水泵轴承箱改造
2019-06-03王立峰
王立峰
(中石油独山子石化公司设备检修公司,新疆 独山子 833699)
1 水泵前期状况介绍
该装置水泵开工时期,轴承采用润滑油润滑,由于泄漏点较多,且不易处理,经厂家建议改为润滑脂润滑。但是该泵组自改造之后运行至今,轴承温度普遍偏高(在66℃左右),尤其是近两年来,机泵多次温度高报,出现异常频次较高,表现异常状况比较典型,自2016年1月至2016年12月以来,轴承温度长期在69℃左右,并出现多次报警(报警值:80),4次连锁停机(连锁值:90),给装置的平稳运行造成了隐患。
2 存在问题
(1)润滑不良。润滑脂质量要求较高,当轴承运转时金属粉未及水汽与润滑脂混合,使油脂滚乳化变质,造成润滑不良,轴承发热。前期进行油脂更换时发现轴承部位的油脂发黑变质,地上有乳化后流下来的油滴。
(2)散热不良。由于该泵高速重载,轴承在运转过程中负载较大,而使用脂润滑的轴承不能快速散发热量,润滑脂容易变质,轴承磨损加剧烧灼乃至毁坏,造成停产事故。生产车间为了降温用水管直接冲淋轴承箱,这就加剧了润滑脂的乳化损耗。
(3)增加检修工作量。由于该泵的油脂变质快,需要经常加脂。该泵在去年因温度高检修情况如下:
2015.12.28 检查轴承,更换润滑脂。
2016.03.09 检查轴承,更换润滑脂。
2016.04.14 检查轴承,更换润滑脂。
2016.09.20 解体大修,更换轴承。
3 改造理由
该泵是高速运转设备,滚动轴承采用稀油润滑较为理想。
(1)轴承滚道及滚子在高速运行中稀油易形成油楔、油膜,将滚子和滚道完全隔离开来,滚子及滚道不容易磨损和坑点,延长轴承使用寿命。
(2)稀油易于带走轴承在运行过程中产生的热量,使轴承始终保持在较低温度下运行,轴承不易产生热变,保证机器正常运行。
(3)该泵原来就采用油润滑,改造方便,轴承座外围有空腔可加装水冷却。
4 改造措施
(1)将原轴承座结构改为适合稀油润滑的结构,其结构示意图如图1、2。
图1 改造前的结构图
图2 改造后的结构图
(2)需要更换和增加的零件:①更换传动端和非传动端轴承体;②更换传动端轴承盖;③更换传动端和非传动端迷宫环;④传动端和非传动端挡圈改为轴套;⑤传动端轴承盖内的轴套改为迷宫环;⑥更换传动端和非传动端V形圈;⑦增加传动端V形圈;⑧增加传动端和非传动端甩油盘;⑨增加传动端和非传动端的安全塞;⑩增加传动端和非传动端的恒液位油杯。
(3)补油器设计示意图如图3。
5 改造效果
对轴承箱改造后,前端温度55℃左右,后端58℃左右,轴承发热现象明显减少,不需用水在轴承座外强制冷却,改善了工作环境。不用再频繁更换油脂,原来平均不到两个月更换一次。
图3 补油器设计示意图