一起高主门动作异常故障分析及处理
2019-10-21李志高任辉
李志高 任辉
摘要:某电厂5号机高压主汽门动作异常,造成两次停机停机消缺,经对EH油系统检查,发现故障原因,予以处理。
关键词:汽轮机;伺服阀
1 事故概况
某电厂5号机为N30016.7/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、凝汽器式汽轮机。汽轮机数字式电液调节(DEH)系统为上海新华控制工程有限公司产品。机组投产于1995年。2014年5月,因#1高主门故障造成机组被迫两次停机处理。
2 事故经过
2014年5月17日,5号机开机。在机组13:30阀切换时发现#1高主门动作缓慢,开启时间长。检查#1高主门伺服阀热工信号插头及电压值工作正常。安排#1高主门做全行程试验,发现关闭迅速,开启比较缓慢。经分析#1高主门伺服阀存在泄漏,决定进行更换。此时,机组已并网,在更换#1高主伺服阀的过程中,发现#1高主油动机EH油进油门不严,伺服阀在拆卸中有油漏出,多次紧固#1高主油动机进油门,仍无法安全更换伺服閥。机组解列,停EH油泵,更换进油门和伺服阀。15:40分更换结束,试验#1高主门开关正常15:50分主机冲转随后并网。
5月25日19:00,#1高主门指令全开,反馈172mm(全开应205mm),呈缓慢下降趋势。5月27日0:13做主汽门全行程试验,关闭#1主汽门,复位时无法开启,后#1高压主汽门自行开至165mm。检查#1高主门伺服阀热工信号插头正常,电压值已给定最大0.768V。关闭#1高主门对应#1、#3、#5高调门进油截止阀,阀门关闭。加电信号开关#1高主门,高主门开关正常,但电信号电流偏大10~11mA。判断伺服阀存在异常,研究决定,更换#1高主伺服阀。
更换#1高主伺服阀的过程中,在油动机进油截止阀关闭、伺服阀热工信号插头脱开及卸荷阀关闭的状态下,#1高主门自行全开。从现象初步判断AST逆止门不严造成阀门全开。为了保证机组设备安全及人身安全,申请停机处理。
#5机于5月28日00:20分负荷降至零。机打闸,停运EH油泵。5月29日00:30分,检修人员对#1高主门油动机控制块的有压回油逆止门、AST逆止门、进油滤芯进行检查更换。检查中发现AST逆止门底部与控制块之间的“O”型密封件存在破损,更换以上部件及密封件,恢复设备。检修工作结束后,手动加电信号试验#1高主门,电流4.5mA开关正常,远控操作阀门动作正常。01:43,消缺工作结束,#5机冲转开机。02:04,#5机并网。
3 原因分析
2014年5月17日,机组#1高主阀开启缓慢,在更换伺服阀时因系统不严密无法解列,检修人员根据经验判断进油门不严密,停机后更换了伺服阀和隔离门,未检验系统是否能够隔离开,后发现#1主汽门缓慢关闭时。2017年5月28日再次更换伺服阀时发现系统又隔离不开,且关闭EH油隔离门主汽门自动打开,发现原因为#1主汽门EH油AST安全油逆止阀不严密,安全油进入油缸底部后将主汽门打开。根据发现发现AST逆止门底部与控制块之间的“O”型密封件存在破损的情况,判断其可能造成卸荷阀杯形滑阀上部泄油,导致卸荷阀密封不严,将油缸底部油泄到有压回油,造成主汽门开启缓慢、开度缓慢下降。5月25日,当#1主汽门EH油进油隔离门关闭后,AST安全油通过逆止门底部破损的“O”型密封件缓慢漏入油缸底部,造成进油门关闭、热工信号插头拔下的情况下主汽门自动开启的情况。
4 暴露问题
(1)技术人员对系统不够熟悉,对问题的判断不够准确。
(2)系统缺少AST、OPC油压显示,出现问题难以分析判断。
(3)在第一次更换伺服阀和隔离门后,未对系统进行必要的试验和检查。
(4)伺服阀、卸荷阀等EH油系统设备的管理和检修质量还需要提高。
5 整改措施和注意事项
(1)组织人员讲解学习EH油系统,并对典型事故案例进行学习,使技术人员掌握各种故障和缺陷的处理能力。
(2)择机对EH油系统进行完善,增加AST、OPC油压显示。
(3)加强EH油系统的油质管理,减少伺服阀、卸荷阀等设备的故障率。
(4)加强静态试验检查,及时对存在问题的伺服阀、卸荷阀和控制元件进行处理。
作者简介:李志高(1975),男,高级工程师,从事汽轮机技术管理和供热改造工作。