N-U型选粉机用于生料辊磨改造的实例分析
2019-06-17刘迪豆海建聂文海柴星腾王奇宋留庆吕可馨
刘迪,豆海建,聂文海,柴星腾,王奇,宋留庆,吕可馨
近年来,国家环保政策规定越来越严格,节能降耗已成为水泥工业的主旋律,高能耗水泥生产线将会面临淘汰的境遇。水泥生产线原料粉磨车间的电耗在整个水泥系统电耗中占比较大,其中粉磨设备辊磨广泛应用于水泥生产,辊磨选粉机作为辊磨系统的一个重要组成部分,其性能对产品质量、系统产量及系统电耗影响很大,期望通过改造辊磨选粉机达到降低系统电耗的目的。
天津水泥工业设计研究院有限公司最新开发的N-U型选粉机,其U型动叶片是天津院在对市场上常见的各种动叶片进行CFD理论分析的基础上,综合选粉机区流场特征和三力(离心力、拉拽力和重力)平衡原理提出的一种全新的选粉机动叶片,通过调整动叶片的角度调整不同粒度的选粉效率,进而影响粉磨过程,有效控制成品的粒度分布。
河北乾宝特种水泥公司拥有一台MLS4250生料辊磨,平均喂料量118t/h,R80μm<8.0%,生料系统电耗37.9kWh/t。2016年厂方与中材(天津)粉体技术装备有限公司签订生料磨改造合同,对生料磨选粉机进行改造,以期达到提高喂料量和降低系统电耗的目的。
1 原料粉磨系统配置及原料配比
厂内原料配比见表1,原料粉磨系统主机配置见表2,原料粉磨车间流程图见图1。
2 改造前磨机情况
2.1 电耗分析
根据目前厂内生产情况,改造前生料磨运行工况见表3。
中国水泥物化检测所对本项目原料易磨性进行实验,实验结果为:辊式磨易磨性指数TMF=0.66,R80μm=8.0%时,磨机电耗11.5kWh/t,原料易磨性差。磨机主机实际运行电耗为16.0kWh/t,比实验结果高出约4.5kWh/t。现磨机实际运行功率约1 800kW,占主电机额定功率的76%,磨机出力较低。
表1 原料配比,%
表2 MLS4250生料辊磨粉磨系统主机配置
表3 主机运行功率及电耗
2.2 选粉机
现有选粉机规格为ϕ3 990mm×2 740mm,经过静叶片初次选粉的物料,由于现有动静叶片之间间隙较大(约600mm,具体见图2),不能有效发挥动叶片二次选粉的能力,从而导致选粉效率低。结合压力框架的加压形式,磨内的细料使料层不易稳定,导致磨机长期运行于低产状态。
图2 选粉机示意图
3 改造后运行效果
现有选粉机更换为新型高效N-U型选粉机,见图3。
经过短时间的调试,磨机喂料量由改造前128t/h提升至152t/h,主机电耗由改造前16.1kWh/t降低至13.6kWh/t,风机电耗由改造前11.5kWh/t降低至8.9kWh/t,具体改造效果如表4所示。
表4 磨机改造效果
图3 N-U型选粉机
4 经济效益
本次改造一共耗时约70d,通过本次选粉机改造,原料磨产量从128t/h提高至152t/h(最高155t/h),满足了烧成系统的原料需求。
原料磨系统主机电耗从改造前的16.1kWh/t降低至13.6kWh/t,整个粉磨系统电耗降低约5.0kWh/t,年节电约7 500kWh,投资回收期仅一年左右。
5 结语
此次磨机改造是N-U型选粉机用于生料辊磨的第一次工业实践,从目前磨机运行效果来看,改造前后喂料量提产幅度达到了18%,系统电耗降低5.0kWh/t,改造效果显著,为后续此类改造项目的推广打下了良好基础。