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高碳钢在线盐浴热处理工艺

2019-09-10李龙

科学导报·科学工程与电力 2019年42期
关键词:组织强度

【摘 要】本文采用4种高碳钢盘条分别拉拔2种规格,利用硝酸盐盐浴处理,调整钢丝的盐温和炉温等热处理工艺,通过机械力学设备采用扫描电镜(SEM),研究了不同热处理工艺钢丝组织转变。结果表明工艺相同,盐温每升高5℃,钢丝强度降低5-10MPa,炉温每升高10℃,钢丝强度提高5-10MPa。成功开发了盐浴工艺,炉温935℃,盐温585℃情况下,批次黄丝强度1247±8MPa,单卷黄丝强度波动14MPa,拉拔后破断波动4.5N,强度波动83MPa,钢帘线断丝率降低1.2%,性能稳定。

【关键词】盐浴;组织;强度

引言

传统的钢帘线、切割钢丝多线热处理是铅浴淬火,铅淬火热处理过,环境污染严重。后期采用两段水浴热处理替代铅浴,水浴处理基于膜沸腾一核沸腾理论,钢丝表面会被迅速气化的水蒸气包裹,导致冷却速度下降,此时热传导主要以蒸气膜传热以及热辐射为主,通过提高水溶液的粘度,增加其表面张力,从而改变蒸气膜的性能,延长变沸腾膜阶段[1]。现代化工业应用的背景下,金刚线和钢帘线等领域对钢丝提出严格要求,生产过程和质量稳定性等要求十分严格。其中水浴工艺稳定性差,产品质量不可靠等问题需要解决。近年来盘条企业开发盐浴处理,可以得到与铅浴相同的组织和性能[2]。本文研究在线盐浴在钢帘线、切割钢丝等钢丝中间热处理工艺。

1 金刚线母线生产工艺

选用高碳钢盘条碳含量为0.7-1.02%,直径为5.5mm的原料,其化学成分如表1所示。经过盘条→粗拉→中拉→热处理(盐浴处理)→镀铜→湿拉(+捻股)工序。盐浴处理:放线+热处理炉+盐浴+清洗+收线,其中盐浴槽中的熔盐为硝酸钾和硝酸钠二元熔盐,且硝酸钾和硝酸钠的质量比为1~4:1~4。

2 实验方案

此次试验用高碳钢碳含量0.72%、0.82%、0.92%、1.02%,5.5mm盘条经过大拉和中拉到2.04mm和1.80mm,不同规格和碳含量同时生产。设计盐浴方案如下:

1)设定盐温分别是560℃、565℃、570℃、560℃、575℃、580℃、585℃、和590℃,其他工艺相同下生产钢丝;

2)设定炉温930℃、940℃、940℃、960℃、970℃,其他工艺相同下生产钢丝;

3 实验结果

3.1 不同盐液温度对钢丝性能影响

平衡转变点与实际转变点的温差为过冷度,通过改变盐液温度,改变转变过冷度,过冷度越小,转變温度越高,在过冷奥氏体的晶粒内或晶界上,形成的晶核数量减少,长大速度变慢,片层越厚,钢丝的强度降低,塑性增加。图1为不同盐液温度下生产钢丝性能趋势,图中可以看出,570~585℃盐液温度每升高5℃(过冷度降低5℃),钢丝强度降低10MPa,在565~570和585~590℃,强度波动5MPa。

3.2 碳含量对钢丝性能影响

相同工艺下,过共析钢随碳含量增加,C曲形左移,降低过冷奥氏体稳定性,钢丝强度增加。5区生产炉温960℃,A面1.80mm钢丝生产速度37m/min,B面2.04生产速度30m/min,对比相同工艺情况下,1.80HT、UT、MT碳含量每增加0.1%,钢丝强度增加110MPa;图2为不同碳含量片间距均值,可以看出1.80mm规格碳含量越高,片间距越小,2.04mm规格不明显;

3.3 线温对钢丝性能影响

生产速度、盐温不改变,炉温越高,奥氏体化温度越高,形成的奥氏体晶粒越粗大,奥氏体的成分也就越均匀,从而增加奥氏体的稳定性,使过冷奥氏体等温转变曲形右移。1.80UT、MT每升高10℃炉温,强度提升10MPa,1.80/2.04HT每升高10℃炉温,钢丝强度提升约8MPa,2.04NT每升高10℃炉温,钢丝强度提升5MPa。

对比不同炉温、不同盐温钢丝性能,确定炉温935℃,盐温585℃,生产黄丝150KG,帘线生产评估,图4和图5分别是盐浴和水浴生产黄丝显微组织,盐浴组织索氏体,无贝氏体等异常组织,偏见距100-110um,水浴索氏体95%,边缘部分有贝氏体异常组织。对比水冷与盐冷2.04HT黄丝,扭转高2转,铜损7.8%(正常8~12%),性能基本一致。

3.4性能稳定性

本次生产1批次,每盘150KG,2.04HT强度最大1255MPa,最小1239MPa,批次极差16MPa,生产2.04HT、NT黄丝每500米取样,重复取样9次,图5黄丝性能稳定性,2.04HT极差14MPa,2.04NT散差11MPa。2.04HT拉拔0.3mm单丝评估2+7,每盘取样图6单丝破断、强度趋势图,破断波动4.5N,强度波动83MPa。

常规BFM6料断丝率最高,总体断丝率为0.72次/吨;盐浴BFM9料断丝率最小为0.41次/吨,三类车台的模耗基本相同,约12.5个/吨;盐浴料的帘线断丝率5.5次/吨,常规料的帘线断丝率6.7次/吨,盐浴料帘线断丝低了1.2次/吨;

4 结论

本文通过对盐温和炉温等热处理工艺的探索,成功开发了盐浴工艺,炉温935℃,盐温585℃情况下,批次黄丝强度1247±8MPa,单卷黄丝强度波动14MPa,拉拔后破断波动4.5N,强度波动83MPa,钢帘线断丝率降低1.2%,性能稳定。工艺相同,盐温每升高5℃,钢丝强度降低5-10MPa,炉温每升高10℃,钢丝强度提高5-10MPa。

参考文献:

[1]沈涛.大过冷工艺下珠光提钢微观组织参量与力学性能及加工硬化的联系[D].贵州:贵州大学,2016

[2]朱龙.高速线材冷却新工艺[J].金属制品,1993,19(3):17-19.

作者简介:

李龙(1986),男,汉族,硕士研究生,工程师,主要从事钢丝产品的技术和开发。

(作者单位:江苏宝钢精密钢丝有限公司)

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