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上海某展馆空调冷热源的改造方案

2019-07-10汤国芳

关键词:融冰供冷制冷量

汤国芳

上海联创设计集团股份有限公司 上海 200093

1、项目背景及工程概况

展馆建筑面积98051平方米,其中一号楼建筑面积88067平方米,总高度40米,地上部分62214平方米,主要功能为展厅、影院等;地下部分25853万平方米,主要功能为商店、展厅及设备辅助用房等;二号楼建筑面积9984平方米,地上主要功能为会议室、办公室及锅炉房等;地下一层主要功能为制冷机房等设备用房。

展馆18年的不间断运行,使建筑物内外不可避免地出现了老化问题,设备设施大部分已经超过或接近使用寿命,部分元件失效,设备故障率高,且缺乏功能上的先进性,需要对展馆进行整体更新改造。

本文主要分析1号楼的空调冷热源运行现状,从实际运行需求出发,提出空调冷热源改造方案,满足现行节能、环保规范及达到改造建筑绿建评星相关要求。

2、冷热源的现状

2.1 冷热源介绍

展馆1号楼采用4台制冷量550RT双工况螺杆式制冷机组+10套钢盘管冰槽(每套蓄冰量924RTH)供冷。设备均位于2号楼地下一层制冷机房内。与制冷机组匹配的4台冷却塔,位于2号楼四楼平台。空调冷冻水系统为二次泵定流量系统,通过天桥供给1号楼。

供暖系统采用两台2960kW和一台1172kW的燃气承压热水锅炉(1号楼、2号楼共用),供回水温度为95℃/70℃,额定热效率为90%。

2.2 存在的问题

(1)原双工况制冷机组所采用冷媒R22为非环保冷媒。

(2)双工况制冷机组COP不满足现行节能规范。《上海市公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015) 规定名义制冷量大于1163kW的螺杆式冷水机组COP不低于5.6。

四台制冷机组同一型号,制冷工况额定 COP 为 5.3,低于规范要求;蓄冰工况额定 COP 为 3.4。

根据2016年制冷机组的运行数据记,计算出夏季某日各冷机的COP,从下表可以看出 4 台冷机的性能较差,COP 远远没有达到额定值。率 79.4%。说明夜间蓄冰量不足,没有充分利用蓄冰体。

图2 逐时供冷量及蓄冰量变化

图1 典型日制冷及蓄冰工况下冷机COP

(3)夜间蓄冰量不足,没有充分利用蓄冰槽。

冰槽蓄冰量采取液位计测量,液位计长时间使用,精度降低、误差较大,导致实际蓄冰量没有达到设定值时,提前结束蓄冰。从制冷机房运行记录上看,蓄冰结束时间在2:30~4:30,对谷电时间利用不充分,没有将蓄冰系统的经济优势发挥到最大。

分析2016年全年的运行记录,可以得到逐日供冷量及蓄冰量,如图2 所示。供冷季平均蓄冰量为 4604RTh,远低于设计值9240RTh。全年冷负荷转移率为 39.3%,远低于最大年冷负荷转移

(4)据物业人员反映及运行记录显示,夏季供冷的运行策略是:先融冰供冷,融冰结束后,开启双工况制冷机组单独供冷。当8:00~18:00室外平均温度高于34℃时,14:00左右融冰结束,这时开启主机供冷,14:00~15:00一般是尖峰负荷出现的时刻,很难满足负荷需求,出现供冷不足的现象。

(5)蓄冰槽保温材料老化,出现外表面结露现象;冰槽底部基础、冰槽外表面金属构件锈蚀严重。两套冰槽钢盘管锈蚀,乙二醇溶液泄漏,2018年底更换成两套塑料盘管冰槽(每套蓄冰量924RTH)。

(6)冷却塔设备老化严重、故障率高。

(7)锅炉热效率不满足现行节能规范,《上海市公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015) 规定额定热功率小于等于1.4MW的燃气锅炉额定热效率不低于90%;额定热功率大于1.4MW的燃气锅炉额定热效率不低于92%。从2016年1月30日到2月4日锅炉房运行记录上的数据分析,锅炉实际热效率只有81.8%,远低于规范值,且低于额定值。

(8)锅炉烟囱排放标准不满足现行规范。

3、冷热源改造方案

3.1 冷热负荷计算值

室外空气计算参数、室内空调设计参数根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)进行调整,并根据围护结构参数的调整,重新计算空调冷热负荷。

最大小时冷负荷为10400kW(2957RT),设计日总负荷为101068kWh(28737RTH);热负荷:5165kW。

3.2 冷源改造方案

上海峰谷电价差距明显,峰电价约为谷电价的3.3~4.2倍,详见表1,采用冰蓄冷具有明显的经济效益,所以1号楼冷源改造方案仍采用冰蓄冷系统。根据现状存在的问题及冷负荷计算值,优化双工况制冷机组及冰槽的配置。

表1 上海峰平谷电价

(1)设备配置

通过公式1计算得出双工况制冷机组制冷量为1890RT,根据公式2及制冷量1890RT,得出制冰量为1129RT。

式中 qc——制冷机的标定制冷量(空调工况),kW;

Q——设计日冷负荷,kWh;

n2——白天制冷机在空调工况下运行小时数,取10h;ni——夜间制冷机在制冰工况下运行小时数,取8h;cf——制冷机制冰时制冷能力的变化率,取0.65;

本次大修变压器不做调整,制冷机组台数只能是偶数,且采用环保冷媒的双工况机组制冷量一般在600RT以上,故采用两台制冷量960RT的双工况离心式变频制冷机组(制冷工质R134a),单台机组的最大制冰量为661RT。

空调冷源采用双工况主机上游、蓄冰装置下游的串联循环流程,内融冰盘管采用不完全冻结式,可以保证主机制冷后再经过盘管冰槽的乙二醇溶液出口温度稳定在3.5℃,主机置于循环回路的上游,提高了主机的蒸发温度,同时提高了主机的效率。末端供回水温度为4.5℃/14.5℃,如将主机乙二醇回液温度定为12℃,主机会因温差大而流量小导致制冰不均匀,将乙二醇溶液回液温度定为11.5℃。两台双工况离心式变频制冷机组在空调标况下(供回液温度7/12℃)制冷量为960RT,当回液温度为11.5℃时,双工况主机的实际制冷量为946RT。

国标工况COP为6.3,运行工况75%负荷时COP为7.7,50%负荷时COP可达到11.41。制冰工况时,供回液温度为-2.14/-5.6℃ ,冷却水温为30/33.6℃,COP为4.0。

对设计日主机供冷量和融冰供冷量进行逐时分配,主机供冷量均为1892RT,根据逐时冷负荷确定融冰供冷量。设计日所需最小总融冰供冷量为9817RTH。

为保证冰槽间阻力相同且蓄冰融冰速率相同,将原8套钢盘管冰槽更换为n套924RTH的塑料盘管冰槽,根据双工况主机的制冰量,并考虑10%的冰槽余量,确定n为10.6套。因制冷机房有冰槽扩容的条件,可将原8套冰槽更换为11套924RTH的塑料盘管冰槽,扩容18%(2018年更换的两套保留)。双工况主机与冰槽的配置能提供的实际制冰量为10576RTH,与设计日所需最小总融冰供冷量相比,有759RT的富余量,可减少双工况制冷机组白天供冷量。蓄冰率(蓄冰量与空调日负荷之比)约为36.8%,小时最大融冰率为14%,冷源调整配置后可提供的最大小时供冷量为3372RT。

根据冷水机组的变化重新配置冷却塔容量,并根据屋面通风条件合理布置冷却塔基础。

从2号楼制冷机房出来的冷冻水通过天桥输送到1号楼,系统作用半径较大、设计水流阻力较高,采用变流量二级泵系统,二级泵设置在1号楼地下室,将二次泵更换为变频泵。

(2)运行策略调整

设计日系统逐时运行策略为融冰与主机联合供冷,当8:00~18:00双工况主机满负荷供冷时,蓄冰量有759RT的富裕量,因8:00~11:00为峰值电价,在这个时段减少主机供冷量,增加融冰供冷。详见图3。

图3 设计日运行策略图

部分负荷时,按照融冰优先的模式进行,即每个小时的融冰量相等,当负荷高于平均融冰量时,双工况主机开启;当负荷低于平均融冰量时,双工况主机停掉。最大限度地减少主机在电力高峰期的运行时间,从而减少系统的运行费用。实现方法:将主机回水温度设定在6.3℃(根据乙二醇流量,冰槽出口乙二醇温度3.5℃及平均融冰量确定),当主机回水温度高于6.3℃时,双工况主机开启,主机和蓄冰槽联合供冷;当主机回水温度低于6.3℃时,主机停掉,蓄冰槽单独供冷。

3.3 热源改造方案

上海《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018规定,锅炉烟气氮氧化物排放限值为50mg/m3。降低氮氧化物排放的方式有两种:(1)仅更换燃烧器,换成低氮燃烧器;(2)锅炉整体更换,换成低氮锅炉。

本项目的锅炉为进口品牌,维保做的也非常好,运行相对稳定,但已运行近18年,锅炉热效率已有明显衰减,如仅更换燃烧器,还会因降低炉膛温度,锅炉能效更低。为保证展馆接下来10~15年安全稳定运营,且大修时吊装孔打开,有运输条件,所以本次改造采用锅炉整体更换的方式。

两台2960kW的锅炉更换为两台2800kW燃气承压热水锅炉,原一台1172kW的锅炉更换为一台350kW燃气承压热水锅炉。供回水温度为95/70℃,设备承压:1.0MPa,锅炉效率不小于92%。热带雨林冬季夜间供暖时,仅开启350kW的锅炉。

4、小结

20年前的建筑大多面临机电设备老化、耗能不断增加等现状,需要改造更新。希望通过本项目冷热源改造方案的介绍,对类似项目的改造有所借鉴。改造设计主要注意事项:

(1)对原设计图纸、现场做全面细致的摸底;

(2)了解设备的运行现状,对运行记录中一些必要的数据进行整理、计算分析;

(3)结合现行规范、甲方需求及施工可行性,确定改造方案。

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