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浅析汽车制动卡钳的铸造工艺及改进

2019-10-12侯大为

科学与财富 2019年26期
关键词:改进

侯大为

摘 要:汽车制动卡钳一般适用于盘式刹车系统,能够使车轮减速、停止运转或者使汽车处于停止状态等功能的钳类装置。盘式刹车的优势在于:当车辆处于高速行驶状态,采取制动措施,车轮能够快速停止运转,相比于鼓式刹车,散热效果好,制动效能高。而应用传统的铸造工艺生产出来的制动卡钳,通过铸造CAE软件对其进行模流分析发现,卡钳的两端局部区域出现了轻微的缩松缺陷,而且铸件内部中的珠光体含量较少,机械性能不符合铸造标准要求。如果对铸造工艺予以改进,对浇注系统进行改良,能够收到理想的铸造效果。因此,本文将汽车制动卡钳的原始铸造工艺与改进后的铸造工艺进行比对,针对改进效果展开论述。

关键词:汽车制动卡钳;铸造工艺;改进

汽车制动卡钳包括钳体和导向销,其中导向销包括帽体和导柱两部分,与刹车盘共同构成汽车的制动系统。由于汽车长时间处于运动状态,在高速、高温的作用下,容易对制动卡钳造成磨损与破坏,本身所承受的外界荷载以及瞬间的冲击振动波较大,这就对制动卡钳的物理力学性能提出了更高的要求。因此,在卡钳铸造过程中,应全面考虑各方面影响因素,不断改进和优化铸造工艺,使制动卡钳能够在恶劣的工况环境下能够大幅提升力学性能,避免安全事故的发生。

一、汽车制动卡钳的原始铸造方案

(一)铸造流程分析

该铸造方案中所采用的铸造材料是球墨铸铁450—10,其中抗拉强度的最大值在450Mpa以上,屈服强度的最大值在290Mpa以上,延伸率需大于10%。铸造时采取一模四件的对称式分布铸造工艺,单体铸件两端有一个补缩冒口,单体质量均为3.12kg。浇注时,初始温度值为1420℃,浇注时间为8秒,同时采用包内孕育与瞬时孕育的方法,而铸件在铸造前后的内部合金成分如表1所示。

(二)制动卡钳铸件的充型过程

该铸件材料的液相线温度值为1180℃,固相线温度为1140℃,铸件的合金液在充型过程中,相对比较稳定,当充型结束时,最低的温度值达到1230℃,高出液相线与固相线温度值,因此,不会因为冷却作用而产生冷隔现象[1]。

(三)铸件的凝固过程

充型完成后,铸件进入到凝固工序,当铸件的凝固时间达到180秒时,此时的铸件底部的液相区完全处于被孤立状态,当温度继续降低,球墨铸件的液体就会出现较为明显的收缩态势,而冒口对铸件底部并不存在补缩作用,因而也不满足顺序凝固的原则,出现缩孔缩松等缺陷的几率也大幅提长,此时,生产出来的制动卡钳铸件,机械性能较差,存在严重的质量问题。

(四)原始铸造方案的结果分析

通过模拟结果可以看出,卡钳铸件的底部以及两端是极易产生缩孔与缩松缺陷的高发部位,为了避免这一现象的发生,往往在实际生产时,在砂芯的底部放置外冷铁,借助于外冷铁的冷却作用使铸件能够顺序凝固。采用原始的铸造方案生产铸件时,可以在试生产后的毛坯件当中选取不同模号的铸件,并且铸件取两端各一个试棒,分别标记成1号和2号,对铸件的机械性能采取实验的方法,得出最终的数据。试棒的选取位置如图1所示。原始铸造方案铸件机械性能数据如表2所示。

从表2中的分析数据可以看出,采用原始的铸造工艺,汽车制动卡钳铸件的屈服强度、抗拉强度以及延伸率等机械性能指標均与标准要求相差甚远。

二、汽车制动卡钳的铸造工艺改进效果分析

(一)合理调整合金成分

合金成分直接影响球墨铸铁的金相组织与机械性能,如果成分过高,会破坏球墨铸铁的微观结构,而原始方案中的合金成分配比,含有较少的珠光体,因此,为了提高制动卡钳铸件的强度以及延伸率等参数,应合理调整合金成分配比。将炉后锰元素的含量控制在0.3—0.35%之间,同时,使铜元素的含量介于0.2—0.25%之间。因为锰元素对球墨铸铁起到固溶强化作用,随着锰含量的增加,能够形成以(Fe,Mn)3C为主的合金渗碳体,并以珠光体形式出现,对铸件中珠光体起到补充作用,进而提高了铸件的抗拉强度、屈服强度以及延伸率。而铜在发生共析转变时,也能够加速珠光体的形成速度,从奥氏体析出的珠光体理更多,对铜和锰两种合金成分进行合理调整,对改善和优化铸件的机械性能具有积极的促进作用。

(二)改进浇注系统

采用原始工艺,由于冒口尺寸偏小,使得铁水的流动性能较差,极易使铸件两端出现缩松现象。如果将铸件一端的独立冒口加以改进,以共同冒口的形式出现,能够有效增大冒口颈的横截面积,改善了铁水的流动性能,降低了缩孔以及缩松出现的几率[2]。但是在改进浇注系统后,为了防止铸件底部出现缩孔与缩松现象,在砂芯中直接放置外冷铁的工序必须予以保留。

(三)铸造工艺改进后的铸件机械性能

通过调整合金成分,改进浇注系统后,对铸件的金相组织进行观测发现,采取新工艺后,铸件中的珠光体含量有了显著提高,铸件两端以及底部也不存在轻微缩孔与缩松现象,如果取一整模的铸件进行机械性能实验,屈服强度、拉伸强度以延伸率参数均满足标准要求。汽车制动卡钳铸造工艺改进后的铸件机械性能如表3所示。

结束语:

对汽车制动卡钳的铸造工艺进行优化和改进,铸件两端与底部出现缩孔与缩松的几率明显降低,而且机械性能也得到进一步改善和提升,直接提高了行车安全指数。近年来,随着科学技术的迅猛发展,汽车制动卡钳的铸造工艺也在不断历经改进与创新过程,工艺水平与技术成果与发达国家之间的差距也越来越小。

参考文献:

[1]郑毛毛,孙首群,张昌昌, 等.汽车制动卡钳的铸造工艺及改进[J].农业装备与车辆工程,2019,57(6):86-89.

[2]范梅梅,黄平,刘雁, 等.汽车制动卡钳酸性镀锌及锌镍合金的性能[J].电镀与涂饰,2016,35(3):149-153.

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