汽车传动系统连杆用钢45M5UA2高硫钢的研制
2019-06-13刘占东
刘占东,崔 波
(建龙北满特殊钢有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔 161041)
汽车连杆用45M5UA2属于高硫钢合金元素少,有强度、塑性、有较高的疲劳寿命要求。在汽车零部件的生产加工过程中,切削费用占整个加工费用的50%。故降低切削费用,提高劳动生产率是全部汽车生产厂的迫切要求。
1 材料设计
(1)成分设计。实践证明控制C、Mn是为了减少钢材轧制后的表面硬度,使钢材更易于加工;提高Cr含量是为了保证减少的C、Mn成分后,钢材的淬透性仍然满足钢材的技术质量指标,保证钢材的使用性能。淬透性作为钢材的重要质量指标之一,对钢材后续加工成零件后的机械性能影响很大。淬透性是钢材经过淬火后检验其淬硬层深度的能力。钢材在使用及加工过程中,需保证零件的整个截面被淬透,这样保证了零件的整个截面上的力学性能的均匀性。高硫钢45M5UA2欧标及优化成分见表1。
表1 高硫钢45M5UA2化学成分设计
(2)试制工艺。采用电炉冶炼+LF、VD精炼→连铸→轧制工艺。电炉冶炼采用熔氧结合,及早造泡沫渣埋弧操作,出钢吹氩,防止钢水氧化。精炼使用Al线预脱氧,辅以C粉、Al粉扩散脱氧。连铸采用四机四流弧形连铸机进行浇铸及电磁搅拌技术。轧制采用侧进侧出步进梁式加热炉及平立交替的23架连轧机轧制成成品尺寸。
2 检验分析
(1)淬透性。提高Cr含量保证了因C、Mn的减少造成的性能降低,使钢材的淬透性仍然满足钢材的技术质量指标,保证钢材的使用性能。模拟钢材加工成零件后的热处理制度,并检测末端淬透性。热处理制度:正火温度850±10℃,淬火温度850±5℃。淬透性检验结果如图1所示。
从淬透性结果可以看出欧洲45M5UA2原成分超出设计要求。经过成分优化后的45M5UA2,无论从满足设计指标方面,还是从淬透性均匀性方面都要比原成分要好。在相同热处理工艺及相同设备的条件下,原成分淬透性的差值在约1HRC,且值高于设计目标的要求;成分经过优化后,其淬透性的差值约为0.5,且全部满足设计要求
图1 淬透性检验结果
(2)带状。45M5UA2钢带状照片如图2所示。经过100倍下金相显微镜观察,3个试样的带状组织均无明显的铁素体条带,带状级别1级。
图2 高硫钢45M5UA2带状照片
(3)非金属夹杂物。对三组试样进行非金属夹杂物检验,检验结果如表2所示。
表2 非金属夹杂物检验
从标2中可以看出非金属夹杂物检验均低于0.5级,完全满足设计要求。
3 结 语
经过生产试制结果来看,我们通过对C、Mn成分进行控制,提高Cr含量,减少Ni、Mo等残余成分含量,保证产品设计的淬透性指标。通过对冶炼过程的设计及控制,保证了产品高倍(夹杂物等)及淬透性指标,进而保证客户的使用性能。