地铁车辆段普通线路接头病害分析
2019-09-10王家举
王家举
摘要:作为线路的三大薄弱环节之一,钢轨接头因其不连续性会引起列车的过度冲击和性能的降低,由此造成一系列的接头病害的发生。地铁车辆段线路出于运营环境和成本考虑,大多使用50Kg/m钢轨普通线路,因此存在大量接头,出现了例如轨端肥边、错牙、大轨缝等一系列问题。本文通过分析车辆段接头长期观测数据,并通过有限元软件分析接头受力,提出了地铁停车辆段普通线路接头整治方法。
关键词:接头病害,螺栓扭力矩,整治方法
1 接头常见病害
1.1 车辆段概况
车辆段线路轨顶标高一致,试车线略高300mm,高差在联络线内过渡。整个车辆段除库内线、部分出入段线、试车线检查坑为整体道床之外,其余均为碎石道床。车辆段线路最小曲线半径为150m,无线路纵坡设计。钢轨为U71Mn型钢轨,抗拉强度882 MPa,屈服强度490 MPa。扣件类型多为弹条Ⅰ型扣件。列车车运行最高速度25Km/h,新轮直径840mm,轴重14t,车轮定距12600mm,转向架轴距2300mm。
1.2 常见病害
1号线运营至今,车辆段普通线路尤其是进出场线L1道、L2道接头轨端出现较多伤损,虽经整治维修但逐渐从单一病害向综合病害发展。主要有:
(1)钢轨接头肥边、低头、错牙、大轨缝;
(2)钢轨接头轨面高低,小方向;
(2)接头夹板联接零件松动、失效,轨枕裂纹。
1.3 原因分析
接头夹板虽然保证了钢轨几何形态的一致性,但钢轨的连续性受到破坏,分析表明,钢轨接头抗弯性能降低,造成较母材较大的下沉。1号线近几年来上线列车不断增多,列车的频繁碾压,使接头轨面出现高低。
接头处钢轨连续性降低造成的列车冲击力变大,使夹板联结零件更易产生扰动和磨耗,造成接头零件的失效,而列车经过引起接头部分的过度振动也造成了轨枕裂纹。振动使道砟松散,如不能及时捣固,造成道床稳定性降低。
2 接头整改实验分析
2.1 实验方案
根据《线路检修规程》相关规定和实际运营情况,选取L1道L1-3、L1-4、L1-5、L1-6接头轨缝定期进行扭力矩复核紧固,普通接头和绝缘接头分别按照按照400N、700 N设置扭力矩。每根螺栓都采用扭力矩扳手复核,保证了一定精度。测量时间在每周二、周五和天气气温超过35℃的上午8:30-9:00完成轨温和轨缝测量,详情如下:
2.2 结果分析
由轨缝变化折线图可知,结合气温、轨温变化趋势可知,钢轨轨缝在年度内有周期性变化,普通接头左右股钢轨轨缝有3mm左右的差距,绝缘接头左右股轨缝差别不大。其中每年10月中下旬至次年3月中下旬轨缝变化幅度明显且整体偏大,平均在15mm左右,最大在16mm。L-3轨接头为绝缘接头,在此期间的轨缝最大已接近16mm的限值。在监测的4月上旬至10月上旬,接头轨缝变化较为平稳。
由此可见,在对车辆段普通线路的日常维护保养过程中,应加强在寒冷季节对轨缝和钢轨状态的监控,尤其应注意绝缘接头的轨缝变化情况,并及时予以整改。
3 不同螺栓扭力矩下钢轨接头应力分析
3.1 计算模型
首先, 按50Kg/m钢轨轨普通接头各部件的尺寸建立接头区实体模型,接头组件由两截导轨和两块夹板组成,由六个螺栓进行紧固。首先根据标准绘制导轨截面草图利用拉伸、切除命令绘制出导轨,并利用切除命令打孔,再利用草绘工具绘制图示压板草图,并进行拉伸,利用切除命令进行打孔以相同的方法绘制出螺栓和枕木。a=544mm,b=538mm,c=540mm,接头轨缝s=8mm。最后使用有限元软件Altair HyperMesh对结构进行前处理,然后采用ABQUS对建好的网格模型进行求解计算,得出仿真结果。
3.2 计算结果
已知当车轮行驶至接头轨缝处为最不利位置,由于螺栓扭矩对接頭区各部件的应力分布有很大的影响。因此,主要分析螺栓扭矩变化对接头应力的作用。图3-2表示的是钢轨纵向剖面的八面体应力分布情况。由图可知,在夹板长度范围内,钢轨轨腰处应力水平较高,而钢轨螺栓孔附近的应力水平最高。
表3-2中列出了相同受力条件下,不同螺栓扭矩下钢轨各位置的八面体应力。表中各位置如图3-3所示。从表中数据可以看出,各点的应力随着螺栓扭增大而增大。
下图所示接头在相同外力条件下,不同螺栓扭矩下接头轨缝处钢轨的位移。由图可知,随着螺栓扭矩的增大,钢轨位移逐渐减小。这是因为:随着螺栓扭矩的增加,钢轨与夹板的连接越来越紧,使接头轨缝变小。
4 应对措施和建议
本文通过对地铁车辆段接头轨缝的长期跟踪数据进行分析,并通过有限元软件建立普通线路50轨钢轨接头实体模型,讨论接头螺栓不同扭力矩下对钢轨接头应力的影响。结合地铁车辆段实际日常保养情况和分析结果,现提出以下建议。
4.1 及时调整接头扭力矩
根据图1-图5轨缝变化趋势可知,对于接头螺栓的紧固除每两月的周期性复拧外,还应在气温有明显变化导致轨缝变化幅度增大的时间前后,大致在每年3月中旬和8月中旬对钢轨接头进行轨缝普查和接头螺栓的全面复拧工作,并根据接头特点调整接头螺栓扭力矩水平。
通过对接头的应力分析可知,一方面,较小的螺栓扭力矩在夹板内部产生较小应力并造成轨端应力增加。所以应定期检查接头夹板外观及性能是否完好,若夹板产生损耗、松动,应及时进行复拧达到规定扭力矩。另一方面,钢轨低接头、错牙等病害会引起夹板螺栓松弛,进而影响夹板效用的发挥,产生接头病害。若不能及时整改,会造成螺栓松动和接头病害的恶性循环。
所以,对于普通接头,扭力矩可调整为500-600Nm,保证夹板和钢轨实现相对滑动,缓解因钢轨热胀冷缩造成钢轨内部的应力变化。同时较大的扭力矩水平也限制了钢轨接头位移,避免接头轨缝失格。对于绝缘接头扭力矩可调整在800Nm,并在每年的10月中旬至次年2月中旬对绝缘接头轨缝加密检查,及时复拧,轨缝过大时应及时进行均匀轨缝作业。对于冻结接头,应将扭力矩控制在1000Nm,避免过大的扭力矩使钢轨轨腰产生较大的拉应力,产生伤损。
4.2 整治现存病害,保证接头平顺
(1)更换老化轨下胶垫。接头因其不连续性受到列车的过大冲击,胶垫的良好性能可以有效缓解列车通过接头时的震动,降低对轨端的冲击力。
(2)及时打磨轨端肥边、飞边,对接头出现的高低、左右错牙及时调整,并加强前后道砟捣固。
(3)及时均匀轨缝。应在每年10月中旬至2月中旬针对车辆段接头轨缝每月普查情况进行调整,普通接头轨缝不大于18mm,绝缘接头不大于15mm。
(4)矫直钢轨方向。在车辆段接头前后大多存在小方向,应进行整正,使钢轨通过接头区域时行驶平稳,降低对接头冲击。
(5)及时更换失效扣件零部件。保持轨距扣板有足够扣压力,保证螺母达到规定扭力矩,以有效应对列车经过带来的过度振动。
(6)提高道床弹性,应对接头振动。对于病害严重的接头,在前后4根轨枕区域应进行清筛换砟捣固,伤损轨枕及时整修,失效轨枕可考虑更换承载面积更大的,杜绝空吊现象,轨下胶垫垫高不超过10mm。
参考文献:
[1]杨荣山. 钢轨接头的应力分析与优化研究[D].西南交通大学,2002.
(作者单位:苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司)