影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
2019-02-17苏有权刘少芹朱长栓
苏有权, 刘少芹, 张 波, 朱长栓
(1.河钢集团唐钢公司, 河北 唐山 063016; 2.郑州振东科技有限公司, 河南 郑州 452370)
河钢集团唐钢公司(以下简称唐钢)一炼钢厂自开率一直在98.5%左右,自开率低烧眼炉次多不但影响钢水质量,还影响生产节奏,特别是烧不开停浇的事故给生产和成本造成重大损失。通过对造成不自开烧眼原因的多方面进行分析,找出影响因素,制定相应措施,以减少烧眼炉次提高钢包自开率,保证产品质量和稳定生产。
1 影响钢包自开率的原因分析
1.1 钢包包况
在现实生产中,备用包的自开率远低于周转连用包。备用包是指从烘烤器吊出投入使用的钢包,因为需要安装滑动机构、上水口等工序,热修换包操作时间长、温降大,钢包内衬温度降低,尤其是包底,温降能达到100 ℃以上,造成出钢后包底结冷钢,钢包自开率降低。据统计,2017 年2 月—6 月备用包自开率只有96%,明显低于周转包99.4%。
1.2 钢水在钢包中的停留时间
钢水在钢包内的停留时间是指从转炉出钢到连铸开浇的时间,一般在60~120 min,钢水随停留时间延长逐渐降低,尤其是经过LF+RH 双联的钢水停留时间超过120 min,引流砂烧结层厚不自开的几率大[1]。
1.3 钢水温度
钢包自开率随钢水温度的升高不断降低,其原因为引流砂中的Fe203固熔体发生还原反应,此反应引起体积膨胀,致使烧结层脆而多孔钢液渗人烧结层厚度增加。此外,引流砂中含有脉石和添加的石英砂,在高温环境下,脉石和石英砂自身发生物理—化学变化,还与铬铁矿发生反应,形成二次尖晶石。钢水温度越高,引流砂烧结速度越快,导致烧结层变厚,不利于钢水静压力冲破烧结层[2]。
1.4 钢包上水口的影响
目前使用的上水口是经过油侵工艺的,焦油通过气孔渗透到上水口。安装到水口座砖内的上水口必须通过烘烤,烤红后才能安装滑板。但上水口经过烘烤后焦油渗出,加上烘烤时间短烤不透,加入的引流砂黏附在上水口内壁,内壁不光滑势必造成引流砂下降产生阻力,下流不顺畅造成不自开。
1.5 引流砂质量的影响
引流砂作为炼钢生产的原辅材料,虽然用量少但在生产中起着非常关键的作用。不自开烧眼不但影响生产的节奏,而且钢水裸露浇铸造成钢水吸氧吸氮,杂质增多对钢水质量影响较大,对后期钢材的性能造成无法弥补的缺陷。一方面要求引流砂有较高的耐火度,烧结层不能过厚;另一方面要求引流砂流动性好,热膨胀系数小,打开滑板后能够自动下流。
1.6 热修操作的影响
首先是回浇余未回干净,造成钢渣回流渣子灌眼,加砂后钢渣与引流砂烧结不自开。其次是上水口未清理干净,水口内有钢渣或毛刺,影响引流砂下流。还有换完滑板后水口内的残余滑板泥未清理干净。再就是摇包加砂时包底的渣块滚入水口,或者引流砂未加满。上述几种情况都有可能造成不自开。
2 提高钢包自开率的措施
通过对影响钢包自开率的原因进行分析,唐钢检修分公司对一钢轧厂生产现状进行了梳理,各部门积极配合,制定出提高钢包自开率相关措施。
2.1 引流砂质量改进措施
2.1.1 引流砂成分调整
以前只要求Cr2O3的含量,对SiO2含量没做严格要求,参考相关的文献SiO2在1 200 ℃以上因为相变引起较大的体积膨胀,导致填砂与水口内壁的附着力增加,不利于开浇时填砂的自由下落,甚至出现架桥现象,不利于钢包自开。所以合理控制SiO2的含量,根据化验结果并参照其他公司的标准,对SiO2含量下调,要求w(SiO2)≤26%。
调整后引流砂成分为:w(Cr2O3)≥30%,w(SiO2)≤26%,w(H2O)≤0.5%
2.1.2 引进新材质引流砂
针对经LF+RH 双联钢种时间长导致的引流砂烧结程度增大,引进镐质引流砂。具体成分见表1。
前期试验44 炉全自开,然后批量使用,到2017年11 月份共生产双联钢527 炉,两炉烧眼自开率99.62%。
2.1.3 每批次进厂前抽检
对每一批次引流砂进厂前抽检送公司化验室化验,由唐钢一钢轧技术科、炉窑中心、厂家共同到库房取样,不合格不使用。今年共检查28 个批次,其中7 个批次不合格重新取样复检,有一个批次复检不合格判定为不合格品。
2.1.4 包装运输管理
针对雨季引流砂易受潮的特点,召开专题会议研究包装、运输和存储的问题,并制定相应措施。
1)包装。除吨袋内有防潮包装外,小袋也要求有防潮包装。
2)运输。运输车辆备苫布,阴雨天气必须苫盖好。
3)外库存储。地面铺一层隔潮的托盘,不能直接放地面上,存放位置不靠近门窗。
2.2 现场改进措施
2.2.1 出钢控制
出钢前对炉身的粘渣用炮车进行清理,规范钢包加料时间和顺序,严禁早加料。
2.2.2 备用包操作
1)对钢包烘烤器改造,提高加热效率,确保投入备用包烘烤包底到红热状态(吊离烤包器时有效温度保持1 000 ℃以上),连用钢包使用前包底温度应保700 ℃以上,严禁投入包壳温度低于700 ℃的钢包。
2)提高烘烤时间,烘烤时间5 min 提高到8 min。
通过43 个备用包上水口烘烤温度的测量,平均温度650 ℃,比原操作提高近100 ℃。
2.2.3 缩短钢水在钢包内停留时间
以连铸为中心,合理组织生产,减少出钢完毕到连铸开浇过程中各环节耽误的时间,制定严格的钢包时刻表,提高钢包周转。
引流砂加入时间至转炉出钢时间不超过30 min,当间隔时间超过180 min,必须吊包吹扫后重新加入引流砂。
只经过LF 精炼的钢水停留时间控制在80 min以内,经过LF+RH 双联的钢水停留时间控制在120 min 以内。
对于浇完的钢包及时组织吊回倒浇余,提高钢包周转率,同时防止包底黏钢黏渣。
2.2.4 热修进一步加强标准化作业
首先保证水口清理干净。前面用粗氧管清理水口时只把水口座砖前端清理干净,不能烧上水口内部,以免把上水口烧偏或凹坑。后面用细氧管清理上水口,要求水口表面光滑、无毛刺。其次换滑板后吹扫干净水口座砖前部的泥料,清理泥料时包前人员随时观察,确保水口座砖前部干净。最后检查引流砂是否干燥,内层塑料是否有水迹、有无结块,确认水口内无钢渣、渣壳等异物,以水口整体加满,突出包底并呈馒头状为准,不满足再加。
2.3 钢包上水口生产工艺的改进
与钢包水口厂家结合,钢包上水口材质进行调整,采用不油侵工艺生产,避免因烘烤不透残留焦油影响自开。通过一段时间的试验取得良好的效果。综合备用包的操作,使自开率由原来的99.6%提高到98.0%。
3 结语
引流砂的材质、钢包包况、钢水温度、水口清理、生产节奏。是影响钢包自开率的重要因素。通过原因分析制定相应的改善措施,自2017 年7 月开展自开率攻关并随着各项措施的逐步落实,到2018 年上半年自开率由原来的98.5%提升为99.6%,为生产的顺行和提高铸坯质量创造了良好的条件。