煤气化工艺节能减排技术及应用探析
2019-02-18新疆天业集团汇合新材料有限公司石河子市832200杨志强
(新疆天业(集团)汇合新材料有限公司,石河子市,832200) 杨志强
1 煤气化装置的节能环保概况
2012年国家工信部发布了《先进煤气化节能技术推广实施方案》,其中对推广相关先进技术提出了很多要求。同时,国家不断对煤化工生产原料进行结构性调整,也促进了技术发展,比如新型水煤浆气化、粉煤加压气化技术等。但到目前为止,我国在煤气化工艺的应用方面仍然处于起步阶段,有些煤气化工艺装置不达标,原料消耗量较高,并且排污量也高,在节能环保方面缺少深入的研究。
2 煤气化工艺面临的节能减排问题
通过研究可以发现,煤气化装置设计中存在着突出的问题,为减少成本费用,通常导致废水预处理能力不能满足既定要求,使得后期投产当中系统的稳定性较差,经常会发生设备故障,由于废水预处理系统原设计能力较低,煤气化当中形成的许多废水、污水无法被迅速、妥善地处理掉,导致排到环境中的废水不达标。不仅如此,煤气化装置初步水处理系统的装置存在固相含量高问题,主要是由于排渣系形成的渣水引起,研究指出,其中的固相含量大约为2%,要是不控制好煤管线,这一参数的数值甚至会达到10%。除渣系统中的二价钙离子、二价镁离子与灰水中的碳酸根离子会发生化学反应,最后得到碳酸钙、碳酸镁等沉淀物质,这些化学物质的形成容易使灰浆汽提塔结垢,使其被堵塞,还会对阀门、管道等造成磨损,影响到初步水处理系统发挥作用,随着生产的推进,就会有更多的污水产生并被就地排放,严重污染生态环境。另外,针对排渣系统、湿洗系统来水的偏碱性这一问题,煤气化生产中一般会采取中和的方法,在其中添加盐酸,然后,这种方式随之会导致管道面临着腐蚀、泄漏的风险,也会造成一定的环保隐患。
3 煤气化工节能减排技术现状
3.1 火炬系统伴烧介质的解决技术
具体来说,该介质的选择意义重大,关系着煤气化工艺能量的利用率。到现在为止,业界人士推出了相关技术,即尽可能地发挥装置系统自身的潜能,将一股CH3OH合成尾气从硫回收装置的液化气管线中引出,然后利用相应的管线将其输送到火炬燃料气系统。在装置启动过程中采用液化气进行点燃常明灯,当系统在常温条件下工作一段时间以后就采用弛放气点燃常明灯。该方法具优势显著,煤气化工艺当中的产物得到循环利用,降低了化工原材料的消耗,充分利用了有效能量,节能效果良好,妥善解决了火炬系统中的诸多问题。某煤化工企业在生产车间中引入了这个技术,经过一年的运行,为企业节省原料成本360万元。
3.2 煤气化洗涤循环水处理技术
在煤气化企业生产当中的主要原料就是煤,其中一般都含有硫元素,因此,洗涤循环水里面包含一定量的硫,需要工艺中选择科学合理的方法来处理硫化物与悬浮物。践中大多通过以下方法来完成:首先,加入烧碱进行中和反应,以此来增加循环水中的含盐量,使其化学腐蚀和电化学腐蚀性能有所提高,控制好悬浮物的沉降现象。然后,投入阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂,利用它将其中的悬浮物除去。有关研究结果指出,这种絮凝剂的消耗量较少,同时所得效果也好,值得注意的是,各个公司的循环水水质存在一定的差异,因此,每家公司应在充分兼顾自身具体情况的基础上确定最佳絮凝剂,以降低排污量、减少经营成本。
3.2.1 循环水悬浮物的控制
对一期循环水的处理,先加入烧碱,发生中和反应以后使其中的含盐量处于130kg/m3附近,此时循环水的腐蚀性有所增强,很难将里面的悬浮物沉淀下来。所以,该企业不断加强对该课题的研究,采用新技术进行处理,利用气巴精化1011阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂来处理循环水,与传统的方法相比,可以高效地去除循环水中的悬浮物上,并且用量明显减少。
采用传统方法处理时,所遇到的问题比较多。为提高处理效果,该企业在循环水工艺中配置了微涡流塔板澄清器,投产一年以后发现,该方法能够明显改善冷却塔填料的堵塞问题,使半水煤气温度有所降低,实现了循环水的重复利用率。详细流程如下:从造气洗气塔下方流出的热水到达平流沉淀池,此处沉淀着很多煤灰,然后采用热水泵将其与絮凝剂均输送到微旋涡斜管沉降池,在这里分离含细小煤尘污水,把分离以后得到的清水流到凉水塔冷却,重复利用,全程中没有废水排出。该项目投资数额是200 万,投产之后出口水中悬浮物含量明显降低,冷却效果得到改善,且一次置换水用量大幅减少。
3.2.2 循环水硫化物含量的控制
包括2 个基本措施:第一,曝气吹脱洗涤水脱H2S,然后采取合理的方式处理吹脱气,回收硫磺,该措施不必添加许多碱来调节酸碱度,防止了盐量的增加,可长期运转,也避免了设备腐蚀现象,不会污染到大气,但是成本却有所增加。第二,对pH值进行调节,减少HS的吸收。例如,向其中添加烧碱或石灰,前者会产生一定的硫化物,使溶解盐含量逐渐增多,部分硫化氢排到大气中。而石灰的加入尽管不会导致盐类累积现象,但是却会造成系统结垢。在洗涤水入口处水温对偏高,因此应当利用石灰来调节洗涤水pH值,持续加入,实现对循环水pH值的调节。
3.3 合成气冷却器积灰问题的解决技术
某企业针对这一问题进行了大量研究,总结出以下2个处理措施:第一,适当改造吹灰器,第二,适当调整敲击器敲击频率。结果表明,煤气化工艺过程中,积灰基本上分布在吹灰器(过热器顶部)之中。所以,需要适当改造吹灰器的结构。该企业科研团队经过研究,在其半圆形管道上设置上小孔,这样可以有效吹除表面疏松灰尘。除此之外,在振动除灰中,敲击器敲击频率与除灰效果有着非常紧密的关系,二者存在正相关性,适当将敲击频率提高能够提升除灰效率。
4 结束语
综上所述,煤气化工艺节能减排问题关系着该产业的可持续发展,在此领域中存在诸多煤气化工艺节能减排技术,例如,合成气冷却器积灰、火炬系统伴烧介质、洗涤循环水处理技术等,某煤气化企业在生产过程中引入了上述几种技术,通过长期的实践表明,各项技术的应用,解决了部分节能减排问题,不但提高了原料的利用率,而且实现了工艺产物的循环利用,同提高了除灰效率,减少了不达标污水的排放,因此,上述各种技术具有较高的推广价值。