超临界CFB锅炉管式空预器低温结露积灰治理技术探讨
2019-09-10张全生张红霞
张全生 张红霞
摘 要:近几年,超临界循环流化床锅炉技术在我国得到了飞快的发展,目前已投产超临界循环流化床机组近30台,约占循环流化床机组容量的10%,还有50多台超临界循环流化床机组将陆续投产。锅炉空预器在运行中经常发生积灰堵灰现象,使换热效果明显降低,直接影响热一、二次热风的温度和排烟温度,进而影响炉膛燃烧及锅炉运行的安全性和经济性。本文以某350MW超临界CFB锅炉管式空预器积灰情况分析,浅述低温结露积灰的治理路线。
关键词:超临界CFB锅炉;空预器;积灰
一、锅炉概述
某电厂锅炉为东方锅炉股份有限公司制造的DG1150/25.4超临界循环流化床锅炉,管式空气预热器采用光管卧式顺列四回程布置,一二次风道分开布置,沿炉宽方向双进双出,空气在管内流动,烟气在管外流动。沿烟气流向前三回程管箱采用材质为20/Q215-A的管子,最后一个回程的管箱低温段部分采用耐腐蚀的外镀搪瓷钢管。一、二次风由各自独立的风机从管内分别通过各自的通道,被管外流过的烟气所加热,将30℃的冷风加热260℃供锅炉使用。烟风系统总空气量为1066732Nm³/h,烟风系统总烟气量为1121350m³/h。
二、积灰情况
自投产以来几乎每次停炉检查,空预器均发生不同程度积灰,冬季尤其严重。根据两台锅炉每次检查空预器积灰情况总结,积灰部位存在如下特点:
1、几乎都是在空预器末级冷风进口处积灰较多,进口处积满后向里侧延伸。
2、一次风和二次风侧均有积灰,单侧二次风空预器积灰,且相对一次风侧积灰较少。
3、积灰面积占末级空预器1/3—2/3,严重时,局部堆积成小山状。
三、原因分析
1、积灰形成
空预器堵灰主要分为烟气结露积灰堵塞和硫酸氢氨堵灰。
CFB锅炉配SNCR脱硝积灰是烟气低温结露形成的积灰,非硫酸氢氨积灰。当采用SNCR脱硝时,没有催化剂的作用,烟气中的SO2不会向SO3转化,同时CFB锅炉炉膛低燃烧,煤质硫元素燃烧生成SO3几乎可忽略不计,相关的实炉测试也证明CFB锅炉烟气中测不出SO3。因此烟气中几乎不含SO3,也就不存在形成硫酸氢铵的条件。
当经过空预器的烟气温度低于其露点温度时,烟气中的水蒸汽会部分凝结成水滴,与烟气中的灰结合后形成湿灰,湿灰的粘结性更大,容易粘结在预热器受热面表面,形成积灰、堵灰。另外环境温度较低时,空气预热进口风温过低,烟气中的水蒸汽在空气预热器低温段管凝结成水滴,烟气中的灰与水滴结合,形成结露积灰。CFB锅炉配SNCR脱硝,脱硝剂采用尿素溶液(10~40%浓度)、氨水时会带入较多的水分进入锅炉烟气,提高烟气的露点温度,加剧尾部结露堵灰。此外,CFB锅炉炉内脱硫形成的硫酸钙、氧化钙遇到结露的水,会发生“水泥反应”形成坚固的水泥状物质难以清除。当积灰堵塞烟道,烟道阻力增加,通过的烟气量减少,会促使局部烟道温度降低,进一步加重结露积灰的发生。积灰和烟道温度降低两者相互促进,导致空气预热器严重的积灰乃至堵灰。
2、未进行有效吹灰
机组启动过程中,烟气结露积灰现象最严重,对于采用蒸汽吹灰锅炉,此时无法投运吹灰器,导致空预器末级迅速形成积灰,即使后期投运吹灰器,因空预器底部已形成积灰,且具有一定高度,吹灰器无法吹透。
四、解决积灰技术路线
解决空预器积灰主要从防止或减缓积灰、有效清理积灰等方面采取措施。
(一)防止、减缓积灰
防止、减缓空预器积灰主要方法为提高冷风侧进风温度、减少尿素投用量、提高烟气温度等。
1、提高冷风侧进风温度
提高冷风侧进风温度主要技术路线为暖风器、热风再循环。
(1)暖风器
分别在一次风机和二次风机进口或出口设置暖风器,利用暖风器加热一次风和二次风后,送入空预器,提高空预器冷风进风温度,该技术比较成熟。热源可取自低温省煤器回水或辅汽集箱来汽,具体需根据相关参数核算经济性。
(2)热风再循环
a.常规热风再循环是分别在空预器出口一次热风和二次热风风道开孔,布置管道及调节阀门,将热风接入一次风机和二次风机入口,该技术也比较成熟。
b.循环流化床锅炉点火风室热风再循环,风源来自锅炉点火风室,温度约800℃,可在锅炉点火风室处搭设管道至一次风机或二次风机入口,与冷风混合后进入空预器。
优点:1)热风温度高,所需风量相对较少。2)系统简单,操作简单。
缺点:1)热风温度高,管道内部需敷设耐火材料。2)需根据场地情况布置,一般需从点火风室穿越运转层后接入一次风机入口。3)退油枪后,效果下降。
(3)油枪加热冷风
在一次风机与空预器入口风道安装点火油枪及火检等装置,根据启动期间一次风量核算油枪出力,选择合理的雾化片,在机组启动至并网初期,通过点火油枪加热一次冷风。
优点:1)不增加系统阻力。2)检修维护量小,便于操作。3)可利用原锅炉床上油枪系统进行局部改造,减少投资。4)投运时间不受其他调节限制。
缺点:1)可能存在油枪雾化不良,导致油烟堆积在风道非金属膨胀节内部,导致非金属膨胀节燃烧。需通过试验检查分析是否存在此安全隐患。或在非金属膨胀节内部导流板改造安装金属波纹密封。
2、减少尿素投用量
循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术,正常运行期间投用尿素量很少。机组启动及深度调峰期间尿素投用量较大,主要原因是脱销还原剂反应区间温度较低和氧量较高。
目前主要技术方案为烟气再循环:将引风机出口烟气,通过增加风机,将部分烟气引至一次风机和二次风机出口(空预器入口),这样可以保证炉膛床料流化及燃烧的同时,降低NOx浓度,又可以提高空预器冷风温度,减缓空预器积灰。
3、提高末级空预器入口烟气温度
因在锅炉点火前,投运臨机加热系统,此时省煤器入口温度约140℃,点火后温度逐渐上升,可将省煤器入口烟气通过管道与末级空预器入口烟气连接,根据烟气量进行核算,选择合适管径。通过热烟气与冷烟气混合提高末级空预器入口烟气温度。
(二)有效清理积灰
机组启动期间,辅汽压力较低,空预器吹灰效果受影响。可在临炉再热器吹灰系统搭接管道至启动锅炉侧,在机组启动期间,单独对末级空预器进行吹灰,重点掌握好吹灰时间和频率,避免堵灰形成后再吹灰,导致吹不透积灰。
五、结论
本文仅对循环流化床锅炉空预器积灰治理方案进行简单描述,几种方案可混合使用,具体需根据各厂实际情况选择。