指标见表1。
三、施工工艺
1.浇筑分区、分序
①分区:洞身上平段衬砌混凝土共分为3个区,即底部水平面15 m宽度范围为底板浇筑区,底板以上12 m高度范围为边墙浇筑区,边墙以上剩余部分为顶拱浇筑区。
②分序:为消除矮边墙施工缝质量缺陷,减少底板混凝土因行车等人为损坏,研究决定采取“先边墙、再顶拱、最后底板”的浇筑顺序。
图1 白鹤滩水电站泄洪洞枢纽布置图
表1 泄洪洞上平段底板混凝土设计技术指标
2.入仓浇筑工艺
①浇筑方式:采用6 m3自卸车运输,低坍落度送料装置+布料机方式入仓,顺水流方向采用台阶法进行浇筑,台阶宽度3 m,坯层厚度30~50 cm。详见图 2、3。
图2 混凝土入仓方式示意图
图3 台阶法分层示意图(单位:cm)
②设备选型和创新:设计要求浇筑50~80 mm低坍落度混凝土,根据目前生产水平,仅有胶带机传输系统可作为入仓手段,且考虑洞身施工支洞大小问题,研究决定采用TB110布料机作为低坍落度混凝土入仓设备,自卸车作为水平运输设备。为解决自卸车与布料机之间衔接的问题,在传统中转料斗和扒渣机基础上,革新设计了扇形中转料斗和低坍落度送料装置,解决了低坍落度混凝土由水平运输到垂直运输的衔接问题。
扇形中转料斗:将传统中转料斗进行改进,设计成扇形结构,使之与自卸车和低坍落度送料装置相互匹配,解决自卸汽车垂直下料与水平输送之间的过渡,减少料斗内混凝土的残余量。
低坍落度混凝土送料装置:对传统扒渣机大臂进行加长处理,增大了大臂覆盖半径,使之与9 m3料斗匹配;设计改进液压系统保证设备的连续作业、操作灵活;通过加大电机功率、皮带转速等措施,提高设备效能。
3.找平工艺
设置隐轨支撑系统,采用大跨度自行式整平台车进行混凝土大面找平,两侧阴角部位采取人工刮尺找平。
①隐轨系统:隐轨系统由底部支撑系统、顶托和刮面轨三部分组成。采用直径28 mm的钢筋作为底部独立支撑,并在钢筋顶端加工丝扣,采用套筒连接形式将顶托与底部支撑钢筋相连,顶托采用直径25 mm的钢筋加工成“U”形结构,顶托侧面焊接螺栓,顶托上部放置直径60 mm的钢管作为刮面轨,以保证支撑结构稳定,并实现隐轨高程可调节、防止上浮和方便拆卸的功能。
②大跨度自行式整平台车:在传统三辊轴基础上进行技术革新,辊轴按照8.5 m长度设计,上部配置2台电机作为驱动装置,滚轴上部设置桁架作为操作平台,并增加配重水箱,以防止找平过程中发生上浮。
4.抹面工艺
采用汽油式抹面机分粗抹、细抹、精抹和抛光四步完成抹面。
①粗抹:在大跨度自行式整平台车完成大面找平后,将隐轨拆除,采用原浆混凝土进行坑槽填补,采用Φ70 mm振捣棒进行振捣密实,并采用3 m刮尺进行检查和人工找平,该工序完成后,采用带圆盘的抹面机进行粗抹,充分将混凝土浆液提出,并将表面小石剔除,保证表面光洁度。
②细抹:当混凝土表面开始收浆时,开始去除抹面机圆盘,采用抹面机抹刀进行细抹,并采用靠尺进行反复检查和抹面找平,消除粗抹产生的印痕,保证表面平整。
③精抹:当手指按动有微小凹印时,采用抹面机抹刀进行多次压抹,初步达到混凝土表面光滑的目标。
④抛光:在混凝土初凝前,采用抹面机抹刀进行反复压抹,使混凝土表面达到细腻光滑的效果。
两侧阴角抹面机无法操作部位采取人工抹面抛光,保证表面平顺光滑。
5.施工缝处理工艺
①横向施工缝距过流面5 cm区域采用钢丝球进行刷毛处理,防止边角损坏。
②堵头模板顶部采用槽钢控制边角收面,收面时采用槽钢进行压缝处理,保证施工缝收面平直。
③纵向施工缝在收仓面上部10cm处拉设墨线控制阴角部位收面高程,保证收面平直。
6.保护和养护
底板混凝土浇筑完成后采用角钢对边角进行保护,水平面采用土工布进行覆盖,并在表面设置旋转喷头进行旋喷保湿养护,保证混凝土表面养护均匀。
四、施工成效
1.经济效益
(1)浇筑顺序改变带来的经济效益
根据溪洛渡左岸泄洪洞平洞段“先底板、再边墙、最后顶拱”的施工经验,底板矮边墙收仓面平直度难以保证,与边墙搭接时易出现漏浆、砂线和错台等质量缺陷;底板须作为边顶拱衬砌施工通道,虽采取保护措施,但人为损坏仍然比较严重,后期缺陷修补工程量较大、费用较高。因此,白鹤滩在溪洛渡经验基础上进行了改进,采取“先边墙、再顶拱、最后底板”的衬砌顺序,保证了边墙一次浇筑成型,有效地解决了矮边墙施工缝质量缺陷问题;最后浇筑底板,起到了很好的保护作用,大幅度节约了底板保护费用,同时也大量减少了人为损坏,节约了后续缺陷修补工程量和修补费用,可大幅度节约施工成本。预计可节约底板保护费用约54.6万元,可减少底板混凝土缺陷修补费用约65.5万元。
(2)混凝土胶凝材料减少带来的经济效益
白鹤滩与溪洛渡对比,每立方米混凝土可减少胶凝材料约27 kg,以此推算,泄洪洞上平段底板混凝土可减少胶凝材料约2718.1 t,可节约混凝土成本约108.7万元。
同时,可降低混凝土绝热温升约3℃,缩短冷却通水时间,减少冷却通水用量约26.8万m3,预计可节约冷却通水成本约53.6万元。
胶凝材料的减少还可有效减少水化热产生,降低混凝土内部最高温度,缩小内外温差,减少混凝土温度裂缝产生,与溪洛渡对比,裂缝可减少约40%,可节约缺陷修补费用约80万元。
2.社会效益
泄洪洞上平段底板体型偏差最大值8 mm,平均不平整度1.6 mm/2 m靠尺(设计值为4 mm/2 m靠尺),混凝土内部最高温度37.81℃(该季节设计值≤40℃)。
混凝土体型、平整度和温控等均满足设计技术要求,实现了混凝土体型精准、表面平整光滑的质量目标,泄洪洞上平段底板混凝土浇筑完成后可形成人和物的倒影,达到 “镜面混凝土”效果。
五、结 语
实践证明,泄洪洞上平段底板采用6 m3自卸车运输,低坍落度混凝土送料装置+布料机方式入仓,底板设置隐轨独立支撑系统,采用大跨度自行式整平台车进行混凝土找平,采用新型抹面机分粗抹、细抹、精抹和抛光四步完成抹面,混凝土内部埋设冷却水管通水冷却,混凝土体型、平整度和温控等均满足设计技术要求,实现了混凝土体型精准、表面平顺光滑的质量目标。被参建各方和质量监督总站称为 “镜面混凝土”,成为参建各方竞相观摩的样板工作面。