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浅谈PLC 自动送料设备在冲孔加工中的应用

2019-08-05程波

中国设备工程 2019年12期
关键词:冲床角钢人机界面

程波

(湖南中铁五新钢模有限责任公司,湖南 怀化 418005)

钢模板是用于混凝土浇筑成型的钢制模板,由于需要组合使用,每块模板四周均设有连接钢板或连接角钢,这些连接钢板和连接角钢上分布有连接孔用于与其他模板进行连接。对于不同的产品类型、不同的客户要求,连接钢板和连接角钢的长度不同,其上分布的孔的数量及间距也不相同。

在钢模板的加工时,对于直线型连接钢板或角钢,其加工方法为先按模板的长度下好材料,然后采用冲压式压力机冲孔方式开孔。与钻孔加工相比,冲压加工的生产效率高,且操作方便,容易保证孔的尺寸与形状精度。但由于工件的种类众多,每类数量较少,难以形成批量,一直以来均采用人工送料的办法,每冲一个孔后需要人工移动一次工件,再对冲孔位置进行确定,因此加工速度慢,也很容易产生孔位误差;另一方面,对于大型模板的连接角钢或钢板,单件的重量甚至会超过50kg,工人的劳动强度高,易疲劳,操作安全性也不易保证。为保障操作人员的人身安全,降低工人的劳动强度,提高产品的质量,很有必要采用新的工艺进行送料冲孔。

1 自动送料设备的结构组成及工作原理

自动控制送料设备的结构部分主要由机座、轨道系统、送料小车3 部分组成。

1.1 机座

由角钢及钢板加工而成。机座的台面钢板与支架角钢铆焊,形成整体框架后,上表面进行铣削机加工,确保了表面的平整度。台座底部设有若干个可调式基座,安装时便于适应地面的不平整性。

1.2 轨道系统

轨道系统安装在台座的台面上,主要由直线导轨和精密齿条组成。直线导轨定位精度高、摩擦力小、润滑方便,可以使工件运动速度快,电机驱动功率小。精密齿条一方面为小车提供驱动力,另一方面为小车运行进行长度定位。此外,为方便长大板状工件的送料,还安装有托辊。

1.3 送料小车

送料小车安装在轨道系统上,其底部为与直线导轨配合的滑座,内部安装有夹紧气缸和步进电机。步进电机输出通过减速装置减速后,在减速装置输出轴安装有齿轮,与台面上精密齿条啮合,驱动小车移动。送料小车前端安装有夹持机构,用于夹持工件。

除此以外,采用自动化送料设备后,为便于自动化操作,对原有的冲床进行了改造,在冲床离合器的连杆上安装了顶推气缸,用以代替人工操作控制冲床的冲孔。

1.4 设备工作原理

设备工作前,工作人员先对工件的长度、孔距等参数进行设定,设备工作时,自动控制系统先将小车开行到冲床处,将工件夹持住后,拖行至工件第一个开孔处,然后使冲床连杆气缸动作,控制冲床完成冲孔,冲孔完成后,小车将工件拖行至第二个开孔处,进行第二个孔的冲压,以此循环,全部孔冲压完毕后,小车将工件送回到初始位置,夹持机构松开,完成整个工件的冲孔加工。

2 设备的自动控制系统

为了满足不同工件对孔的数量、位置、间距不同的要求,保证设备稳定可靠、操作方便、具有良好的适应性,设备采用了以PLC 为核心的控制系统。

2.1 控制系统的硬件构成

控制系统硬件部分主要由PLC、步进系统、人机界面、输入主令开关及传感器、输出电磁阀等部分组成。

(1)PLC。PLC 是整个系统的核心元件。本设备中采用了国产的信捷XC 系列PLC,该款PLC 运算速度快,具有充裕的软元件容量、丰富的指令集,具备高速脉冲输出端口,最高能输出200kHz 的脉冲,可以方便地控制伺服和步进电机系统,性能稳定,成本较低。由于需要输出脉冲用以控制步进电机,故采用了晶体管输出的PLC。

(2)步进电机驱动系统。为控制工件的孔距尺寸,控制系统采用了步进电机驱动定位。步进电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,因此可以通过控制脉冲数量来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,而不存在累积误差;同时,可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。由于PLC 的信号无法直接驱动电机,还配备了步进电机专用的驱动器。

(3)人机界面。人机界面是操作人员与PLC 信息交互的媒介,也是设备使用方便性的重要保证,用于设置工件及系统运行的参数,考虑到现场工作环境较为恶劣,输入信息量不大,选用了国产的信捷OP 系列小型人机界面。该人机界面虽然屏幕可视范围较小,但对环境适应性高,表面IP65构造,防水、防油,适用范围广,操作人员容易上手,性价比高。

(4)输入信号。控制系统的输入主要由主令按钮和传感器组成。其中主令按钮主要用于设备的启动、停止、急停、运行模式选择,手动调试时的前进、后退等。传感器则采用了无触点的接近开关,其定位精度准、操作频率高、使用寿命长,安装调整方便,对油污等恶劣环境的适用能力强。在自动送料机多处均安装有检测各关键部位的位置信号,如夹紧装置处检测工件是否夹紧,在小车初始位置进行零点检测,在零点检测前后再设置前超限保护和减速点检测,在设备尾端进行后超限保护等,此外,还在冲床上也安装了接近开关用以检测冲头是否回复到位。

(5)输出。设备的输出均为气缸的电磁阀,故采用了中间继电器隔离输出。

2.2 控制系统的软件设计

(1)控制系统的流程图如图1 所示。控制系统软件设计时,采用了程序流程指令,保证每次只进行相应的流程运行,其它流程则不运行,确保了控制程序运行的稳定性。

(2)电机加减速控制。为了提高设备运行速度,需要电机高速运转,但当设备从静止开始启动,控制脉冲提供给驱动器时,在很短的时间里,控制系统发出的脉冲数太多而有可能会产生异常,同样的原因,电机在高速运转的过程中也不能直接停止,因此在对电机的控制中采用了变速设计,即采用了低速启动—加速—高速运行—减速—停止的运转曲线,充分利用PLC 专用的脉冲输出指令,对工件的运行进行加减速设置,使工件及设备运转稳定可靠。在指令编写时,针对自动、手动、退料等不同的工况设置了不同的速度特性值,在进行不同的流程时,将其对应的特性值写入脉冲输出指令的寄存器中,这样即使程序流程不同,控制系统也能一方面使工件平稳运行,保证孔位的定位精度,另一方面,使整个工件加工的工效提高。

图1

(3)人机界面。在人机界面的程序编写中,遵循顺序原则,按照操作人员的操作流程,从整体到各单项确定各对话界面的排列顺序,同时在各界面中又可以相互切换,以方便操作。在人机界面中编写了多个设置界面,设置的内容包括工件总长度、孔边距、等或不等孔距、孔数量等工件参数,当工件发生变化时,冲孔前需对运行参数进行重新设定。除此以外,在人机界面中还可以对系统操作模式、运行速度等进行选择。

(4)其他软件设计。控制程序设计了手动模式,单步模式和自动模式,适应各种不同情况下的运行。在控制程序的编制过程中,除正常的运行程序外,还编写了一些安全保护程序,例如设备运行前,程序就会对将要运行的参数进行计算检查,当发现明显的不合理(如孔距过小、孔边距过小、孔距和大于工件长度等),系统会自动提示异常,提醒操作人员修改,保证设备正常运转。

3 使用效果及结语

采用自动化送料设备后,在投入不高的情况下,实现了自动化生产的目的,不仅冲孔的速度得以提升,冲孔的精度也得到了提高,特别是对于长大以及不等孔距工件,工人的劳动强度大幅度降低,同时操作人员不再直接接触冲床,也大大减少了安全事故发生的可能性,具有很好的应用效果。

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