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提高煤化工磨煤机出口温度的试验研究

2019-08-01

山西化工 2019年3期
关键词:含碳量磨辊灰渣

刘 智

(同煤广发化学工业有限公司,山西 大同 037000)

引 言

煤制甲醇工艺的第一步是将煤和石灰石等加入磨煤机,通过压碎、击碎和研碎三种方式将煤块磨成煤粉。据相关研究表明,磨煤机出口温度反映了磨煤机出口热风和煤粉的混合温度,合理提高磨煤机出口温度,可以降低锅炉的排烟温度,并保证制粉系统运行的安全性和经济性[1]。为此,本文对此进行试验研究。

1 MPS型磨煤机原理和运行参数

1.1 运行原理

MPS型磨煤机是由德国Babcock公司设计制造的一种辊盘式中速磨煤机。其中,MPS指muhle(磨煤机)、Pendeln(摆动式磨辊)和Schussel(磨盘)首字母。近年来,MPS磨煤机在煤化工行业制粉系统中也逐渐得到应用。MPS型中速磨煤机是具有3个固定磨辊的外加力型辊盘式磨机,其结构如图1所示。

三个辊子在一个旋转磨盘上作滚压运行,需粉磨的物料从磨机的中心落煤管落到磨盘上。旋转磨盘借助于离心力将物料运至碾磨辊道上,通过磨辊进行碾磨。三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘辊道上,磨辊施加的碾磨力由液压缸产生。通过静定的三点系统碾磨力均匀作用至三个磨辊上,磨盘、磨辊的压力通过底板、拉杆和液压缸传至基础。物料的碾磨和干燥同时进行。热气通过喷嘴环均匀进入磨盘周围,将经碾磨的物料烘干并输入至磨机上部的分离器。在分离器中,粗细物料分开,细粉排出磨机,粗粉重新返回磨盘碾磨。难以破碎的杂物并不能被热气流吹走,它们通过喷嘴环落入磨机下部的热空气室中,经刮板至废料箱中排除。清除废料的过程在磨机运行期间也能进行。

图1 MPS中速磨煤机结构示意图

MPS型中速磨煤机的配置模型如第179页图2所示。其中,磨盘区指与磨辊相接处的整个磨盘上表面区域;磨煤机外壁指磨煤机机体的外壁部分;分离器用于对煤粉进行二次分离;研磨区指磨盘上与磨辊相接处的上表面区域;初步分离区指位于3个磨辊上方对煤粉进行初步分离的区域。

1.2 基本参数

MPS磨煤机一般采用YMPS型鼠笼式三相异步电动机驱动。减速机将电动机提供的动力传至磨盘,并将转速调至磨机工作转速,同时承担了碾磨压力和多向负荷。维修磨机时,在电动机的尾部可连接盘车装置。

图2 MPS中速磨煤机配置模型

某煤制甲醇项目采用MPS285型中速磨煤机,磨煤机技术数据如表1所示[2]。

表1 MPS285型中速磨煤机技术数据

2 磨煤机出口温度标准及试验背景

2.1 磨煤机出口温度标准

提高磨煤机出口温度,可提高锅炉运行效率。在磨煤机本身允许的范围内,磨煤机出口温度越高越好。然而,为了保证制粉系统的安全性,许多中速磨煤机出口温度限值普遍较为保守。而对于标准而言,为保障煤粉得到正常输送,出口温度须高于露点温度。因此,提高中速磨煤机进、出口气流温度,仍具有很大潜力。

2.2 试验背景

现有的磨煤机出口温度被限制,一般不超过80 ℃。为达到磨煤机要求出口温度,增加通入磨煤机入口的冷风量,使得热风利用率降低,导致锅炉的排烟热度上升,影响锅炉运行的经济性。根据标准,磨煤机出口温度参考值取决于防爆条件即设备允许温度。同时,为保障制粉系统的安全性,磨煤机实际进口温度值取为90 ℃,进而探讨试验结果。

3 提高磨煤机出口温度的试验结果

3.1 磨煤机出口CO析出情况

当磨煤机出口温度达到90 ℃时,由运行试验结果可知,8个磨煤机出口一次风管道CO浓度含量远低于CO的爆炸极限的下限。由此可知,提高出口温度,从防爆的角度来说是安全的。

3.2 排烟温度的变化

将8台磨煤机出口温度提高到90 ℃时,1号及3号空气预热器出口烟气温度有所下降,排烟热损失降低约0.1%。

3.3 炉膛温度场的变化

在磨煤机出口温度为80 ℃和90 ℃时,分别测试了不同炉膛高度前墙、后墙、左墙、右墙的温度场,结果如表2所示。

由表2可知,在磨煤机出口温度从80 ℃上升为90 ℃时,从炉内温度场判断,炉内火焰中心略微降低,炉膛出口温度降低,使得锅炉热效率提高,机组供电煤耗降低。

3.4 NOx排放量的变化

由试验检测结果可知,在磨煤机出口温度从80 ℃上升为90 ℃时,虽然热力型NOx排放量增加,但未影响脱硝系统正常运行。

3.5 煤耗的变化

在磨煤机出口温度从80 ℃上升为90 ℃时,不仅排烟温度降低了2.61 ℃,灰渣含碳量也有所降低,同时供电煤耗约下降0.441 g/(kW·h)。

3.6 结焦情况

在磨煤机出口温度从80 ℃上升为90 ℃时,从吹灰后排渣量及渣样来看,没有明显结焦现象,故此方法不增加结焦情况的发生率。

3.7 灰渣含碳量的变化

本研究进行了灰渣含碳量测试试验,结果如第180页表3所示。

由表3可知,磨煤机出口温度提高为90 ℃时,飞灰及灰渣含碳量有所降低。原因可能是提高磨煤机出口温度后,煤粉着火使得所需的着火热减少,并延长了煤粉在炉膛中的停留时间,因此降低了飞灰含碳量。

表3 飞灰及灰渣含碳量测试结果(80 ℃和90 ℃)

4 结论

根据提高磨煤机出口温度的试验,可得如下结论:1) 将磨煤机出口温度提高,虽然磨煤机出口CO有少量析出,不影响磨煤机安全运行;2) 烟气和空气的换热量增加,排烟热损失有所降低;3) 炉膛温度场没有发生较明显变化,炉内火焰中心略微降低;4) 虽然热力型NOx排放量增加,但未影响脱硝系统正常运行;5) 锅炉热效率提高,供电煤耗下降,达到了节能降耗的目的;6) 没有明显结焦现象,即此方法不增加结焦情况的发生率;7) 飞灰及灰渣含碳量有所降低,锅炉运行效率得到提升。

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