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“TDS+螺旋溜槽”工艺设计与应用

2019-04-09

山东煤炭科技 2019年3期
关键词:煤流选机块煤

赵 滏

(山西晋煤集团坪上煤业有限公司,山西 晋城 048203)

1 “TDS+螺旋溜槽”设计背景

坪上煤业受地质条件、煤质煤层厚度影响,开采下分层时底板混入的矸石量大,煤层局部含1~2层炭质泥岩夹矸,且井下原煤仅进行简单的破碎和筛选,原煤80mm经过破碎筛分后进行25、13mm筛分,筛分后直接销售,产品为80~25mm中块煤、25~13mm小块煤、13~0mm末煤。中块煤经常由于人工排矸效率低,原煤含矸率高,灰分超标,造成销售价格低,效益差,甚至造成煤质纠纷,影响销售。因此,对块原煤进行排矸处理势在必行。鉴于坪上煤业主井运煤筛选系统现状,拟对80~25mm块煤分选采用TDS智能干选机排矸分选,且在中块仓中安装螺旋溜槽,以满足当前的生产情况。

2 “TDS+螺旋溜槽”项目概况

2.1 TDS智能干选机安装

TDS智能干选机是一种基于X射线识别,采用高压气枪执行的新型块煤分选设备。其基本原理是:采用X射线智能识别方法,针对入选原煤煤质特征建立与之相适应的分析模型,通过大数据分析,对煤与矸石进行数字化识别,最终通过高压风智能排矸系统将矸石排出。TDS智能干选机主机可分为:布料系统、识别系统、执行系统、除尘系统、散热系统、电控和REC系统等。TDS智能干选机基本原理图如图1所示。

图1 TDS智能干选机基本原理图

智能干选机是一种新技术,与传统选煤方法按密度差异进行分选不同,智能干选是基于X射线识别的分选技术,由于煤的性质、元素差异会造成系统识别的差异,最终通过高灵敏、高可靠执行机构将矸石排出。见图2。

项目改进方式:在筛分楼22m高处安装一部801转载皮带,用于将振动筛筛分下来的80~25mm块煤(含矸)运转到带式给料机。在筛分楼17m高处安装1台带式给料机及1台TDS智能干选机(型号为TDS16-082.5,处理能力100t/h,处理粒径80~25mm,主机外形尺寸为9700×4500×3800mm),主机内含布料器(型号:NN-150,带宽:1800mm,带长:13m,带速:2.5m/s),将其安装在块煤仓上,对80~25mm块煤(含矸)进行分选。

图2 选出的煤与矸石对比

图3 筛选系统“TDS+螺旋溜槽”工艺设计示意图

如3图所示,井下原煤经过原有2ZXF3061/5型振动筛筛分后,13~0mm末煤经上仓皮带进入末煤仓,25~13mm小块煤进入小块煤仓,而80~25mm中块煤经新增801转载皮带进入带式给料机,通过TDS16-102.5型智能干选机分选后,中块煤进入中块煤仓,矸石进入新增矸仓。

主要创新点:

(1)技术先进。TDS智能干选机是基于射线识别的选煤新技术,采用先进的检测及执行技术,分选过程不用水,不用介,装机功率低,生产加工成本低。

(2)绿色选煤。传统湿法选煤在洗选过程中将产生煤泥,由于煤泥发热量低,粘结成团难以利用,在无法销售的情况下往往作为废弃物外排,既浪费资源又污染环境。而TDS智能干选机不产生煤泥,有效解决了沾湿煤泥难处理的问题,避免了环境污染,真正实现了绿色选煤。

(3)系统简单,建设周期短。TDS智能干选系统简单,直接建在现有筛分楼上,不需要新建车间,自开工建设到调试仅仅用时3个月。若采用传统选煤工艺,由于系统复杂则需要另建厂房,并配套设置浓缩车间,预计工期将不低于6个月。

2.2 中块仓加装螺旋溜槽

坪上煤业精块煤的生产占总量的30%,精煤产品采用方仓(中块仓高度为17m)储存,通过汽车外运。由于无烟煤易碎,在装仓环节容易因撞击而破碎,因而使入仓后的块煤合格率下降,直接影响着企业的经济效益。为了提高块煤合格率,确保产品质量,在801皮带转载处及TDS精煤入料口处安装新型螺旋溜槽。见图4。

图4 中块仓螺旋溜槽安装实体图及技术参数

项目改进方式:

改造前:从建矿到达产以来,中块仓安装的是普通直通式溜槽,直上直下式,由于无烟煤易碎,在入仓环节容易因撞击而破碎,因而使入仓后的块煤合格率下降,块率损失严重,直接影响着企业的经济效益。

改造后:该套新型螺旋溜槽是由TDS布料器将精块煤运至仓口,落到螺旋溜槽的入料段上,按照一定的规律对煤流进行加速,并不断改变煤流的方向,使煤流能够以预定的速度平稳进入螺旋溜槽的标准段内,致使煤流在各种力的共同作用下保持平衡,即在运动方向无加速度,基本上以恒定的速度平衡运行,使煤流沿溜槽以匀速螺旋运动滑至仓底,将自由落体运动变为匀速螺旋运动,从而防止块煤破碎,达到减少破碎的效果。见图5。

3 效果分析

TDS智能干选机及中块仓螺旋溜槽的技改投运后最大处理能力为100t/h,物料有效分选粒度为80~25mm。TDS分选后的煤中含矸率不大于3%,落地矸石中带煤率不大于5%,且安装使用的新型螺旋溜槽,将彻底解决块煤合格率下降问题,大大地提升了煤炭块率,对提高企业经济效益,减少客户争议有着积极的意义。

(1)资金投入

设备及工具租赁费用每年约为160万元,相关土建及安装工程费用约为90万元。

(2)产出效益

坪上煤业销售中块煤占每年产量约为27%,分选后中块煤销售价吨煤可提高20元,以坪上煤业年产量135万t计,每年可增收729万元(1350000×27%×20=7290000元)。

4 推广应用情况

TDS智能干选系统及新型螺旋溜槽已在坪上煤业正式投用,分离矸石和炭块效果显著,且有效地提升了入仓后的煤炭块率,提高了企业的经济效益。

图5 螺旋溜槽安装示意图及旋转方向

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