APP下载

大型水轮发电机机组振动问题分析研究

2019-10-09李永祥曹铁山

中国设备工程 2019年16期
关键词:水轮导叶水轮机

李永祥,曹铁山

(中国长江电力股份有限公司三峡水力发电厂,湖北 宜昌 443000)

随着社会的发展和技术的进步,以三峡工程的建成为标志,我国水电机组装机进入一个大型化的时代。三峡电站装设32 台单机容量700MVA 的水轮发电机组,在金沙江上游,单机容量1000MVA 的巨型机组将出现在白鹤滩和乌东德两个水电站。单机容量和结构尺寸的日益增大,意味着机组运行一旦出现问题,就会导致严重的安全事故和巨大的经济损失。因此,水电企业对大型机组的安全、稳定运行有更加严格的要求。在设计、制造、安装、调试、运行等机组的全生命周期中,提出更有效的解决振动问题的措施,避免振动问题对水轮发电机组产生危害,有着重大的现实和经济意义。

1 大型水轮发电机组振动及其危害

大型水轮发电机组一般采用立轴混流式水轮机,半伞式发电机的结构型式。转轮通过水轮机轴与发电机轴相连,带有三部导轴承及推力轴承。其他主要设备还包括定子、上下机架、冷却器、导水机构等。本文主要讨论机组运行过程中,机械、电气和水力因素导致的以上主要设备的振动问题。

常规情况下,大型水轮发电机组发生振动的部件主要包括上机架、下机架、顶盖和转动部分,在某些特殊情况中,振动则可能发生在定子铁芯、导水机构等部件。

机械部分惯性力、摩擦力及其他力,电气部分的电磁力,水轮机水力部分的动水压力,都可以造成水轮发电机组的振动。水力因素导致的机组振动具有随机性,主要发生在机组处于非最优工况或者过渡工况运行时,是导致大型水轮发电机组振动的最主要因素。

大型水轮发电机组出现振动,对设备的危害是非常严重的,如果没有得到及时的处理,会引发事故,造成严重的损失。包括:(1)造成机组各连接部件松动,使各转动部件与静止部件之间产生摩擦甚至扫膛而损坏;(2)导致零部件材料和焊缝出现疲劳损坏,产生裂纹和断裂;(3)尾水管低频压力脉动可使尾水管壁产生裂缝,严重时可使整个尾水设施遭到破坏,甚至危及厂房和水工建筑物。

2 大型水轮发电机组振动的对策

大型水轮发电机组通常装设在水库库容较大的巨型水电站。而大型水库除了蓄水发电外,还兼有防洪、航运等作用。随着丰枯水季节的不同,库区水位会有一个较大范围的升降。因此,水轮发电机组要在水头变幅大的条件下运行,这对其运行稳定性提出了更高的要求。我们需要在设计、研究初期就把机组稳定性要求作为主要课题,并在制造、安装、调试、运行等过程中严格把关、精益求精,才能将机组的振动问题彻底解决。

2.1 设计阶段

在设计阶段,可以针对大型水轮发电机组单机容量大、水头变幅大的特点,进行机组稳定性的专题研究。合理选择机组额定水头、转速等参数,合理匹配发电机的最大容量,合理选择水轮机的设计水头、优化转轮水力设计。结合水轮机模型试验,观察其稳定性指标。在设计中采取稳定运行辅助措施,比如采用大轴补气装置,对转轮室出现的真空进行破坏等。

2.2 制造阶段

我们知道,有些导致机组发生振动的因素,是零部件在制造过程中出现的缺陷。比如,转子质量不平衡、推力头不平等。那么采用新材料、新技术,提高零部件的制造工艺水平,严格按照设计要求加工,就可以在很大程度上杜绝由于制造缺陷导致的机组振动。随着我国制造业水平的提高,零部件的制造缺陷已经可以基本消除。

2.3 安装阶段

大型水轮发电机组的安装水平,是保证机组运行稳定性的又一关键因素。这里主要包括大轴法兰对中良好、法兰连接紧固,导轴承间隙严格按设计要求调整,转子与定子间气隙值均匀,零部件安装紧固等。技术工人的经验和能力是安装阶段最主要的影响因素,严格按照设计值和合同规定完成机组各部件的安装,是保证机组运行稳定性的重中之重。

2.4 调试阶段

大型水轮发电机组完成安装后,必须经过一系列的调试试验才能投入运行。这些试验包括转子动平衡试验、过速停机试验、甩负荷试验等。通过这些试验,可以检验机组的制造和安装水平,获取机组各部位的振动数据,研究机组的运行稳定性。特别是在不同水头下的过速停机和甩负荷试验,可以监测机组处于极端工况时,不同导叶开度下机组的振动情况。通过数据分析机组运行的振动区,以及导叶关闭规律能否满足机组的稳定性运行要求。

2.5 运行阶段

当大型水轮发电机组通过试运行,投入正式运行后,需要引入机组振动监测系统,对机组上下机架、顶盖、定子机座处的水平和垂直振动值;导轴承在X 和Y 方向的摆度值;蜗壳、尾水管上下游侧及顶盖下方的压力脉动值进行实时监测及超限报警。一旦发现有部位振动情况超过合理范围,必须马上对振动产生的原因展开调查,必要时停机进行处理。

3 大型水轮发电机组振动实例研究

某巨型水电站装设单机额定容量700MVA 的大型混流式水轮发电机组,额定转速为75r/min,额定水头80.6m。在其5#机组安装调试期间,进行过速停机试验,当导叶关闭至4%~5%时,水轮机发生剧烈振动现象,导水机构也出现了严重的振动,8 个导叶拉断销剪断,机组通过快速门停机。

3.1 振动问题分析

5#机组在进行调试运行期间,各部位的振动数值都处于正常水平。而在过速停机试验中,只有当导叶关闭至4%~5%的水力过渡过程时,剧烈振动现象才出现,说明机械因素和电气因素不是导致振动的主要原因。图1 记录了机组转速、导叶开度、蜗壳压力、尾水管压力以及活动导叶轴颈上测量导叶所受水力矩的应力值。

图1 5#机组过速停机试验记录图

从图1 录制的波形来看,当活动导叶扭矩关闭至40s 时开始振动,45s 时出现幅值相当大的振动,此时所对应的导叶开度为4%~5%,机组转速为95%额定转速。针对此问题,我们通过数值仿真计算、模型试验和现场试验相结合的方法进行了研究,发现

(1)在过速关机过程中,水轮机从水轮机制动工况进入反水泵工况,出现了负流量现象从而引起振动;

(2)关机过程中导叶关闭速度较快,导叶关闭至4%~5%时,通过导叶的水流由顺流变成射流,在导叶末端产生了激烈的水锤现象,激发了顶盖等导水部件的异常振动。

3.2 振动处理措施

上述两个因素导致了5#机组的异常振动,不管哪个是主导因素,都可以通过改变导叶关闭规律,延长导叶分段关闭最后一段时间来改善或避免。在原始设计中,导叶关闭规律被确定为两段:第一段6.5s,从100%到74%;第二段24 秒,从74%到全关。通过试验调整,最终将导叶确定为三段关闭,关闭规律如图2。

实施该关闭规律后,机组运行稳定性指标均满足要求,在过速停机过程中没有再出现剧烈振动现象。

图2 调整后的5#机组导叶三段关闭时间

4 结语

(1)大型水轮发电机组在设计、制造、安装、调试、运行等各阶段都要将机组稳定性做为首要任务,在机组的全生命周期里,研究解决机组的振动问题。

(2)随着我国水轮发电机组制造和安装水平的提升,机械和电气因素导致的机组振动问题显著减少。随机性更强的水力因素是导致机组振动的最主要因素,通过改变导叶关闭规律,适当延长导叶第三段关闭时间,可以有效地解决水力过渡过程中出现的机组振动问题。

猜你喜欢

水轮导叶水轮机
大型水轮发电机绕组端部电晕问题探讨
水轮机过流面非金属材料的修复及防护
突然短路试验测定水轮发电机的饱和电抗值
基于MATLAB和PSD-BPA的水轮机及调速系统参数辨识研究
混流式水轮机主轴自激弓状回旋机理探讨
刘家峡3号水轮发电机定子改造分析
水电站水轮机制造新工艺的探析
水轮发电机组导叶操作拒动故障与处理
瀑布沟水电站机组导叶安装立面间隙调整方法优化
青狮潭水电站水轮发电机组增效扩容改造