一种高速铁路框架桥涵接长的新工法
2019-02-20连新奇
连新奇
(海南铁路有限公司,海南海口 570125)
1 概述
我国高速铁路自本世纪初开始建设,至今已建成并开通运营的里程超过20 000 km。随着经济、社会的快速发展,铁路客运量大幅增长,初期规划设计的局限性逐渐显现,使得部分高铁线路需要增设车站,以适应地方经济发展及方便群众出行[1-3]。
高铁车站的增设将引起既有框架桥涵接长施工的问题[4]。其常规工法为:①涵洞八字墙后做桩基防护;②拆除八字墙;③接长涵洞施工[5]。其中,桩基施工及拆除八字墙都涉及到扰动路基本体,需要封锁线路施工,可能影响铁路运营安全[6-8]。因此,常规工法必须在高铁停止运营的天窗点施工,且存在工期长、效益差、安全性低等问题[9]。
在常规工法基础上,张景元等[10]提出新旧箱涵连接处的止水设计方案,可控制路基、管线的变形范围,使得施工期列车可慢行通过;曹建新等[11]提出了便梁加固线路顶进接长框架涵的快速施工方法,通过场外预制框架涵主体,减少了营业线作业时间,降低了既有线施工风险,但仍需要对列车进行限速。以往工法难以克服桥涵接长施工与列车运营之间的相互影响,以下提出一种新工法,可以在不影响高铁正常运营的条件下对框架桥涵进行接长施工[12]。
2 高铁框架桥涵接长的方案设计
海南环岛铁路东段长度为308.11 km,目前已增设1座车站,共涉及到6座框架桥涵需要接长。
2.1 总体施工方案
施工前,利用Ⅲ级封锁点对既有路基边坡插打钢板桩进行防护,再采用破碎锤拆除既有八字墙墙身及基础。基坑开挖前,应在综合维修段工务、信号、通信、供电专业监护人员的监护下进行探沟的开挖,探明地下电缆的走向、数量等,并做好相应防护工作。同时,建立和完善联系网络,实现与既有线行车与设备等管理部门之间的互联互通。
基坑开挖一般采用无支护机械开挖与人工辅助开挖,根据地质情况和基坑深度选取适宜的开挖坡度。在既有涵洞八字墙一侧,设置钢板桩、钢管柱和竹排进行既有路基防护。对于采用旋喷桩加固处理的涵洞,可与路基加固防护同步施工;对于采用基底换填砂夹碎石的涵洞,基坑开挖后应尽快施工,以防止雨水浸泡[13]。
根据铁路机车车辆限界制定施工临时行车限界,严禁施工机具、工程材料等侵入临时行车限界。大型机械施工时,必须采用“一机一人,人随机走”的防护原则。开挖后,基坑四周应搭设钢管或旧轨枕防护,夜间在醒目位置挂设照明灯,以防止行人车辆误入施工区域。
2.2 框架桥接长方案
采用绳锯设备对八字墙进行切割。既有八字墙顶面宽0.6 m,底面宽2.82 m,接长框构主体边墙厚0.72 m。八字墙切除至顶面以下1.5 m处时,人工凿出设置横向支撑工字钢的支点槽,放置2道I40a横向型钢。两端与[20型钢焊接,以方便绑扎钢筋及支设模板。在绑扎边墙钢筋时,钢筋间距可适当调整。八字墙切除后,路基边坡有1.5 m左右无防护,可将脚手架钢管打入坡面3 m进行加固,钢管单根长3 m,间距0.5 m,钢管与土体之间设置竹排支挡。如图1所示。
2.3 涵洞接长方案
加固说明:既有盖板涵填土高度6.9 m。对八字墙外侧进行钢板桩防护施工,钢板桩单根长度为6m。在钢板桩顶部靠八字墙一侧设置I20a型钢,工字钢与钢板桩采用U形箍连接,每米设置1道。在两道工字钢间设置1道横撑,横撑采用I20a型钢,长度为6.5 m。后设置斜撑使其形成整体固结。如图2所示。
图1 框架桥接长方案(单位:cm)
图2 2号涵洞钢板桩防护设置示意(单位:mm)
3 高铁框架桥涵接长的施工工法
3.1 施工准备
①开工前,应结合现场实际地形地质条件与设计要求,检查既有桥梁和涵洞,核对其布局、孔径、长度、出入口高程等基本数据。
②了解地方电源及水源情况,确定接电及接水口,并配备发电机。
③对地下管线、限高架等设备进行调查,并做好改移、防护、监护工作。
3.2 钢板桩施工
采用拉森40钢板桩,打入前应对打桩位置进行放线。振动锤顺桥向夹起钢板桩,当钢板桩吊离地面后,转动打桩机,并将桩放入指定位置。振桩前,振动锤的桩夹应夹紧钢桩上端,并使振动锤与钢桩重心在同一直线上。符合要求后,开动机器,打设第一根桩。完成后检查成桩的深度、位置,符合要求后,打设第二根桩。以此类推,直至完成所有钢板桩的施工。
3.3 基坑开挖
采用机械开挖、人工配合修正边坡,人工开挖、清底两种基坑开挖形式。断道开挖应先与地方政府取得联系,并采取绕道方案保障车辆通行。为了确保泄洪功能,在排洪涵施工前,必须设置导流管或明渠引水。
基坑开挖之前,首先应检查基坑的中心线、方向和高程。基坑开挖过程中,若有地下水渗出,应设置污水泵与集水坑将水及时排出,避免基底受到浸泡。基坑开挖应连续进行,不可中断。开挖至距设计高程200~500 mm处改由人工清底、平整,防止超挖现象,最大限度减小对基底原状土的扰动。
3.4 基础施工
基础施工前,根据设计资料,检查基坑的位置、尺寸及高程、承载力、基底地质等情况,核对无误后方可施工。
桩基施工过程中,应预防桩基塌孔,做好基础施工工艺控制;建议采用跳桩施工,降低桩基础施工对既有铁路的影响[15]。另一方面,应加强既有桩基、墩身的沉降监控,并对钢筋笼吊装进行安全防护,严控吊臂伸出长度,以免进入高速铁路轨面范围[16]。
3.5 混凝土施工
①混凝土采用工厂化拌制,输送车运输,泵车灌注,插入式振动器捣固,滴槽养生[17]。
②模板采用普通定型组合钢模板,木模板部位需外包铁皮。
③钢筋应保持平直,无局部弯折;表面无油渍、漆污、浮皮、铁锈等物。加工后不应出现削弱钢筋截面面积的伤痕[18]。
④混凝土灌注之前,必须清除模板及钢筋表面的杂物,然后均匀涂抹隔离剂于模板,以利拆模。核对模板的几何尺寸和坚固程度,对钢筋规格、数量、位置,螺栓、钢板等预埋件位置进行检查,待检验合格后,方能灌注混凝土。
⑤混凝土灌注过程中,应安排专人检查模板、支架、拱架、钢筋和预埋件等稳固情况,当发现有超过允许偏差变形值或堵塞等情况时,应立即停止施工,并在混凝土初凝前完成修整,以免产生施工缝。
3.6 养护施工
①混凝土振捣完成后,应尽量减少暴露时间,及时采用塑料布对暴露面进行紧密覆盖,以免水分蒸发。
②混凝土初凝前,应卷起覆盖物,搓压不少于2次,待表面平整压实后再次覆盖[19]。
③混凝土接近终凝时,卷起覆盖物,铺设养护毯,待养护毯深度湿润后,重新覆盖塑料布,进入保温保湿养护。
④严禁在升温阶段(表层温度较高时)对混凝土进行凉水养护。
⑤浇水次数应保证混凝土处于湿润状态(白天通常1~2 h一次,晚上4h一次)。混凝土表层温度降至小于养护水温10℃以下时,可进入洒水养护阶段[20]。
3.7 沉降缝及防水层施工
①基础沉降缝的位置应与涵身沉降缝一致。
②涵洞沉降缝端面必须垂直整齐。
③防水层中使用的沥青、麻布、石棉粉等防水材料必须达到规定要求。
④防水层接头搭接有序,相邻横向搭接缝错开,朝水流方向压盖。
⑤填缝前,必须确保沉降缝清洁并干燥。
⑥框架涵顶采用M10水泥砂浆找平层、甲种防水层和C40纤维混凝土保护层;侧面采用丙种防水层、聚氨酯涂料。
框架桥接长施工工艺流程与涵洞接长施工工艺流程如图3、图4所示。
4 常规工法与新工法的对比
以某10.0 m×7.0 m框架桥为例,对常规工法和新工法的优缺点进行比较。原设计方案为:接长框架桥的框架两侧各设3根挖孔桩防护,挖孔桩截面尺寸为1.5 m×1.8 m,桩长为16 m。挖孔桩及防护的主要工程数量为:挖土268 m3,C20桩身混凝土172.8 m3,C15护壁混凝土94.8 m3,桩身11.232 t,桩间木挡板8.4 m3。
图3 框架桥接长施工工艺流程
图4 涵洞接长施工工艺流程
4.1 安全性对比
(1)常规工法
桩基施工及拆除八字墙都会扰动路基本体,对铁路运营安全影响很大;且在路基边坡上施工空间受限,只能采用机械挖孔桩机施工,工效较低,而且存在施工时塌孔等安全隐患。
(2)新工法
切割八字墙的方法可以在高铁运营期间施工,切割机械为混凝土取芯机及绳锯,不需要大型机械,也不会对铁路路基本体造成扰动,对高铁运营安全影响较小。
4.2 质量对比
(1)常规工法
易造成框架桥涵与路基本体之间的三角区路基填筑困难,影响路基填筑质量。
(2)新工法
采用切割八字墙的施工方法,可以利用切割后的八字墙作为框架桥涵现浇混凝土的外模板,不存在三角区路基填筑困难的问题。
4.3 工期对比
(1)常规方法
正常情况下,人工挖孔桩单人施工速度为2~3 m/d,只能在天窗点进行施工作业速度大约为1.5 m/d。接长框架桥的框架两侧各设3根挖孔桩防护,挖孔桩截面尺寸为1.5 m×1.8 m,桩长为16 m,每根桩至少需要10 d的作业时间。考虑到高铁运营安全,框架桥每侧不能同时开挖两根及以上桩。因此,挖桩工期大约为30 d。
(2)新工法
采用切割八字墙的方法,混凝土取芯机钻孔耗时2 d,绳锯切割耗时1 d,累计工期3 d,相较于常规工法可节约工期约27 d。
4.4 经济与社会效益对比
(1)常规方法
挖孔桩防护主要工程数量为:挖土268 m3,C20桩身混凝土172.8 m3,C15护壁混凝土94.8 m3,桩身11.232 t,桩间木挡板8.4 m3。混凝土综合单价按2 000元/m3,挖孔桩造价约为54万元。
(2)新工法
工程量:切割八字墙单侧约为96 m2,双侧合计为192 m2,每平方米切割费用约1 000元,合计费用为19万元。
新工法节约混凝土268 m3,节约钢筋11 t,节约桩间木挡板8.4 m3,减少弃土268 m3,较传统方法节约费用约35万元,且节约资源与用地,经济与社会效益显著。
5 结束语
“绳锯切割既有八字墙”工法能够有效解决框架桥涵接长对既有高铁路基本体扰动的问题。相较于常规方法,其安全性较高、施工质量较好、工期大大缩短、经济与社会效益突出。在海南环岛铁路东段的框架桥涵接长施工中,新工法取得了良好的施工效果,可在今后既有铁路框架桥涵接长施工中推广应用。