自动点火装置技术改造在盐酸合成炉应用的必要性
2019-01-27史建锋
谭 强,史建锋
(宁夏英力特化工股份有限公司,宁夏石嘴山753200)
1 概述
1.1 课题提出的背景及改造的必要性
目前氯碱行业仍有部分盐酸合成生产工序人为手动进行点火,无形中加大现场人员操作强度,没有实现生产过程自动化,存在生产安全隐患,有必要进行技术改造,实现以人为本的本质安全。 氯化氢合成炉自动点火装置技术成熟,目前已广泛应用于氯碱行业中,而最新安全管理规范规定加热炉点火操作时禁止人员进入点火现场。
(1)GB 50493-2012 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范,氢气为甲类可燃气体。
(2)GB 50016-2014 建筑设计防火规范,含氢气厂房为甲类防火厂房,氯化氢(盐酸)生产装置为甲类防火厂房。
(3)根据GB 50160-2014 石油化工企业设计防火规范,甲类厂房生产设施距明火距离大于30 m,生产现场不允许出现明火,为此需要依靠自动点火装置来解决手工点炉而产生现场明火问题。
1.2 方案论证
(1)葫芦岛方大锦化集团属民营企业,烧碱产能为42 万t/a,氯碱分厂离子膜烧碱产能12 万t/a,单台产能1.5 万t/a 的离子膜电解槽8 台。该厂两套石墨合成炉自动点火装置2013 年投入使用。至今2 套自动点火装置运行一直使用良好,技术先进、安全可靠,点火成功率100%。
(2)山东滨化集团属股份制企业,烧碱产能为60 万t/a,离子膜烧碱产能24 万t/a,单台产能2 万t/a的离子膜电解槽12 台,该厂石墨合成炉自动点火装置2008 年先后投入使用7 套自动点火装置,7 套自动点火装置运行一直使用良好, 点火成功率100%。
(3)山东铝业集团氯碱厂属国有企业,烧碱产能为18 万t/a,该厂四套石墨合成炉自动点火装置2013 年投入使用2 套,4 套自动点火装置运行一直使用良好,点火成功率100%。
(4)上海氯碱华胜化工厂属大型国有企业,离子膜烧碱产能为72 万t/a,该厂两套石墨合成炉自动点火装置是2011 年投入使用,2 套自动点火装置一直运行良好,点火成功率100%。
2 技术改造的主要内容及技术方案
2.1 主要内容
氯碱行业盐酸合成正常生产过程中,先对氢气纯度进行分析化验,纯度达到生产点火工艺控制指标时,将氢气通入炉膛,缓慢通入空气进行点火,然后缓慢关闭空气阀门,通入氯气进行配比燃烧,现生产过程没有实现生产过程自动化,存在生产安全隐患,对人身安全存在较大威胁,有必要对合成炉点火系统进行技术改造, 实现合成炉自动点火系统,减少现场操作人员劳动强度,确保人身安全。
2.2 技术方案、流程
2.2.1 系统简介
中国氯碱合成炉自动点火技术用于工业化生产是从2007 年开始,目前国内使用约120 套。根据考察了解及相关资料介绍,专业进行氯氢合成炉自动点火装置研发的技术及控制过程基本相同,都是经由PLC 系统(或DCS)上的点火程序帮助用户远程一键操作,实现氯氢合成炉点火的完全自动化:点火枪点火、炉膛点火、氯氢点火、氯氢最终充分燃烧,氯+氢自动配比、对生产过程的安全联锁保护,自动化水平提高,减少现场人员的操作,实现以人为本的本质安全。
2.2.2 系统组成
每台合成炉对应一套自动点火控制系统:含插入式点火枪一套、外置式火焰检测系统一套、相应的气体输配系统、防爆控制箱一套。每套系统均满足装置的防爆, 点火枪及火焰检测器均为防爆设计,防爆控制箱符合防爆等级ExdIICT4 要求。
2.2.3 点火流程简介
首先向合成炉通入氮气进行置换,合格后,通入氢气与压缩空气,点火枪打火点炉(如在点火枪打火5 s 中后火焰仍未点着,则联锁,关闭氢气、空气阀门,通入氮气进行重新置换),火焰燃烧后,点火枪停止打火,缓慢减少空气,缓慢通入氯气,直到空气阀门关闭,点火过程结束。之后通过原有入炉氢气、氯气阀门进行操作调整负荷。
3 结语
经过对氯碱行业盐酸合成炉点火系统技术改造,彻底消除了生产安全隐患,实现了合成炉点火系统生产过程自动化,对生产现场人身安全以及公司正常运营提供了可靠保障。
在自动化控制技术飞速发展的今天,高新技术、低成本在工业领域应用已成为当今社会的主流,另外,安全生产是一个永恒的话题,永远不可忽视,未来社会,怎样实现安全可控、本质安全将是现代化企业面临的最大课题。