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35 kV 单相接地故障引起110 kV 主变停电事故分析

2019-05-03何敬国隋术山

设备管理与维修 2019年19期
关键词:轧钢过流主变

王 敏,何敬国,隋术山,邢 忠

(山钢股份莱芜分公司能源动力厂,山东莱芜 271104)

0 引言

2019 年3 月8 日,莱钢110 kV 变电站35 kV 系统发生单相接地故障,在负荷转移、故障查找过程中,发生1 台主变差动保护动作跳闸、1 台主变低后备保护动作跳闸、1 条出线过流I段动作跳闸,引起宽厚板事业部、板带厂、型钢厂等生产线停电停产。

1 110 kV 变电站事故过程

110 kV 变电站有110 kV、35 kV 两个电压等级,110 kV、35 kV 系统均为双母线双分段接线,4 台主变采用三用一备方式。即:110 kV1#进线带110 kV II 段、1#主变及35 kV I 段母线及各出线;110 kV2#进线带110 kV I 段、2#主变及35 kV II 段母线及各出线;110 kV3#进线带110 kV IV 段、4#主变及35 kV III 段母线及各出线。35 kV 轧钢Ⅰ线运行在35 kVⅡ段母线。

3 月8 日5:14,110 kV 变电站2#主变低后备保护装置报警,信息为“零序过电压报警”,35 kVⅡ段母线出现电压异常。值班人员检查站内小电流接地选线装置,发现装置选择线路为轧钢Ⅰ线。值班人员判断为35 kV 轧钢Ⅰ线发生B 相接地故障,立即汇报调度。110 kV 变电站、轧钢变电站值班人员对所辖站内高压设备进行检查,均未发现明显异常运行状况。随后110 kV 变电站根据调度指令,将轧钢Ⅰ线负荷调轧钢Ⅱ线供电,在合环过程中,1#主变低压侧开关跳闸,4#主变高压侧、低压侧开关跳闸,轧钢I 线开关跳闸,造成4#主变和35 kVⅠ、Ⅲ段母线失电,轧钢I 线失电。

值班人员对110 kV 变电站35 kV 高压室检查,发现35 kVⅠ、Ⅲ段分段开关柜(编号为3500)内存在明显短路痕迹,开关柜内有黑烟冒出,将开关柜转为冷备状态后紧急恢复1#主变及35 kVⅠ段母线用户供电。用3#主变紧急恢复35 kVⅢ段母线供电,发现35 kVⅢ段母线A 相接地,随即改用35 kVⅣ段母线恢复原35 kVⅢ段用户供电。

2 事故分析

2.1 保护动作情况

1#主变:低后备复压过流Ⅰ段动作,ABC 相,动作值28.58 A。

4#主变:比率差动动作,AC 相,动作值5.68Ie;轻、重瓦斯动作。

轧钢I 线:过流I 段动作,B 相,动作值18.35 A。

3500F:过流I 段动作,AB 相,动作值44.5 A。

3500B:过流I 段动作,AB 相,动作值45.19 A。

2.2 轧钢I 线过流I 段动作跳闸原因

事故发生后,组织相关人员对轧钢I 线全线进行巡视检查,在轧钢I 线终端塔下户电缆桥架上发现电力电缆B 相烧损点。

根据变电站35 kVⅢ段母线在恢复送电时出现A 相接地故障,对35 kVⅢ段母线设备检查,发现在35 kVⅠ、Ⅲ段分段3500E 开关柜内后侧上方A 相母线套管击穿损坏。

接地时35 kVⅡ段母线电压分别为Ua=28.12 kV、Ub=11.13 kV、Uc=28.20 kV。

根据以上故障点及电压数据可以确定,此次事故最初是轧钢I 线电缆发生B 相不完全接地,因为110 kV 变电站35 kV系统为中性点不接地系统,接地点拉弧放电,系统出现弧光过电压。110 kV 变电站在将轧钢Ⅰ线负荷调轧钢Ⅱ线供电过程中,35 kVⅢ、Ⅳ段母联3500B 合环操作产生操作过电压,两者叠加引起系统电压超过正常电压数倍。过电压引起35 kVⅠ、Ⅲ段分段3500E 开关柜内的35 kVⅢ段母线A 相绝缘套管这一系统绝缘薄弱点击穿接地,从而与轧钢Ⅰ线B 相电缆接地点形成AB 相两点接短路,引起轧钢Ⅰ线过流I 段动作跳闸(图1)。

图1 发生故障的35 kV 母线套管

2.3 1#主变低后备复压过流Ⅰ段动作跳闸原因

35 kVⅠ、Ⅲ段分段3500E 开关在热备用状态,在3500 开关柜内母线套管发生两相接地短路后,柜内电弧发生空气游离击穿,热能急剧释放,3500E 开 关与3500-1 刀闸之间发生绝缘击穿三相短路,造成给35 kVⅠ段母线供电的1#主变低后备复压过流Ⅰ段动作跳闸(图2)。

图2 发生故障的35 kV 断路器

2.4 4# 主变比率差动以及轻、重瓦斯动作跳闸原因

由于4#主变差动保护、瓦斯保护同时动作,初步判断主变压器本体发生内部故障。检查4#主变瓦斯继电器发现有气体产生,将变压器转为检修状态,进行全面试验。

4#变压器型号为SFZ9-80000,接线组别YN d11,用高压兆欧表、直流电阻测试仪等设备对其进行测试,试验数据见表1~表3。

通过以上数据可以看出,变压器存在严重问题:①低压绕组对地绝缘电阻接近零;②低压绕组直流电阻不平衡率严重超过1%的标准;③变压器油氢气产气量超出150 μL/L、乙炔产气量超出5 μL/L、总烃产气量超出150 μL/L。

事故后变压器返厂维修,拆解变压器后发现,变压器A相压板断裂,低压线圈端部相间位置线饼烧毁,且铁心片有不同程度的烧蚀及变形。变压器C 相压板断裂,低压线圈上端部相间位置线饼变形,下端部线圈烧毁变形严重,高、低压线圈无法拆分,高压线圈下端线圈变形断裂,且上部铁心片有不同程度烧蚀及变形。

在此次事故中,由于4#主变所带的35 kVⅢ段母线系统产生较大的过电压以及短路电流,导致4#主变本体内部线圈、铁心等部件绝缘击穿、严重变形受损,造成主变差动保护、瓦斯保护同时动作(图3)。

表1 绝缘电阻试验数据

表2 线圈直流电阻试验数据

表3 变压器油色谱分析试验数据 μL/L

图3 故障变压器

2.5 3500F、3500B 保护动作原因

将轧钢Ⅰ线负荷调轧钢Ⅱ线供电过程中,先合上3500F 开关,在合3500B 开关后发生停电事故,此时,35 kVⅢ段母线A 相绝缘套管与轧钢Ⅰ线B 相电缆接地点形成两点接短路,因此达到3500F、3500B 保护定值后,两者保护同时动作。

3 事故启示及防范措施

(1)小电流接地系统发生单相接地时,一般接地电流不大,但是当发生单相间隙性电弧接地时,系统中积蓄的能量无法泄放,使得中性点电位抬高,系统产生过电压,破坏力大。而且此变电站35 kV 线路多采用电力电缆出线,系统接地电容电流远远大于10 A。

针对单相接地电流大的35 kV 系统中性点接地方式开展改造,建议采用消弧线圈并联小电阻接地组合方式,同时做好对小电流接地选线及灭弧综合装置的配套。

(2)该变电站于2005 年投运,周围环境粉尘较多,设备处于老化状态、缺陷较多,但是由于生产形势紧张,大范围设备改造升级未能开展。根据35 kV 设备实际运行状况,加强对高压设备的绝缘防护,同时解决其他设备缺陷,尽早组织全面升级改造工作。

(3)电力电缆敷设于室外电缆桥架上,点检、维护力度有时跟不上。建议引进电力电缆在线局放监测、红外热成像监测等技术,提高电力电缆在线监测技术水平,尽早发现电缆缺陷劣化趋势,消灭隐患。

(4)在35 kV 系统发生单相接地时,为了保证用户现场能够连续生产,采取影响最小的倒负荷后再停电的方式。结合本次事故处理,建议对单相接地应急处理方案进行优化完善,按用户生产性质进行分类管理,特别是涉及安全的应急措施,应进一步研究其合理性,提高事故状态下的应急处置能力。

4 结论

小电流接地系统中发生单相接地故障,不是所有系统都适用有关规定“允许系统带故障继续运行2 h”,一旦系统中有绝缘薄弱点,当系统电压异常升高时,极易容易引发两相接地短路事故,造成大范围停电事故,应尽量缩短接地故障点隔离时间。

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