壳牌煤气化工艺湿洗系统堵塞问题分析
2019-09-25郭小杰
郭小杰
(同煤广发化学工业有限公司,山西 大同 037001)
壳牌粉煤加压气化炉相对于其他类型气化炉具有冷煤气效率高、环境友好、煤种适应性广、氧耗量低等优点[1],因而在国内迅速得到推广应用。从2005年第一套气化炉装置开车到现在,经过十几年运行经验积累和技术攻关改造,壳牌气化炉用户先后出现了关键设备使用寿命短、设计不合理、管道材质易磨蚀、仪表不适用、气化炉堵渣和积灰等问题,其中绝大部分问题得到了解决。
目前,各家气化炉运行情况逐渐稳定,A级运行百天达到常态化,全年累计运行在300d以上,基本实现了装置全年稳定生产,壳牌气化炉的优势逐渐得到体现。
但是,合成气洗涤塔系统存在管道堵塞、循环水中固含量高、循环水泵叶轮结垢、文丘里堵塞的问题,严重影响整个装置的长周期平稳运行。
1 壳牌气化炉配套湿洗系统工艺流程
纯氧和煤粉按照一定比例部分燃烧反应后,产生粗合成气,经合成气冷却器(废锅)冷却后,再经干法除灰系统,温度降为310℃~350℃,合成气中99%飞灰被快速过滤,过滤后的气体灰含量可达到小于1mg/m3,洗涤水固含量小于10×10-6。灰含量低于1mg/m3的合成气进入湿洗系统[2]。
首先,合成气通过文丘里洗涤器与填料床洗涤器C1601塔底来的雾化循环水充分混合,降温后的合成气和循环水混合物进入填料床洗涤器C-1601底部,合成气从洗涤器底部水层中溢出进入填料床层,与洗涤水逆向流动充分接触,不仅降低了合成气中细灰含量(控制在1mg/m3以下),而且使合成气温度降低到168℃~176℃。合成气通过C-1601顶部气水分离器后离开C-1601洗涤器,分成两股,一股去下游甲醇变换工段,一股与干法除灰系统来的部分合成气混合后去冷激气压缩机。
在湿洗系统中,约310℃~350℃的热合成气在文丘里洗涤器中被急冷,同时,洗涤塔中循环水也洗去了合成气中部分的盐酸、氢氟酸等酸性气体,使得循环水呈酸性。
为了防止酸液对设备、管线、阀门等整个系统的腐蚀[3],在循环水进入文丘里洗涤器前加入20%的碱液,其流量受合成气流量和pH值控制,以合成气流量控制为主,pH值控制为副,pH值在正常工况下控制在7.5左右。
湿洗循环水中含有一定浓度的固体颗粒,为平衡循环水中的灰分含量,需排放6t/h~7.2t/h的循环水量。
湿洗系统工艺流程见第53页图1。
2 存在问题
2.1 洗涤塔循环水泵叶轮结垢
洗涤塔循环水泵叶轮结垢设计为全闭式叶轮离心泵。该泵特点是叶轮效率较高,轴位移平稳性好,适用于输送不含杂质的清洁液体。
实际运行情况是循环水泵每运行15d左右后,泵体振动值升高,机封开始泄漏,并伴随异响。
拆开泵后,发现泵的叶轮严重结垢。
图2中可以看出,整个循环水泵叶轮外表面不均匀包裹一层垢和硬块,叶轮流道内侧堵塞严重,6个平衡孔全部堵死。结垢物质较硬,需用钢钎、铁锤等工具清理。
图1 湿洗系统工艺流程
图2 湿洗系统循环水泵叶轮对比图
从表1中可以看出,从9月6日到9月15日,短短10d时间,泵水平振动值由2.6mm逐渐升高至23.4mm,垂直振动值由2.3mm 增加至24.0mm。
表1 湿洗系统循环水泵震动值
根据模拟计算,将泵选型为闭式叶轮,而实际运行工况水质严重偏离设计指标。在运行过程中,泵叶轮表面结垢,泵体振动值快速升高,导致叶轮旋转时,施加于泵轴的径向力在圆周方向分布不均,引起转子不平衡,从而加速机封损坏。同时,叶轮流道内侧也出现结垢,会使叶轮6个流道变窄,甚至完全堵塞,导致机泵出力不足,而且频繁对设备进行拆修,严重影响整个壳牌气化炉长周期稳定运行。
在装置正常运行过程中,粗合成气量约为22.5万m3/h,其中携带大量灰,经过干法除灰后,气体含灰量为5mg/m3,经过湿洗系统后,气体含灰量为1mg/m3~2mg/m3,最大时为20mg/m3[4]。
图3中可以看出,湿洗系统循环水由目测清澈变为黑色,断定干法除灰系统滤芯损坏漏灰。湿洗系统循环水固含量增加,由清澈变浑浊。为了保证产量,坚持运行两个月左右,导致大量煤灰泄漏至湿洗系统,循环水中固体含量急剧增高,循环水泵叶轮结垢。
图3 湿洗系统循环水外观对比图
从图4中可以看出,经过对湿洗系统循环水取样分析结果可知,循环水中固体含量在逐渐升高,由57.24mg/L逐渐升高至443.36mg/L。进一步证明干法除灰系统严重泄漏灰。
循环水含有大量灰固体颗粒,水在流经叶轮时,固体颗粒结晶析出,非均匀黏结在叶轮表面。泵运行一段时间后,由于叶轮结垢不平衡,转速为2950 r/min的叶轮发生振动,导致泵体机封损坏而泄漏。
采取的措施:干法除灰系统严重漏灰时,应立即停车检修。在检修完干法除灰系统后,务必增大湿洗系统的污水排量,由1.5kg/s增至2.5kg/s~3.0kg/s,以持续降低湿洗系统中的固含量。建议把循环水泵的全闭式叶轮改为半开式叶轮。
图4 湿洗系统循环水中固体含量变化图
2.2 文丘里洗涤器及管道堵塞
文丘里洗涤器是投资小、效率高的湿法除尘设备。文丘里管包括收缩段、喉管和扩散段,粗合成气在经过雾化、凝聚、除雾3个阶段后,灰颗粒被水雾润湿后,除去。文丘里注水管喷头和喉管段孔径狭小,易结垢而堵塞。
在更换完干法除灰系统的滤芯以后,湿洗系统的水中固含量波动较大,由48.58mg/L升至389mg/L,循环水有时外观清澈,有时候呈现灰色。
工艺运行发现,循环气压缩机进口合成气温度升高,激冷气量下降,冷气和热气压差增大。气化炉合成气冷却器入口温度升高,气化炉运行工况恶化,最后被迫非计划停车。经过拆检文丘里洗涤器后发现,内部喉管堵塞严重,注水管内部堵塞。文丘里内部照片见图5。
图5 文丘里内部照片
湿洗系统的洗涤塔中设计了92m3的鲍尔环填料,虽然干法除灰系统不再漏灰,但是前期大量泄露的灰漏到下游管线以及文丘里洗涤器中,管线内和鲍尔环残留的飞灰未能及时彻底清理干净,造成文丘里快速堵塞。同时,在文丘里内部气相中的结晶物在文丘里洗涤器中冷段凝华结晶,结晶物堆积并没有及时移走,造成合成气通道变小。
改进措施:增加湿洗系统的排水量以除去循环水中的结晶物。当发现高温、高压、过滤器损坏漏灰时,及时停车处理,不要继续运行,防止文丘里和相关管线堵塞。一旦发生漏灰后,务必彻底清除残留在管道中的飞灰。
运行中发现,文丘里的结垢程度和湿洗系统水质的pH值存在对应关系。
图6为湿洗系统水样pH值分析结果与13PDI-0076压差的波动趋势。从图6中可以明显看出,两者具有一定的相同趋势走向。
随着湿洗系统循环水pH值变化,文丘里堵塞情况跟随变化。pH值升高水质接近中性时,文丘里堵塞变严重。pH值降低水质偏碱性时,文丘里堵塞缓解[5]。
湿洗系统水质的pH值,由加碱量调节。碱液为30%氢氧化钠,呈强碱性。加大碱液量时,水质呈强碱性,溶解部分堵塞物。
图6 湿洗系统水样pH与13PDI 0076压差趋势图
3 结论
1)干法除灰系统泄漏后,一定要及时停车。坚持运行会导致循环水泵叶轮结垢、文丘里结垢问题。
2)更换干法除灰系统滤芯后,文丘里再次堵塞是由于湿洗系统鲍尔环累积漏灰导致。
3)合理控制湿洗循环水的pH=7.5左右,降低湿洗系统的pH值,缓解文丘里堵塞情况,但是酸性水质会加剧管道和设备腐蚀。