600MW机组脱硫系统吸收塔搅拌器故障诊断 及改造研究
2019-02-17程鹏飞郑彩平
程鹏飞 郑彩平
(广东省粤江发电有限公司,广东 韶关 512000)
0 前言
吸收塔搅拌器的作用是防止固体颗粒在浆液池中充分沉淀,并安全的运输到下一个工艺流程中,另外还能提升氧化空气的扩展,加快其中物质的分解。但是实际工作中受多种因素影响,设备出现故障,降低工作效率,需要技术人员深入研究,针对产生的故障,提出有效改进措施。
1 案例分析
本文以广东省韶关电厂两个机组脱硫吸收塔搅拌器工作为案例,本设备使用德国MUT 产品,配以SEW 减速机,每台炉设置上下两层,分别为三台和四台减速机,型号为FAF107DR250 和FAF107DR225,一共七台[1]。在2015年,该设备投入使用,至今已经运行许久,并且在运行中发现吸收塔搅拌机缺陷较多,经统计,在2015年到2017年,其中有三台设备在保质期间发生故障,另外还有多台设备出现不同程度损坏,其中零部件磨损、脱落和主要轴承损坏故障等,都严重影响搅拌器正常运行,在可靠性和安全性上都有所降低。
2 600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器故障诊断
2.1 设备检查
2017年,检修小组进入吸收塔,检查搅拌器内部运行情况,发现其中叶片都有不同程度损耗,产生裂纹,裂痕产生率高达50%以上,每一个叶片上的裂纹都在200mm 以上,严重者达到250mm 以上,产生向四周扩散的现象,为了详细检测其损伤程度,韶关电厂特意邀请专门的检测单位,对叶片进行PT 检查。
2.2 产生故障原因
1.搅拌器设计不科学
600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器产生故障的原因,其中有重要的一点就是设计不科学。吸收塔浆液的PH 值正常范围为5.3 左右,呈弱酸。其中包含碳酸钙固体物质和大量氯离子,氯离子质量分数最高可到2.2%,搅拌器运行中温度较高。因此设计搅拌器的时候,要使用耐腐蚀性强和耐高温的材料,如叶片、轮毂和轴处使用合金钢材料,并基于叶片转速的问题,提升其耐磨性,在叶轮边缘处焊接一条加强肋,提升叶片抗磨性。但是本设备中的叶片虽然也使用合金钢,但是边缘厚度最小处还不到10mm,末端也未采取焊接加强肋措施,令600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器经过一段时间运行,就产生较大损失。因为吸收搅拌器中叶片设计的不科学,在转动过程中受力不均匀,承受较大扭矩,出现疲劳裂纹,在时间的影响下,持续恶化。
2.搅拌器受应力腐蚀
应力腐蚀指搅拌器叶片在拉力和腐蚀介质的共同影响下出现故障。这和单一的应力损坏不同,即使设备受很小的应力,也会在腐蚀物质影响下,对设备产生损害。腐蚀位置和应力的结合,让搅拌器在运行中都可能出现故障。叶片裂痕在产生过程中,受腐蚀的影响,还会产生阳性和阴性两种类型。一般情况下的应力腐蚀,是指阳极反应敏感型应力下的腐蚀,搅拌器叶片裂纹处金属的阳极溶解,溶解速度越快,则裂缝速度越快。金属材料产生的应力腐蚀,从下面几点分析:
第一,应力因素,600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器发生应力腐蚀,主要是其中静态构件在外力荷载或者装配力的条件下产生,如焊接过程和拧螺丝力大小等;也可能是构件再加工过程中产生的内应力,如热处理等。无论原因如何,都包含拉伸应力的成分。但如果是压缩应力,不会出现应力腐蚀故障。另外这种应力一般比较小,如果不在腐蚀环境中,此种小型应力不会造成设备故障。
第二,腐蚀介质。应力腐蚀包含应力和腐蚀两个条件,其中腐蚀的材料和介质并不随意搭配,只有产生特定组合后,才会发生应力腐蚀。对设备中金属物质发生腐蚀的介质有酸性物质和中性的氯化物溶液、熔融氯化物溶液和氢氧化物溶液等,吸收塔搅拌器浆液中有多种离子,与中性物质发生反应,生成腐物质,对金属材料进行腐蚀。
第三,材料因素,600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器中构件组成材料不合格,正常情况下,纯度高的金属不会出现应力腐蚀损坏,但是在杂质较多和多种金属合成的零件中,才会产生应力腐蚀。
第四,损坏过程。设备中构件出现应力腐蚀之前的一段时间中,受多种因素影响,已经为裂纹的形成埋下隐患。在应力和腐蚀介质结合作用下,逐渐产生裂纹并扩展,此阶段还是稳定扩展,到达一定程度后,就会变成机械性性损坏。
设备中的金属材料受应力腐蚀损坏的另一个主要特点为:产生损坏和自身厚度无关,所以不能应用厚度大、腐蚀速度慢的理念,因此不能依靠增加金属厚度降低构件应力腐蚀。
3.使用不当
600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器使用手册中,就详细描述了搅拌的时间和维护的过程,如搅拌时间超过两个小时,就要在停止使用期间进行冲洗,冲洗程度以设备使用和沉积情况而定,但是时间最少不得低于15 分钟。如果大力矩启动,就会对搅拌器中减速箱和叶片带来很大损伤,减少使用寿命。
3 600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器改造研究
对于当前韶关电厂中1.2 号机组出现的脱硫机收塔搅拌器故障的问题,可对设备进行改造,本文主要介绍下面三种改造方案:
第一,使用EKATO 设计型号,更替单台炉上下两层设备。即都更换为EKATO旗下性能更强的搅拌器和减速机等。将其中电机和减速机件,都是用皮带传送,减少直连出现的冲击问题。该型号的产品,对搅拌器主要构件材质质量要求更高,其中搅拌器材质从之前的1.4517 上升到1.4529,提升材料的抗腐蚀性和耐磨性。增强设备稳定性和脱硫系统的安全系数,大大减少设备故障概率,提高脱硫效果。至今为止EKATO 搅拌器在多个电力企业中都有所运用,如沙角A 厂、珠海电厂、汕尾电厂和惠州平海电厂等,使用效果好,降低故障发生率。但是此型号设备在价格上比较高,如两台炉的投入高达650 万。
第二,对SEW 减速机进行升级改造。现在吸收塔中减速机的系数选型为1.35,对应吸收塔中浆液冲击负荷选型较低,其通用标准一般大于1.8,导致减速机富余量缺少。因此可使用升级技术手段,对原厂中的设备进行升级改造,将原先使用FAF107 型设备变为SEW-FB 型号,提升减速机的安全使用系数,在耐磨性和抗腐蚀性能上,也有所增强,延长600MW 机组脱硫系统吸收塔搅拌器使用寿命。升级后的设备电机和减速机零件使用皮带传送,防止行出现直联的危险,在搅拌器底侧加入支撑,减少互相晃动情况。和上面第一中改造方案相比,在原有设备上进行改造,经费上消耗较低,经过预算和审核,大致使用210 万即可。但是也有一定缺点,如搅拌器中应力腐蚀的问题不能彻底解决,下层负荷与上层相比,在底部支撑上不方面,稳定性降低。
第三,对于每台炉中上下两层搅拌器,上层三台使用替换手段,下层四台使用升级手段。即将上层的搅拌器使用EKATO 设计选替换,下层则进行SEW 减速机升级。经过预算得知,两台炉整个改造魏永为400 万。
既降低设备故障发生率,又节约成本,建议使用第三种方案,上层三台搅拌器在自身负荷较大,如果单台出现问题,吸收塔中浆液不平衡,会影响到其他搅拌器,在同层次会产生故障,加上叶片损坏严重[2]。因此上层设备要更换,使用功能更强、性能更稳定的EKATO 系列搅拌器,提升整个搅拌系统的稳定性。
4 结论
综上所述,吸收塔搅拌器在电力企业中起重要的作用,自身需要有良好的耐腐蚀性和耐磨性,否则就会出现内部构件受腐蚀严重的情况,如叶片裂缝,受多种因素影响,提升其故障发生率。经过采取适合的改造手段,保证设备稳定运行,增强工作效率。