关于粗苯氯离子含量高的原因探究
2019-02-17李祖猛
李祖猛
(山东巨铭能源有限公司,山东 菏泽 274900)
焦化企业近几年来随着各类产品延伸产业链,深加工技术的不断改进,对初始产品的质量要求也越来越高。例如:粗苯产品的深加工原来对氯离子的含量没有具体要求,但粗苯精加工因设备腐蚀问题与后延产品质量的要求,现在对粗苯氯离子的含量有了较明确的规定:≤15×10-6,一般控制在10×10-6以下。
在粗苯生产的具体过程中,粗苯氯离子含量并不稳定,对于粗苯氯离子要求严格的厂家,还会因氯离子超标拒收粗苯产品,给粗苯生产企业产品外售带来很大影响。为此,根据我公司及周边企业粗苯氯离子超标状况,对粗苯氯离子的具体超标原因及生产中的控制措施总结如下。
1 粗苯氯离子的超标原因分析
2018年11月13日,我厂生产的粗苯氯离子开始出现超标现象,由原来的15×10-6以下,逐渐上升到15~20×10-6之间。终端用户反映强烈,粗苯产品一度滞销,给我公司销售工作带来很大压力。为此,我公司组织技术人员对粗苯氯离子超标问题进行了认真分析。
1.1 生产粗苯的原、辅料介质原因
对粗苯系统循环洗油及新洗油进行分析化验,新洗油氯离子含量分析两次,结果分别为47×10-6和49×10-6。循环洗油氯离子含量为36.6×10-6。为排除洗油对粗苯氯离子含量的影响,我们加大了洗油排渣量,同时分析,循环洗油氯离子含量略小于新洗油氯离子的含量,新洗油氯离子随系统补油时带入循环洗油中,而循环洗油在脱苯塔脱苯过程中,部分轻质组分有可能随苯汽带入粗苯中,造成粗苯氯离子高。同时,考虑循环洗油氯离子除受新洗油影响外,在洗苯塔中还与煤气接触,煤气中氯离子高也可能将氯离子转带入循环洗油中,进而影响粗苯氯离子含量。据咨询相关专家和查询有关资料得出如下结论:煤气氯离子高的诱发因素是配合煤中的地表煤的使用造成的。而我公司使用的配合煤煤种均为深层煤,未使用浅层地表煤。此种因素基本可以排除。为进一步排除新洗油的影响,我公司新购入了氯离子含量在15×10-6以下的新洗油,对系统循环洗油进行了彻底置换,结果发现:粗苯氯离子的含量变化不大,仍然超标,新洗油对粗苯氯离子的影响也可予以排除。
1.2 粗苯油水分离方面原因
粗苯油水分离方面发现粗苯油水分离器顶部阻火器堵塞,影响了油水分离效果。经处理阻火器堵塞问题后,发现粗苯氯离子仍然超标。经再次认真分析:我们认为氯离子应该存在于无机物中,而粗苯为有机物,氯离子只有存在于粗苯产品中的少量含水中。而粗苯中水的来源主要有蒸汽冷凝水、粗苯冷却器漏入粗苯中的循环制冷水。经化验分析蒸汽冷凝水氯离子含量在30×10-6左右。查前系统锅炉炉前用水水质要求氯离子≤200×10-6,一般控制在95~150×10-6之间,蒸汽凝水水质变化与之前没有太大差别。但为排除蒸汽的影响,我们要求锅炉炉前水质处理氯离子含量稳定在95~120×10-6之间,同时要求加强锅炉排污操作,确保蒸汽不出现带水现象。蒸汽冷凝水氯离子含量基本稳定在10×10-6以下。但粗苯氯离子仍没有降下来。
另外,我们自身排查的同时也咨询了附近几个焦化企业,从他们反馈的信息看,铁雄焦化厂也曾出现过粗苯氯离子高达40×10-6的现象,他们分析的原因是粗苯换热设备因堵塞用盐酸进行清洗时,未放净清洗水,进而带入系统造成粗苯氯离子含量高,但我公司未对粗苯换热器进行过清洗,此种因素也可排除。同时,我们对粗苯分离水的氯离子含量进行了化验,结果分离水氯离子含量高达377×10-6。
1.3 粗苯冷凝冷却器是否窜漏
最后,我们把原因分析转到粗苯冷凝冷却器是否窜漏的问题上来。因为粗苯冷却使用的是制冷水,而我公司的制冷水氯离子含量高达1500~2000×10-6。
我们先对粗苯冷凝冷却器进行了水路降压试验,在保证粗苯冷却温度25~30℃的范围内,关小水路进口阀门,结果粗苯氯离子由17.5×10-6直接降至12.6×10-6,随后一直往下降低,最终稳定在10×10-6左右。
2 粗苯氯离子含量高的具体原因
粗苯中的成分主要有苯类物质、洗油当中的轻质组分及1%以下的含水。我厂生产的粗苯要求180℃的馏出量在93%以上,因此,苯类物质含量在93%以上,水含量在1%以下,其它油行业防腐要求;对于现场工况,吗啉类气相缓蚀剂具有更好的缓蚀效果。
组分中假设6%的组分全部是洗油中的轻质组分。该轻质组分氯离子含量在250×10-6时才可能影响到粗苯氯离子15×10-6的质量要求。所以洗油及影响洗油氯离子含量的因素基本可以得到排除。而粗苯分离水中如果含部分制冷水,由于制冷水的氯离子的含量超过1500×10-6,1%的粗苯含水中就可以影响粗苯氯离子含量超过15×10-6,加上油水分离不好更会影响粗苯含氯量超标,因此,加强粗苯油水分离操作,减少粗苯含水量,杜绝粗苯冷却水的窜漏是解决粗苯氯离子含量高的关键因素。
3 控制措施
经过以上过程的控制与分析,我们总结出以下经验:
(1)造成粗苯氯离子含量高的因素有:
1)循环洗油及新洗油氯离子含量超标;
2)焦炉煤气氯离子含量,主要是配煤中地表煤的使用所致;
3)过热蒸汽冷凝水氯离子含量高;
4)粗苯分离水氯离子含量高;
5)用盐酸清洗设备时带入系统的氯离子;
6)因换热设备窜漏带入的氯离子。
(2)需采取的控制措施或原因排查方法:
1)控制入厂新洗油的氯离子含量在15×10-6以下;
2)加强洗油排渣操作,改善油质,严格控制循环洗油质量;
3)控好脱苯塔顶温度及粗苯冷却分离温度,加强油水分离操作;
4)对蒸汽冷凝水氯离子含量经常进行分析,控好炉前系统用水氯离子含量;
5)检查粗苯冷凝冷却器是否窜漏;
6)对清洗的设备投用前要进行认真的水洗置换,防止清洗液带入系统;
7)把好配煤质量,减少或消除浅层地表煤对煤气和粗苯氯离子含量的影响。