高瓦斯煤层巷道快速掘进瓦斯抽采技术
2019-07-15毛洪匈
毛洪匈
(霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司,山西 河津 043302)
1 工程概况
霍煤腾晖煤矿位于山西省西掌坡村庄北部,工作面标高为+285~ +305m。2-104回采工作面位于一采区巷道前进方向右翼,开采煤层属于山西组2#煤层,赋存稳定,倾角平缓。煤矿为高瓦斯矿井。2-104工作面于2015年5月12日开始抽采至今,预计回采期间工作面绝对瓦斯涌出量约5.094m3/min,瓦斯吸附常数a=32. 725m3/t,b=0.843MPa-1,该煤层瓦斯抽采困难,严重威胁着生产安全。为此,必须研究采取更有效的瓦斯抽采技术,降低巷道掘进期间的瓦斯涌出量。
2 液态CO2相变致裂技术
2.1 试验机理
液态CO2相变致裂技术主要是利用CO2在由液态转化为气态的过程中,体积急速膨胀,产生的高压气流迅速向周围扩散,在极短的瞬间对煤岩体产生巨大的冲击力,达到一定爆破致裂效果[1]。在具有高瓦斯低透气特性的煤层中,该技术能够有效地促进煤岩体原有节理裂隙的发育,甚至产生新的裂隙,增强瓦斯的释放效果。
2.2 关键设备
在液态CO2相变致裂技术的实践应用中,最核心的设备为CO2致裂器,该设备主要由充装部、剪切片、螺旋排粉叶片、连接体、加热部、泄爆口以及致裂器筒体等7部分构成[2]。其结构示意如图1所示。
图1 CO2致裂器结构示意图
其中,充装部用于装填液体CO2,加热部装有化学药卷和发爆器。在使用时,通过发爆器激发化学药卷,产生大量的热量,使液体CO2在瞬间气化膨胀并产生高压[3],当压力积聚达到一定预设限度时,高压气体冲开剪切片,由泄爆口排出,对周围煤岩体产生冲击破碎作用。
3 现场应用
3.1 致裂钻孔布置
通过对霍煤腾晖煤矿2-104工作面瓦斯积聚区域与瓦斯涌出量的检测统计,发现该工作面运输大巷的瓦斯涌出量远远高于轨道大巷,瓦斯成为运输大巷在掘进过程中主要的安全隐患[4]。故在2-104工作面运输大巷抽巷300m处布设钻场,选用短钻孔预抽的方式进行抽采,试验共布置3个顺层钻孔作为爆破孔,布置4个钻孔作为控制孔,列间距为2m,深度为穿透煤层顶板0.4m,孔径为95mm。2-104工作面区域预抽及掘进抽采示意如图2所示,钻孔布置方式如图3所示。
图2 2-104工作面区域预抽及掘进抽采示意图
图3 钻孔布置结构图
3.2 致裂方案
选用MZL250-51/1560 CO2爆破致裂器作为爆破设备。为保证致裂效果,在每个爆破钻孔内分别顺序安装25节致裂器,每根致裂器充装1.5kg的液态CO2作为填充液。试验采用“两堵一注”的方式进行封孔处理[5],在布置就绪后,使用矿用起爆器进行起爆。
4 实践效果
2-104回采工作面在经过液体CO2致裂处理2个月后开始掘进,经预裂后的煤体产生了大量的节理裂隙,采动压力得到了及时有效的释放,爆破钻孔周围的煤岩体形成卸压圈,煤层高瓦斯低透气性的特性得到缓解[6],瓦斯压力降低,煤层透气性增强,瓦斯抽采效率大大提高。
为考察预裂效果,本次试验以预裂前后的掘进面钻屑瓦斯解吸指标、钻屑量与平均瓦斯采集量作为参照标准,试验前后各指标对照折线如图4、图5、图6所示。
图4 预裂前后钻屑量对比图
图5 预裂前后钻屑解析指标对比图
图6 预裂前后瓦斯抽采量对比图
由折线图可以看出,经液态CO2致裂处理后的煤体瓦斯解析量与钻屑量大大降低,对比预裂前后在巷道掘进50m范围的区域内,经预裂后的煤体,钻屑量最大值的极值较预裂前降低了45.73%,各监测点的钻屑量最大值大幅降低,平均降低了37.64%。预裂后的钻屑解析指标最大值的极值较预裂前降低了49.04%,平均解析指标下降了39.84%,在整个掘进过程中,钻屑解析指标的最大值均低于临界标准值125Pa。
在瓦斯抽采工作进行的48d内,经预裂处理后的煤体瓦斯抽采量大幅度增加,最大值可达8.25m3/min。其中,瓦斯抽采量在预裂后前12d中效果最为明显,平均增幅可达84.26%;在之后的36d内,瓦斯抽采量的增幅有所下降,直至趋于平稳。这是由于在致裂前期,各钻孔周边煤体的节理裂隙扩张,破坏了瓦斯高吸附的状态,渗透性与流动性大大增强,大量的瓦斯由吸附态转化为游离态,促进了瓦斯释放与抽采的效果;在预裂后期,煤体受到掘进工作的影响,前方煤体压力积聚,煤层间的节理裂隙开始闭合压缩,部分游离的瓦斯重新转化为吸附态赋存于煤层之中,致使瓦斯的抽采工作难度加大,抽采流量逐渐下降。
实践表明,短钻孔预裂消突技术能够在短时间内快速提高瓦斯抽采量,降低掘进工作面的瓦斯含量。在霍煤腾晖煤矿2-104掘进工作面,该工艺将煤巷的掘进速度提高了1.6倍,实现了煤巷快速掘进的目标。
5 结论
(1)液态CO2相变致裂技术在降低煤层与瓦斯之间的吸附性,提高其流动性、渗透性,增强瓦斯的采出效率上有着明显的效果。该技术操作简单,安全可靠,较之传统的瓦斯抽放技术,经济效益更高,适宜在高瓦斯矿井中实施。
(2)通过在霍煤腾晖煤矿2-104运输大巷实施液态CO2相变致裂技术,有效地降低了该工作面的钻屑量与钻屑解析指标的数值,大大增强了单位时间瓦斯采出的效率,降低了掘进工作面瓦斯涌出量。该技术的成功实施,将煤巷的掘进速度提高了1.6倍,有效保证了工作面安全生产,实现高瓦斯矿井巷道快速掘进的目标。