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安钢1号烧结机提高碱度稳定率的实践

2019-08-15李发展刘月建

中国钢铁业 2019年5期
关键词:皮带秤星型烧结机

李发展 刘月建 艾 硕 公 毅

1.前言

安钢1号烧结机投产于2005年,设计有预配工艺,进厂铁矿粉、石灰石粉、白云石粉及厂内回收物资如高返、钢渣、除尘灰、污泥等通过原料场预配室进行预配料,经二次料场堆、取料机“平铺切取”后,由皮带机送至烧结配料室料仓后与生石灰粉、煤粉、内返按工艺比例配料。由于原料场改造施工,场地缩短,单垛混匀料减少,只能供1号烧结机使用5-6天,致使每月换垛次数达到4-5次,且大修前仍在使用颚式破碎机破碎块状生石灰,生石灰粉质量和粒度得不到保证,而大修后投用的称量料斗频繁出现点击过热烧毁问题,影响了配料精度。由于这些原因,2018年初安钢1号烧结机碱度月稳定率(±0.10)仅为70%左右。通过技术人员通在原料稳定性控制、工艺及设备的改进、标准化操作上采取了一系列措施,2018年7月以来,1号烧结机碱度稳定率提升到80%以上。

2.提高烧结矿R稳定率的措施

2.1 改善混匀料质量

由于原料场改造施工占地,造成二次料场堆料场地狭窄,单垛混匀料只能供1号烧结机使用5-6天,垛中稳定供料只有3-4天时间,混匀料质量稳定性得不到保证。为此首先主要采取措施保证混匀料质量:一是减少配比变更次数,减少铁料品种,保持主结构不变,尽可能使一个配比执行两垛料以上;二是在无法保证两垛料配比完全一致的情况下,尽可能稳定连续两垛料的成分,尤其是保证混合料SiO2成分波动范围≤0.2%;三是合理控制堆料流量,增加堆料层数,在保证小品种铁料下料量稳定的同时,保证单垛混匀料堆料层数≥400层;四是加强配料设备的管理,加强配料秤的校验,稳定各仓下料量;五是加强上料管理,保证预配室及汽车回收料槽上料品种的准确性;六是改变炼钢污泥的配加方式,由之前的汽车铺底改为皮带秤按配比稳定配加,保证均匀性。七是保证熔剂的稳定配加,避免熔剂出现混料现象[1]。通过以上措施的实施,混匀料SiO2稳定率(±0.20%)从75%提升至了85%。

2.2 优化混匀料换垛方式

由于二次料场料条缩短,换垛周期只有5-6天,原先的换垛方式为本垛料尾全部用完后开始取用下一垛料头,料头料尾头尾相接,这样波动时间长达2-3天。为减少料头料尾的波动,技术人员对换垛操作做了优化:

一是减少料尾锥角部分成分波动对烧结矿R的影响,每垛料平段取用完毕后,料尾锥角段约500吨混匀料不再取用,采取均匀铺底的办法消化。

二是上一垛料即将使用完毕时,1号烧结机配料室开始腾空1个混匀料仓取用新料料头,料头与老料料尾部分搭配使用,料头配加比例为10%,使用量为2000吨。

三是上垛料料尾和本垛料料头使用完毕后,烧结机配料室腾空2个仓取新料备用,当其余3个仓老料存量剩余1/2时也开始取用新料,记录老料存量,推算老料预计使用完毕的时间,做到5个料仓的新料同时开始使用。

按照新方案执行后,料斗料尾波动时间被压缩在1天内,减少了烧结矿成分波动。

2.3 加强混匀料配料管理,保证配料准确性

1号烧结机配料室设计有5个混匀料料仓,在保证混匀料成分稳定上主要有:(1)尽可能增加混匀料圆盘开启台数,平均各仓混匀料成分,正常情况下要求5个圆盘同时开启,在设备检修情况下至少要保证3个圆盘同时开启;(2)坚持每8小时轮流查看一次混匀料皮带秤的皮重,发现皮重异常要及时排查原因并进行校正,发现皮带秤跑偏或者粘料要及时调偏或者调整刮料器。(3)坚持定期挂码校验皮带秤的准确性,尤其是涉及皮带称或周围设备检修时必须使传感器暂时脱离称量,避免损坏,施工结束后要第一时间安排皮带秤校验。日常点检时注意观察传感器周围是否有异物干扰称量精度。(4)圆盘下料斗或者皮带秤下料斗卡异物时要及时处理,避免皮带秤磨损影响精度。

2.4 改造除尘灰配加方式,实现稳定配加

1号烧结机大修前区域内四个除尘器的除尘灰采用螺旋、刮板机直接配加到一混滚筒前配料皮带或者返矿皮带上,由于没有计量控制,不能按照物料配比进行配料,对烧结过程影响较大,进而影响烧结矿产质量,同时开放式的除尘灰配加,对现场环境影响较大。

1号烧结机进行大修改造时新增了除尘灰气体输送工艺,将4个除尘器产生的除尘灰通过仓泵和输灰管道输送到配料室改造后的7号、8号仓,然后通过星型卸灰阀和螺旋称实现除尘灰的定量配加,不仅实现了各除尘器不同种类除尘灰的混匀,实现24小时按比例连续配加,有效地减少了烧结混匀料成分的波动,同时稳定了混匀料水分和配碳量,进而保证了烧结趋势和烧结矿质量的稳定,而且解决了现场除尘灰抛洒扬尘的问题。

2.5 改造生石灰配料设备,保证稳定配加

2.5.1 生石灰配加设备改造

1号烧结机大修前使用的生石灰配料设备为星型卸灰阀、螺旋称和消化器,由于星型卸灰阀设备条件限制,在生石灰配比较小时存在下料量波动的问题。大修将生石灰料仓移位后,生石灰配加设备改为了星型卸灰阀、称重料斗和皮带秤的结构。

由于设备选型以及星型卸灰阀变频器和称量料斗配合的原因,新设备投用后频繁出现电机过热烧毁和减速机损坏的设备事故,对生产稳定带来较大影响。技术人员在反复研究原因后,决定修改称量料斗存料量与星型卸灰阀变频速度的连锁方式,以称量料斗存料量上下限来控制星型卸灰阀的开停,既满足了称量料斗连续供料的要求,又避免了星型卸灰阀长时间低速运行容易过热烧毁的问题。同时在称量料斗两侧各加装了一台小振动器,定时自动开启,可有效防止称量料斗粘料,保证生石灰下料的稳定性[2]。

2.5.2 生石灰仓震仓装置改造

为降低输送成本,1号烧结机使用压缩空气输送生石灰,但压缩空气水分含量高,容易导致生石灰在配料室仓内出现结块、板结,影响生石灰下料的稳定性,为此对生石灰震仓装置进行了改造,将传统的仓壁震动器更换为悬笛声波震仓装置,震仓效果更好,能有效减少仓壁粘料,保证了生石灰下料的稳定[3]。

2.6 规范碱度调整方法,实现平稳调控

生产过程中碱度调整分两种情况,一种是正常情况下碱度稍微偏离的修正;第二种是出现R废样时快速判断原因并进行修正。两种情况对应两种不同的调整措施,技术人员对此做出了标准化的管理规定,并制定了检查考核制度:

2.6.1 碱度略微偏离情况下的灰比调整

一般正常情况下,R的调整以近5个成分SiO2的均值为基准,在未换料、未调整熔剂结构的情况下,碱度调整以稳定CaO含量为准绳。当SiO2表现正常,而CaO出现较大幅度波动引起碱度波动时,要第一时间从配料室熔剂秤皮重、下料准确性、熔剂仓位、熔剂质量变化查找原因并迅速排除,并根据计算值调整生石灰配比,使得CaO回归正常范围。

表1 碱度考核基数为2.0倍CaO参考范围

表2 碱度考核基数为2.05倍CaO参考范围

表3 生石灰配比与烧结矿CaO含量对应参考数据 %

表4 2018年1号烧结机指标提升对比 %

CaO基准=近期平均SiO2×R基数。

正常情况下,同一个配比结构的SiO2含量应保持相对稳定,上下浮动应在±0.15较为正常,同样,可根据相对稳定的SiO2含量确定一个CaO基准,并对应一个较为稳定的生石灰折合配比(即生石灰、白云石、石灰石粉三熔剂折合成生石灰后的配比)。

SiO2含量确定之后,对应范围进行调整见表1、表2。以生石灰有效CaO含量平均77%计算,调整生石灰配比对应烧结矿CaO含量的变化见表3。

2.6.2 碱度出现废样情况下的灰比调整

当因SiO2波动造成碱度废样时要第一时间查明:确认铁料是否出现混料、配料室各秤下料是否正常,生石灰、青石粉、钢渣质量有无变化等等,发现问题及时排除,SiO2应能恢复正常。如未发现问题或问题无法排除,要立即展开碱度调整。

(1)当因SiO2偏差,使得碱度出现1个废样时,应立即安排自带样分析。如自带样的SiO2正常可先不做调整,第二个成分样再做调整。如自带样与成分样SiO2均同向偏离正常值,应以两点平均值为基准按计算值对灰比做“1/2”调整。

(2)第2个成分样对灰比调整具有至关重要的作用。第2个和第1个成分样要对比SiO2和CaO的水平,如连续两个成分样的SiO2同向偏离正常值,碱度出现连续废样,应以两点平均值为基准按计算值对灰比做“100%”调整。如连续两个成分样的SiO2同向偏离正常值,但第2个成分样偏离程度较小,碱度未废,则前期调整应做“1/2”回调。如第2个成分样回归正常或有反向偏离,可判断第1个成分样有偏差,灰比可不做调整,已调整的也要回调正常。

(3)由于烧结机生产过程需要3小时左右,而烧结矿取成分样会提前2小时。故生石灰配比调整后,参考检查站取样时间,约在4-6小时后化验成分中才能显示调整效果,即第3个成分样。此时再要根据检查站取样时间反推当时灰比,根据3个成分样SiO2平均值及CaO走势对灰比进行微调或回调。根据实践经验,当第3个成分样时,前期所调灰比至少应做“1/2”回调,如第3个成分样碱度已达到中线或中线偏反向0.05%的水平,应立即做“100%”回调。

3.改进措施实施后的效果

通过以上系列改进措施,在原料场施工使用回收杂料等不利条件下,1号烧结机烧结矿碱度稳定率从低于70%提升至了85%以上,通过稳定碱度控制,烧结矿FeO稳定率、TFe稳定率均得到了提升(见表4)。

4.结论

提高烧结矿碱度稳定率可以保证烧结矿冶金性能的稳定,进而保证高炉炉料结构的稳定,对高炉强化冶炼意义重大。在烧结生产实践中要从稳定原料条件、工艺设备保证、操作调整优化等多方面综合采取措施。在烧结矿碱度出现异常波动时要采取科学的调整方法予以纠偏,同时要强化相关管理考核制度的约束,才能促进烧结矿碱度稳定率的提升。

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