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振动脱水筛在含锡富中矿产品脱水中的应用

2019-07-11苏林海

中国金属通报 2019年5期
关键词:矿产品过滤机旋流器

苏林海

(云南锡业股份有限公司,云南 个旧 661018)

随着国家经济建设的快速发展,有色金属、钢铁等材料对于国家工业发展所起的作用越来越重要。而在矿物加工过程中,如何对细粒级产品进行有效的脱水、回收,实现回水的重复使用、最大限度降低金属流失以及相应的人工成本,一直是业内需要考虑解决的问题。大屯锡矿选矿车间300吨/日流程的富中矿产品脱水工艺流程,因设备、设施不完善,造成人工成本较高、产品运输困难,长期困扰着车间的良好发展[1-3]。

1 富中矿性质

选矿车间300吨/日选厂原料为粗锡精矿(含锡约10%),产出富中矿(含锡约2.5%),富中矿的性质如下:

表1 富中矿性质

根据富中矿性质的测定,该富中矿质量浓度为19.19%,密度为4.65 t/m3,粒度组成较细,+0.074mm含量占49.26%。

2 脱水工艺的现状

选矿车间300吨/日流程在富中矿产品脱水工艺环节,长期使用沉淀池脱水,脱水产品因含水较高,不具备运输条件,长期积压,影响了矿部的资金周转。同时,因沉淀效果有限,过多的物料进入了下游产品处理环节,增加了下游设备的开机时间,从而增加了选矿成本。

图1 原脱水工艺

经过多次测定,沉淀池的脱水产品浓度只有74.26%,产率为72.54%。产品含水量较大,不具备运输条件,为了让其水分加快蒸干,后期还需要装载机对产品进行多次翻动,才能够销售,影响了矿部资金的周转。因此,考虑采用新型脱水设备,代替自然沉降。

3 脱水工艺的选择

针对富中矿的原矿性质,经过调研相似性质矿山的细粒级产品脱水工艺,提出了3种工艺方案进行对比。①旋流器+脱水筛的分级浓缩工艺;②浓密机+陶瓷过滤机的过滤工艺;③浓密机+真空皮带过滤机的过滤工艺。其工艺流程。

表2 3种脱水工艺对比

由3种工艺对比表,可以得出以下结论。

(1)旋流器+脱水筛工艺设备投资为68万元,较浓密机+陶瓷过滤机工艺和浓密机+真空皮带过滤机工艺节省了82.3万元和62.8万元。因此,旋流器+脱水工艺设备投资最少。

(2)旋流器+脱水工艺的运行成本为2.45元/t,较其他两种工艺分别节省了2.88元/t和5.23元/t。按照300吨/日流程的处理规模,进入该作业的矿量约为82500吨/年,则旋流器+脱水工艺较其他两种工艺分别节省23.76万元和43.15万元,经济效果显著。

(3)旋流器+脱水工艺占地面积仅为320m2,为3种工艺中占地面积最小的,节约基建费用。

(4)根据实践经验,3种工艺设备稳定性均较高,但是陶瓷过滤机对物料的要求较高,该富中矿+0.074mm含量为49.26%,粒度较粗,使用陶瓷过滤机有可能会造成矿浆沉降过快而影响搅拌器正常工作。

综上对3种工艺在设备投资、运行成本及占地面积等方面的对比考虑,认为旋流器+脱水筛工艺具有明显的优点。因此,考虑该工艺作为含锡富中矿产品的处理工艺。

4 脱水工艺的应用

在确定使用旋流器+脱水筛作为脱水主要设备后,结合现有的富中矿脱水流程,确定了最终的脱水工艺。

脱水产品1由原来的沉淀池沉淀脱水,改造为现在的旋流器+脱水筛脱水工艺。改造完成后,杜绝了因为工程机械清理沉淀池,造成的流程不稳定现象的发生,陶瓷过滤机运行稳定。同时,脱水产品1的浓度达到了运输要求的最低浓度80%以上,产率也较改造前有一定提升。

图2 富中矿脱水工艺流程图

5 生产指标运行

生产运行稳定后,采用控制图考察了设备的工艺参数。根据均值-极差控制图的判别标准,在三个班的生产过程中,脱水筛上产率和浓度均波动正常,各控制点均落在了相应的控制界限内,生产工序处于受控状态。

6 经济效益

在使用旋流器+脱水筛工艺进行富中矿产品脱水后,每年可节约成本18.68万元。

表3 含锡富中矿产品脱水节约成本

7 结语

该项目脱水筛的成功应用表明,脱水筛在进行产品脱水时和陶瓷过滤机、带式真空过滤机有很大的优势,且运行成本较低,仅为2.33元/t。且通过脱水筛的使用,减轻了职工的劳动强度。同时,有助于完善车间现场的清洁文明生产工作,经济效益和社会效益显著,应用前景广阔。

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