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渠首枢纽溢洪道放水工程改建设计方案分析

2019-08-27

陕西水利 2019年7期
关键词:砌石消力池边墙

柏 剑

(陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局,陕西 咸阳 712000)

1 工程概况

宝鸡峡林家村渠首枢纽工程位于宝鸡市以西11 km的渭河谷出口处,是全灌区抗旱防汛的枢纽和“龙头”所在,地位举足轻重。其拦截上游渭河来水形成林家村高坝水库,现设计洪水标准50年一遇,设计洪水位625.9 m,校核洪水标准500年一遇,校核洪水位635.2 m。冲砂闸位于枢纽大坝输水隧洞出口沉砂槽末端,包括冲砂闸和进水闸两部分,冲砂闸出口直接进入渭河,进水闸下接宝鸡峡引渭灌区塬上总干渠。溢洪道位于大坝右岸,由进口段、平流段组成,进口高程615 m,总长161 m。梯形断面,底宽4.0 m,高2.0 m,边坡坡比1∶1。进口段、平流段全部采用浆砌石衬砌,沿程比降8/1000。消能设施因为水毁不复存在。建筑物所处地貌为基岩谷坡与黄土状土谷底过渡带,地形较完整,岩性单一,层位稳定。从溢洪道出口水毁断面显露,进口和平流段,地基及边坡岩性均为残、坡积黄土状土(Q3el+dl),出口(陡坡)段岩性亦为残、坡积黄土状土(Q3el+dl),夹结核和岩石碎块。经过多年运行出现溢洪道水毁破损等诸多安全隐患,急需进行改造加固。

2 溢洪道加固工程设计

林家村渠首溢洪道位于大坝右岸,无堰控制,为宽浅式梯形土槽,2008年在原形状基础上进行简单砌护,溢洪道底部及边墙均为浆砌石砌护。溢洪道底宽4.5 m~4.0 m,边墙高2.0 m,已砌护120 m,无消能设施,底板高程为613 m。现有溢洪道在泄洪中水毁破坏严重,底板砌体出现剥离、脱落和松动,出口被冲垮,大块整体浆砌体被冲出5 m多远。所以,溢洪道现状已不能满足防汛正常泄洪要求,需要进行改造修缮。

2.1 设计方案

根据林家村高坝水库溢洪道现状和地理条件,设计采用无闸控制的开敞式宽顶堰结构型式,堰顶宽仍为4.5 m,高程为615 m,同时增建泄水消能设施,以提升工程防抗洪水能力和使用寿命。改造加固后溢洪道工程由进口段、控制段、泄槽段、消力池及尾水渠组成,长161.0 m。

2.2 溢洪道控制段水力计算

工程设计根据《溢洪道设计规范》(SL 253-2000),对其宽顶堰实际泄流能力进行计算,公式为:

式中:B为每孔净宽;H0为包括行近流速水头的堰前水头,即为不计入行进流速的堰上水头;Vo为平常时段的水闸库容;m为二元水流宽顶堰流量系数;ε为侧收缩系数。

对梁塬水闸,ε=1,根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),其流量系数m取0.36,由此可求得溢洪道不同水位下的泄流量。

经计算,林家村渠首枢纽溢洪道在设计洪水位625.9 m时,泄流量为3590 m3/s,校核洪水位635.2 m时,泄流量为6620 m3/s,均符合工程设计值,故能满足实际泄洪要求。

2.3 溢洪道进口段设计

为提高结构稳定性,降低洪水对底部的冲刷,溢洪道进口段采用喇叭口型式,并把原底宽由13.0 m收缩至4.5 m,比降为1∶100。底板采用C25砼衬砌,首端设齿墙,入土深度为0.5 m,边墙(0+000.0~0+005.00)段为原M7.5浆砌石斜坡式挡墙,根据运行状况和现场勘查,需进行加高0.5 m。(0+005.00~0+010.00)段为拆除新建扭面段,顶宽0.5 m。

2.4 溢洪道控制段设计

根据实际条件和工程设计规范,此溢洪道控制段堰型为无闸控制的开敞式宽顶堰,堰顶高程615 m,堰顶净宽仍为4.5 m,高2 m,堰顶顺水流方向长度为10 m。堰顶采用C25砼进行衬砌,边墙为浆砌石重力式挡墙,背坡比3∶1,底板前趾宽0.3 m,墙背回填土夯实。

2.5 溢洪道明渠段设计

此溢洪道明渠段比降1∶70,底宽4.5 m~4.0 m,长80.0 m,高2 m,设计拆除原底板及边墙,底板采用C25砼浇筑,厚0.3 m。边墙为浆砌石重力式挡墙,墙背回填土夯实。

2.6 溢洪道泄槽段设计

泄槽段断面设计为矩形,底宽4.0 m,纵坡1∶4,总落差9 m。泄槽底板始端厚30 cm,末端厚50 cm,为C25钢筋砼。设计顺水流方向每隔10 m设一条横缝,与边墙底板交接处设两条纵缝。横缝采用平缝,用橡胶止水,缝内嵌沥青砂板条。纵缝采用平缝,缝内嵌沥青杉板,对两侧边坡采用M7.5浆砌石进行砌护。

泄槽段水面线计算时,将泄槽分为4段5个断面用能量方程分段求和法来计算水面线。起始计算断面定在泄槽首端,其水深h1为临界水深,用下式计算:

式中:hk为临界水深,m;q为单宽流量,q=Q/b,m3/(s·m);α为流速分布不均匀系数,采用1.05。

泄槽段水面曲线分段求和法计算公式如下:

式中:Δl为分段长度,m;ΔEs为分段始、末断面单位能量之差,m;ΔEs1、ΔEs2为分段始、末断面单位能量,m;h1、h2为分段始、末断面水深,m;v1、v2为分段始、末断面平均流速,m/s;α1、α2为流速分布不均匀系数,取1.05;θ为泄槽底坡角度,θ=14.04°;i为泄槽底坡,此处i=sinθ;为分段内平均水力坡度;v为分段平均流速,v=(v1+v2)/2,m/s;为分段平均水力半径,R=(R1+R2)/2,m;n为槽身糙率系数,n=0.017。

根据计算结果,校核设计时泄槽末端流速大于10 m/s,故需考虑水流掺气对水深的影响。

泄槽段波动及掺气水深可按《溢洪道设计规范》(SL 253—2000)中的下式估算:

式中:hb为计入波动及掺气水深,m;h为未计入波动及掺气水深,m;v为未计入波动及掺气的计算断面上的平均流速,m/s;ξ为修正系数,取1.4。

溢洪道边墙安全超高取0.5 m,最终求出各段边墙高度(见表1)。边墙采用M7.5浆砌石重力式挡土墙,背坡比3∶1。

表1 泄槽段边墙高度计算成果表

2.7 溢洪道消力池设计

根据林家村冲砂闸溢洪道地形和工程地质条件,消能防冲设施采用消力池底流式消能,消力池同泄槽末端等宽为4.0 m的矩形消力池。据统计,国内外绝大部分水利工程实际最大泄量仅为设计泄量的一半,约相当于2年~20年一遇的洪水流量;因为罕遇洪水出现的概率很小,持续时间很短,而消力池建设经济成本占比较高,故《溢洪道设计规范》规定,消能防冲建筑物设计标准,只要不危及大坝和主要建筑物的安全,可以适当降低。据此,本着经济合理、实用的原则,消力池设计洪水标准确定为20年一遇。

消力池跃前水深为泄槽末端水深,跃后水深按下式计算:

式中:hc″为跃后水深,m;Frc为佛汝德数。

水跃长度L、消力池池深s、池长Lk分别按下式计算,其中水跃长度公式适用范围为Frc=1.7~9.0。

式中:L为水跃长度,m;Lk为消力池长度,m;s为消力池池深,m;σ为保证池内水跃稍有淹没的安全系数,一般采用1.05~1.10;t为下游渠道水深,m;Δz为消力池出口水面跌差,m;φ′为水流由消力池进入下游渠道时的流速系数,一般情况下采用0.95;t′为池末水深,m。

按以上公式计算的消力池参数见表2。据此确定消力池池深为0.5 m,池长为11 m。

表2 消力池计算成果表 单位:m

根据消力池计算结果跃后水深hc″为2.29 m,池深0.5 m,以保证泄流安全稳定为原则,合理加高0.11 m,确定消力池边墙高2.9 m,采用M7.5浆砌石重力式挡土墙,墙背回填土。并对两侧边坡采用M7.5浆砌石进行砌护。

3 放水设施改建

放水设施位于大坝中间偏左岸部位,取水卧管位于迎水坡坝面。因为取水卧管地基为大坝填筑土,产生不均匀沉降,引起卧管损坏,砼盖板、浆砌石边墙多处破损裂缝,且取水卧管年久失修,上部圆型进水孔取水操作不安全,木塞止水效果不佳;涵洞局部出现裂缝、漏水;引水渠部分段浆砌石边墙多处破损。所以需要改建。

3.1 放水工程设计

1)卧管

原卧管为立面进水,孔径0.3 m,台阶高 0.3 m,坡比i=1∶2.5,底宽0.6 m,高0.694 m,存在取水操作不安全和对管径冲刷较大的不足。本次设计改为侧面进水,闸孔0.4 m×0.4 m,台阶高0.6 m,其余尺寸均采用原设计。

2)放水涵洞

断面采用马蹄形,半径R=0.5 m,高度h=1.30 m,坡比i=1∶100。采用明渠均匀流公式:

根据模型实验测量,当Q=0.265 m3/s,水深h=0.176 m。小于涵洞高度,涵洞满足过流0.25 m3/s要求。

3)消力池断面尺寸复核

跃前水深为泄槽末端水深,根据试验测量h’=0.079 m;跃后水深姨=0.68 m;池深 d=δh"-ht=0.50 m;池长 L=(3~5)h"=2.71 m,其中 δ为淹没系数。

原消力池池深0.5 m,池长3.5 m,满足设计要求。

3.2 放水工程加固

通过水力计算,放水涵洞尺寸、结构均满足设计要求。根据存在问题,本次卧管加固工程内容为:拆除重建淤积高程以上卧管段;维修涵洞,采用2 cm厚M10水泥防水砂浆抹面;改建洞脸;维修引水渠损坏段。

卧管采用侧向进水,长22.05 m,坡比1∶2.5,边墙采用0.5 m厚M7.5浆砌石,内壁采用0.02 m厚M10水泥砂浆抹面,盖板采用0.2 m厚C25预制钢筋砼,进水闸门为0.4 m×0.4 m铸铁闸门,共8扇,启闭机采用3 t手动螺杆启闭机,共8台,启闭平台盖板采用0.1 m厚C25现浇钢砼,卧管每0.2 m高设一C15砼台阶。卧管每隔5 m设一道齿墙,在两道齿墙间设沉陷缝,缝宽2 cm,采用651橡胶止水带,缝内填沥青水泥砂浆。

涵洞长52.53 m,比降1/100,涵洞为矩形半圆拱形式,宽1.0 m、高1.3 m。对裂缝处内壁采用0.02 m厚M10水泥砂浆抹面,并在出坝体处加设M7.5浆砌石洞脸,洞脸厚1.0 m。

引水渠长224 m,比降1/100,断面采用矩形断面,边墙和底板均采用0.3 mM7.5浆砌石。

4 结语

林家村渠首枢纽溢洪道工程改造及放水工程加固已实施完工。投入运行以来经受住了多次特大洪水泄洪实际运行考验,没有发生明显的问题。说明工程设计思路和原则科学合理、施工质量优良,达到了预期改造加固效果。

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