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基于变频调速技术的冷凝式锅炉节能特性分析及应用

2019-05-05罗沅富李伟雄刘宇清

中国资源综合利用 2019年4期
关键词:水蒸气冷凝变频

罗沅富,李伟雄,刘宇清

(广州特种承压设备检测研究院,广州 510700)

冷凝式锅炉产生于西欧和美国,20世纪70年代以来,有关国家积极研制相关节能产品,努力降低排烟温度(控制在40 ~45℃),并利用冷凝式锅炉提高热效率(保持在107%~109%)[1]。这有助于减轻锅炉排放对大气的污染,深入开展环保工作,该技术在国外得到广泛应用。为了节约能源,有效保护环境,我国积极开展冷凝式锅炉研究工作,也取得了显著的成果。

随着计算机技术的迅速发展,变频调速技术成为改进电机交流技术、推动节能技术发展的一种重要手段。变频调速技术有很多优点,如调速和起制动性能优异、节电效果好、高效率、高功率因数、适用范围广等,被视为最有发展前途的一种新兴调速方式[2-4]。所以,本文分析了基于变频调速技术的冷凝式锅炉节能特性和应用,以期为我国节能减排提供新思路。

1 基于变频调速技术的冷凝锅炉节能特性分析

1.1 燃料种类对冷凝式锅炉效率的影响

冷凝式锅炉把烟气温度降到露点温度以下,以回收烟气中水蒸气的潜热,提高运行效率。水蒸气潜热回收量是指指单位燃料完全燃烧后产生的水蒸气量,根据定义可知,高低位发热量的差值即为理论上冷凝式锅炉回收热量的最大值[5-6]。冷凝式供热锅炉燃用各种代表性燃料时的低位热效率的最大值如表1所示。

表1 冷凝式供热锅炉燃用各种代表性燃料时的低位

由表1可知,不同种类燃料的高低位发热量存在较大的差异,在运用于冷凝式锅炉时,这些燃料能够提高的热效率也不同,含氢和水分较高的燃料存在较大的高低位发热量差值,其适合用作冷凝式锅炉燃料;燃料中的氢含量和水含量不同,导致燃料燃烧后烟气中水蒸气的温度不同,如果其他条件相同,氢含量和水含量较高的燃料所产生的烟气中水蒸气温度较高。测试表明,烟气中二氧化碳含量越高,露点温度就越高,过量空气系数就越大。

1.2 锅炉排烟温度对冷凝式锅炉效率的影响

冷凝式锅炉回收烟气中水蒸气的潜热时,必须把烟气温度降低到水蒸气露点温度以下[7-9]。回收烟气中水蒸气时,分为两个部分:一是烟气显热,二是烟气中水蒸气的汽化潜热。图1为不同排烟温度下理论上的锅炉效率。

图1 不同排烟温度下锅炉热效率曲线(低位效率)

由图1可以看出,随着排烟温度发生变化,锅炉效率分成了两个较为明显的区域。当排烟温度在60 ~180℃时,锅炉效率变化缓慢;当排烟温度在20 ~60℃时,锅炉效率变化较为明显。原因是在排烟损失中,水蒸气的温度散失大于烟气显热的散失。从理论上说,锅炉排烟温度达到20℃时,锅炉效率可以达到106.9%。

1.3 变频调速原理和节电分析

由变频调速公式可以看出,电机转速与输入频率成正相关。人们可以通过改变电源频率,调整电机转速,达到调整风机转速的目的。由比例定律可以得出,风机流量Q、轴功率P与电机转速n的关系分别为:

由式(1)、式(2)可以看出,风机流量与电机转速的一次方成正比,风机轴功率与电机转速的三次方成正比。因此,当风机流量呈下降趋势时,电机转速也会下降。根据式(1)、式(2)推算可得,变频调速时的节电率公式为:

由式(3)可知,采用变频调速技术可以改变电源频率,可以通过改变风机转速来调节风机流量,节能效果非常显著。

2 基于变频调速技术的冷凝锅炉的应用

2.1 变频调速技术在冷凝式锅炉中的应用

试验期间,使用一台型号为SEZ10-1.6-A Ⅱ的冷凝式锅炉设备,其中,引风机电机的功率为 55 kW、鼓风机电机的功率为30 kW。下面采用变频调速技术对设备系统进行改造。其中,变频调速设备采用西门子MM430 变频调速器,同时增加其他仪器设备,如压力传感器、氧量析仪、炉膛负压表等。人工操作界面采用上位监控计算机系统,对冷凝式锅炉的使用情况进行实时监测。其间对冷凝式锅炉的各个部分进行详细设计,使其与变频调控技术更好地融合。

首先是对风机控制系统的设计。在改造后的冷凝式锅炉控制系统中,PLC 即可编程控制器作为锅炉风机的主要控制系统,变频调速器作为锅炉的主要执行系统,两者是为锅炉风机提供可变频率的电源设备[10-12]。

其次是对引风控制系统的改造。改造后,冷凝式锅炉的炉膛上安装负压变送器,将标准电压的信息送入PLC 的反馈渠道,将标准电压与炉膛内的实际电压进行对比。在PLC 系统中设置算法进行运算,将计算结果作为引风控制系统的频率,控制引风控制系统的电机转速,确保锅炉炉膛内的负压值稳定在设定的数值左右。

最后是对鼓风控制系统的改造。改造后,冷凝式锅炉的蒸汽管道上安装压力变送器,将标准的蒸汽压力送入PLC 的反馈渠道,将标准蒸汽压力与实际的压力进行对比。在PLC 系统中设置算法进行运算,将计算结果作为鼓风机变频器系统的频率,控制好鼓风控制系统的电机转速,确保锅炉炉膛内的负压值稳定在设定的数值左右。

2.2 改造前后的结果对比

对冷凝式锅炉进行变频调速技术改造,并对改造前后的冷凝式锅炉进行热效率和节电测试,比较两者的节能效果,测试数据如表2和表3所示。由表2可以看出,过量空气系数降低了25.23%,已基本达到理想值;炉渣的含碳量也降低了56.15%,燃料使用情况得到明显的提升,燃料的燃烧效率得到一定的提升,锅炉改造后,总体热效率提高了9.80%。

表2 锅炉改造前、后燃烧效果数据对比

表3 改造前、后用电情况对比

由表3可以看出,改造后,冷凝式锅炉的电机运行功率因数得到提高,平均值在0.9 以上;耗电量大幅度下降,引风机控制系统的节电率达到36%,鼓风控制系统的节电率达到了43.3%。

实践表明,基于变频调速技术的冷凝式锅炉具有显著的节电效果,锅炉的燃烧效率明显提高,从而节约电能,因此变频调速技术可以广泛地应用于冷凝式锅炉的改造中[13-15]。

3 结语

本文分析了基于变频调速技术的冷凝式锅炉节能特性,并将其与传统锅炉的使用情况进行对比,指出变频调速技术可以极大地提升冷凝式锅炉的节能效果。因此,要想做好节能减排工作,我国要积极研究和利用变频调速技术,从而提升冷凝式锅炉的节能效果。

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