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煤粉锅炉低氮燃烧系统优化燃烧探讨

2019-04-25潘鑫鑫张广科

有色金属设计 2019年1期
关键词:火枪结焦磨煤机

潘鑫鑫,张广科

(1.兰州石化职业技术学院,甘肃 兰州 730060;2.中石油兰州石化公司化肥厂,甘肃 兰州 730060)

0 引 言

兰州石化公司C锅炉装置采用上海锅炉厂设计的单锅筒高压自然循环锅炉,锅炉额定蒸发量220 t/h,额定蒸汽压力9.80 MPa(G)、额定蒸汽温度为540℃,锅炉配一台直吹式中速磨煤机。2014年锅炉燃烧器、脱硝改造,为控制氮氧化物排放,燃烧器改为浓淡分离低氮燃烧器,锅炉增加旋转对冲燃尽风系统(以下称ROFA风系统)。ROFA风系统分为上、下两层8个喷射器,从燃烧器上方5 m处的侧墙喷入炉膛,下层ROFA风从二次风道引出,直接喷入炉膛,上层ROFA风从二次风道引出,经增压风机增压后喷入炉膛,ROFA风占二次风总风量的30%左右,从而达到锅炉分级配风,低氮燃烧目的。

1 锅炉燃烧器介绍

C锅炉燃烧器为浓淡分离低氮燃烧器,四角布置,切圆燃烧。燃烧器喷口共分10层,从上至下分别为二次风层(代码:CC2)、燃气层(代码:G2)、二次风层(代码:CC1)、煤粉层(代码:C)、二次风层(代码:BC)、煤粉层(代码:B)、二次风层(代码:AB层)、煤粉层(代码:A层)、二次风层(代码:AA层)、燃气层(代码:G1层),燃气层即有燃气枪也有点火枪,见图1。

图1 燃烧器结构图

2 锅炉低氮燃烧存在的问题及原因分析

低氮燃烧器和ROFA风系统投用后,锅炉燃烧稳定,氮氧化物排放达标,达到了改造目的,但是也出现了新问题,一是煤粉不完全燃烧增加,灰中残炭含量高,锅炉热效率降低,二是燃烧器上部结焦严重。

2.1 煤粉不完全燃烧增加

低氮燃烧技术核心就是低温燃烧、低氧燃烧、分级燃烧,低氧燃烧不仅烟气氧含量低,燃料层的氧含量也要低,一次风量要低,磨煤机出来一次风率为25%。炉膛主燃烧区过量空气系数为0.9,造成主燃烧区煤粉不完全燃烧增加。

2.2 燃烧器上部结焦严重

低氮燃烧系统投用后,炉膛结焦呈粘结性,不易打掉,主要集中在燃烧器的上方。结焦严重时,燃烧器上方像戴个大“帽子”,影响上层二次风及燃气正常喷入炉膛。结焦后,炉膛出口温度升高,影响锅炉的正常生产。

2.3 燃烧区域呈还原性气氛,易结焦

低氮燃烧是降低燃烧区域氧含量,减少氮氧化物生成,一般燃烧区域氧含量控制在0.9%以下,处于缺氧富燃料状态。低氮燃烧的投用分3步,第一投用ROFA风系统,抽出30%的二次风喷入燃烧器上方的燃尽区,降低燃烧器区域的氧含量。第二控制各二次风门挡板开度在10%左右,降低二次风的输送量。第三降低一次风量,进一步降低燃烧区域氧含量,致使燃烧区域处于缺氧状态,呈还原性气氛。低氮燃烧能有效控制氮氧化物的生成,但是,为锅炉结焦提供了条件。在还原性气氛下,粉煤灰中氧化铁很容易被还原成氧化亚铁,而氧化亚铁的变形温度低,只有1 000℃。所以,在还原性气氛下,炉膛内很容易结焦。

2.4 点火枪燃气量偏大,加剧燃烧器上方结焦

点火枪燃气流量偏大,点火枪燃气压力50 kPa以上,大于设计要求10~40 kPa,点火枪火焰长度达到1 m多。由于燃气易着火,热值高,燃气着火快,抢走相邻煤粉层空气,加剧燃烧器C层煤粉上部还原性气氛,而且燃气热值高,着火周围温度较高,很容易达到灰分的变形温度,所以,造成燃烧器的上方严重结焦。

3 优化锅炉分级配风措施

3.1 定期测量一次煤粉细度,确保煤粉细度R90通过率达到85%以上,为完全燃烧提供必要条件

煤粉细度测量时间以磨煤机检修周期为依据,分别为磨煤机检修后初期、中期和后期,分三次取样测量煤粉细度。2015年1月份测量煤粉细度,R90通过率为79.8%,低于85%通过率。1月5日磨煤机更换磨辊套及磨碗衬板,3月份测量煤粉细度,R90通过率为91%,达到了R90通过率85%以上要求。11月3日磨煤机检修初期煤粉取样,R90通过率88.4%,煤粉细度R90通过率达到85%以上。通过测量煤粉细度,为了磨煤机检修提供依据,确保了煤粉充分完全燃烧。

3.2 调整燃气自力式稳压阀,控制燃气点火压力在20~40 kPa,火焰距离控制在20 cm左右

点火枪燃气流量偏大,点火枪燃气压力50 kPa以上,大于设计要求10~40 kPa,点火枪火焰长度达到1 m多。调节燃气管线上自立稳压器,正常运行情况下,点火燃气压力控制在30 kPa左右。关小上层点火枪枪前球阀,控制点火枪火焰长度在20 cm左右,从而达到避免出现点火枪“抢风”和降低C层煤粉区域温度的目的。

3.3 调整锅炉配风,确保煤粉燃烧充分

在保证氮氧化物达标排放的前提下,优化锅炉配风,使锅炉燃烧达到最佳平衡状态。首先,将AB层二次风门开度从10%开至30%,BC层二次风门开度从10%开至20%,增加煤粉层的送风量,为煤粉燃烧提供适量氧气,使其充分燃烧。同时,BC层开大起到压制G1层燃气上移燃烧的作用,降低炉膛中心温度。其次,将AA层二次从30%开至60%,增加底部“托浮力”,第三、优化上、下层ROFA风配比,其中上层增压ROFA风占40%,下层ROFA风占60%,使燃尽区处于富氧状态。

3.4 提高燃气氧含量

烟气氧含量是锅炉燃烧重要指标,氧含量过低,锅炉缺氧燃烧,增加化学未完全燃烧损失和物理未完全燃烧损失。为减少煤粉不完全燃烧损失,在确保氮氧化物达标排放的前提下,将烟气氧含量从3%~4%提高至4%~5%,确保煤粉充分燃烧。

4 结 语

通过采取措施,灰渣中残炭明显降低,烟气中一氧化碳含量控制50 mg/m3,以下。锅炉结焦得到控制,9月份锅炉产汽130 t/h左右,屏过后烟温在830℃~850℃。11月份调整后,锅炉产汽155 t/h左右,屏过后烟温在760℃~800℃。

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