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关于雨刮电机防水结构的设计

2019-07-09李天永

时代汽车 2019年6期
关键词:防水

李天永

摘 要:本文主要针对极端恶劣条件(如通风盖板失效不能起到防水作用)情况下,前雨刮电机防水问题进行分析和改善。

关键词:车壳;试验台架;雨刮电机及连杆总成;防水

1 引言

当下汽车市场紧凑型SUV占用很大比例,在同等体积条件下配置越多客户人群就越广,市场也就越大。这就使得所有零部件安装空间被越压越小,通常都是一毫米一毫米的去争取。刮水器布置空间也一样被压缩的越来越小,很多空间位置都是按照极限状态进行设计。以车身环境做为参照,雨刮电机有两种布置方式:

方式一:电机蜗轮轴向上,与摆轴同向,如图1所示,连杆运动位置高(沿摆轴方向靠上),对于车身需求空间小。

方式二:电机蜗轮轴向下,与摆轴反向,如图2所示,连杆运动位置低(沿摆轴方向靠下),对于车身需求空间大。

在考虑周边环境所需空间上,方式一更容易满足客户需求;但是在车身周边零件中,与雨刮电机最直接关系的零件是通风盖板,雨刮电机在车上的位置通常在通风盖板和玻璃的卡接位置(如图3所示)。通风盖板为塑料件,在与玻璃卡接位置一般使用密封条(橡胶件)进行密封防水,橡胶件在经过长时间使用之后会出现老化,有可能出现失效导致不能很好的密封防水,会导致雨水沿玻璃边沿向下滴落到电机蜗轮轴上,蜗轮轴为运动件与减速器壳体之间必然存在间隙,如果长时间有水滴落在蜗轮轴上会导致电机进水失效,因此对蜗轮轴位置的密封性要求更加严苛。本文针对雨刮电机蜗轮轴向上的防水结构进行着重研究和分析。

2 模拟试验

试验准备:在江淮某车型车壳上,将通风盖板正常装配,不安装角饰板,保证水能够通过玻璃边沿流动至雨刮电机上部,且不至于雨水直接冲刷至雨刮电机上,如图4所示:

试验条件:按照江淮汽车Q/JQ 3760《汽车风窗玻璃电动刮水器技术条件》要求,满足试验电压、喷水量、试验温度等要求。

试验项目:可靠性试验,即150W次耐久试验。

试验要求:电机不能进水,其他功能一些正常。

试验结果:当试验进行至30W次时,出现电机乱停车和计数器计数异常问题。

确认原因:拆解后发现,电机内部有大量积水,弹簧片断裂;电机进水导致弹簧片异常磨损断裂,从而造成停车异常和计数异常。

原因验证:相同试验条件下,重新投1台产品进行试验,10W次之后拆解电机发现:压盖上已经明显出现水渍,电机壳体对接处、密封垫与减壳体和压盖接触面、压盖注塑位置以及透气孔内并没有任何进水迹象,蜗轮轴孔位置有水渍,最终确定为蜗轮轴位置进水。

3 结构分析

对蜗轮轴位置结构进行分析(如图5所示),确定对电机进水有影响的零件和因素:

从车身环境上分析:水可以从玻璃直接滴落在曲柄上,沿曲柄流到蜗轮轴旋转位置上,蜗轮轴上无任何防水结构。

从产品结构上分析:(1)电机安装板内侧水沿安装板可以流到蜗轮轴位置;(2)支撑管和减壳体卡接位置易积水,积水会往蜗轮轴位置回流。

4 结构改善

针对以上分析的3个问题点,制定改进措施如下:

(1)在曲柄下增加输出轴罩,将水引导至周边,避免水直接流至蜗轮轴上,如图6所示。

(2)安装板由腰型孔改为圆孔,并在孔口增加向上的翻边,用于阻止水沿安装板向蜗轮轴位置流动,如图7所示。同时取消安装板左下角位置翻边,便于安装板上的积水排泄,如图6所示。

(3)在安装板上增加一个凸台,避开支撑管挤压后的变形区域,防止积水,如图6所示。

5 试验验证

针对以上3个改进措施,在试验台架上进行试验验证。为加快验证进度,在玻璃上粘贴2块橡胶条将水引导至电机曲柄上方位置,使水能够流到曲柄上方,如图8所示。

试验结果:150W次后,试验一切正常未出現任何异常。

拆解试验后电机进行检查:电机内部没有任何水渍(图9),系统一切正常,证明改进措施有效。

重新投入耐久试验3台(厂内1台、主机厂2台),150W次耐久试验后,产品性能满足标准要求。

6 总结

产品的使用条件可能是任何一种工况,对于非正常条件下产品保护的进行研究,并且制定相应的对策来规避问题的发生,可以很好的提升产品的使用空间以及适应性,也就能够很好的降低售后的顾客抱怨。

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