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降低发电厂水消耗的研究与实践

2019-01-22董小录裴居峰

山西电力 2018年6期
关键词:损失量弱酸凝汽器

董小录,裴居峰

(山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司,山西 河津 043300)

0 引言

2015年4月16日,国务院发布《水污染行动计划》 (《水十条》),要求实施最严格的水资源管理,提高用水效率,严格用水定额管理。自此,火电厂在水资源利用方面的压力陡然提升,加快落实深度节水任务迫在眉睫。

山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司(以下简称“河津电厂”) 一期2台机组为2×350 MW亚临界参数湿冷式汽轮发电机组,日本三菱公司制造,分别于2000年8月和2000年11月投产。湿冷机组的发电水耗普遍偏高。2015年之前,河津电厂一期机组发电水耗为2.55 kg/(kW·h)左右,亟待寻求一个有效降低发电水耗的办法。一期机组最大的用水系统是循环水系统,最有效的节水措施就是提高循环水浓缩倍率。

1 循环水系统概况

一期机组循环水系统保有水量为15000 m3,循环水量为38000 m3/h。凝汽器换热管均为HSn70-1A黄铜管,空抽区为BFe30-1-1白铜管。循环水系统补充水水源为黄河东岸地下水。投产以来,水源水质持续恶化,生水含盐质量浓度及氯离子质量浓度不断升高。投产时氯离子质量浓度为70 mg/L左右,2010年为100 mg/L左右,2015年为130 mg/L左右,2018年达200 mg/L左右。

生水经过双流弱酸床处理后作为循环水系统的补充水。设计弱酸床运行终点碱体积浓度为1.7 mmol/L,出水平均pH值为4.5左右,水的腐蚀性比较强,因此作为循环水的补充水时配比了约30%的生水。配比生水可以降低补充水的腐蚀性,但补充水的碱度也随之增大,使得循环水系统容易结垢,从而限制了浓缩倍率。

2010年一期机组循环水的缓蚀阻垢试验结果表明,在添加缓蚀阻垢剂的条件下,循环水系统钙体积浓度与碱体积浓度之和应小于等于12.65 mmol/L,氯离子质量浓度应小于380 m g/L。试验时生水氯离子质量浓度约为100 mg/L左右,浓缩倍率可达3.8倍。2015年氯离子质量浓度达130 mg/L左右,循环水中氯离子质量浓度为380 mg/L左右时,对应的浓缩倍率不到3倍。

也就是说,在当时的条件下循环水浓缩倍率无法提高,主要受到以下两个因素的制约。

a)若循环水中钙体积浓度与碱体积浓度之和大于12.65 mmol/L,会导致循环水系统结垢。

b) 若循环水中Cl-质量浓度增大,会导致凝汽器铜管发生腐蚀。

2 提高循环水浓缩倍率的措施

a)根据《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》 (DL/T 712—2010),HSn70-1A黄铜管循环水中氯离子质量浓度应小于400 mg/L;316L不锈钢管循环水中氯离子质量浓度应小于1000 mg/L。为此,可将凝汽器HSn70-1A黄铜管更换为316L不锈钢管。在2015年的水质条件下,循环水浓缩倍率可提高至5~6倍。由于铜材的市场价格高于不锈钢,凝汽器换热管可以免费由铜管更换为不锈钢管。

b)改变弱酸床的运行方式,对弱酸床进行优化调整试验,通过试验达到以下目的:提高弱酸床出水的平均pH值,循环水补充水只补充弱酸床出水,使得循环水系统既不容易结垢也不容易腐蚀,从而可有效提高循环水的浓缩倍率。

3 节水量估算

将凝汽器HSn70-1A黄铜管更换为316L不锈钢管,提高循环水的浓缩倍率后的节水情况进行了以下计算。

3.1 循环水系统的3部分损失

a)蒸发损失。冷却塔进出口水温每相差5℃,蒸发损失率夏季0.8%,冬季0.4%。河津电厂冷却塔进出口温差一般为8℃左右。

b)吹散及泄漏损失。自然通风冷却塔的吹散及泄漏损失为0.3%~0.5%。

c)排污。循环水系统的补充水就是为了补充以上几方面的损失。对于一定的循环冷却水系统,蒸发损失和风吹泄漏损失是一定的,因此补充水量的多少取决于排污水量的大小。

3.2 根据循环水系统中的水量平衡和盐量平衡计算损失率

根据循环水系统中的水量平衡和盐量平衡,循环水的排污损失率和蒸发损失率、风吹泄漏损失率、浓缩倍率的关系为

式中:Pp——循环水排污损失率,%;

Pz——循环水蒸发损失率,%;

Pp——循环水风吹泄漏损失率,%;

φ——循环水浓缩倍率。

3.2 循环水补充水等损失量

循环水补充水率和排污率、蒸发损失率、风吹泄漏损失率的关系为

式中:Pb——循环水补充水率,%。

3.4 节水量计算

以单台机组计:循环水系统储水量15000 t,循环水流量以38000 t/h(夏季)计,蒸发损失率取2个数值1.0%(一般情况) 和1.5%(极端情况),风吹泄漏损失率取2个数值0.1%(小风)和0.3%(大风),计算4种不同条件下的排污水量和补充水量,计算结果如下。

3.4.1 第一种工况

Pz=1.5%,Pf=0.3%

蒸发损失量加风吹泄漏损失量:38000×(1.5%+0.3%) =684 t/h。

此时,在不同浓缩倍率和排污率的工况下,对应的循环水排污水量和补充水量如表1所示。

表1 第一种工况下的循环水的排污水量和补充水量

3.4.2 第二种工况

Pz=1.5%,Pf=0.1%

蒸发损失量加风吹泄漏损失量:38000×(1.5%+0.1%) =608 t/h。

此时,在不同浓缩倍率和排污率的工况下,对应的循环水排污水量和补充水量如表2所示。

表2 第二种工况下的循环水的排污水量和补充水量

3.4.3 第三种工况

Pz=1.0%,Pf=0.3%

蒸发损失量加风吹泄漏损失量:38000×(1.0%+0.3%) =494 t/h

此时,在不同浓缩倍率和排污率的工况下,对应的循环水排污水量和补充水量如表3所示。

表3 第二种工况下的循环水的排污水量和补充水量

3.4.4 第四种工况

Pz=1.0%,Pf=0.1%

蒸发损失量加风吹泄漏损失量:38000×(1.0%+0.1%) =418 t/h

此时,在不同浓缩倍率和排污率的工况下,对应的循环水排污水量和补充水量如表4所示。

表4 第二种工况下的循环水的排污水量和补充水量

根据上述计算可知,在蒸发损失率为1.5%的条件下,浓缩倍率从3倍提高到5倍,单台机组补水量从855 t/h降到712.5 t/h,每小时可节水142.5 t,2台机组每天可节水6840 t。

在蒸发损失率为1.0%的条件下,浓缩倍率从3倍提高到5倍,单台机组补水量从570 t/h降到475 t/h,每小时可节水95 t,2台机组每天可节水4560 t。

计算可知,若将循环水浓缩倍率从目前的3倍提高到5倍,2台机组每天节水量以5700 t计,每年以300 d计,年发电量以36亿kW·h计,水耗可降低约0.475 kg/(kW·h)。节水效果十分可观。

4 弱酸床的出力

将凝汽器HSn70-1A黄铜管更换为316L不锈钢管,可以提高循环水的浓缩倍率。需要考虑的问题是,以往循环水补水配比了30%左右的生水,若只补充弱酸床出水,弱酸床的出力是否满足要求,是否需要增加弱酸床。

弱酸床共设置有7台。浓缩倍率提高至5倍时,2台机组日补水量为21000~22000 t,弱酸床的出力为230 t/h左右,4台弱酸床运行即可满足补充水量需求。考虑到夏季补水量大,最大日补水量以32000 t计,6台弱酸床可满足循环水补水要求。

一般情况下日补水量大于30000 t的时候很少,因此提高浓缩倍率到5倍时,即使在夏季蒸发量很大时,一般5台弱酸床即可满足补水量需求。

5 降低水消耗的改造措施

经过上述论证,认为将凝汽器铜管更换为不锈钢管,可以提高循环水浓缩倍率至5倍,而且不需要增加弱酸床,随后进行了以下几项工作。

a) 一期2台机组于2016年12月—2017年3月,将凝汽器铜管更换为316L不锈钢管。

b)对双流弱酸床进行了优化调整试验,确定了双流弱酸床合理的运行方式及终点控制指标。弱酸床的运行时间由原来的34 h延长至58 h左右,终点碱体积浓度由原1.0 mol/L左右提高至2.0 mmol/L左右。

c) 采取调整后的弱酸床出水水样进行了循环水的缓蚀阻垢试验,确定了循环水的各项控制指标。

2017年3月份,一期2台机组改造后重新投产。2017年3月,补充水中氯离子质量浓度为180 mg/L左右,循环水的浓缩倍率控制在5倍左右;2018年,补充水中氯离子质量浓度达200mg/L,循环水的浓缩倍率控制在4.5倍左右。

6 改造前后的发电水耗

改造前,2014年—2016年,一期2台机组循环水系统补水量为24700 t/d左右,发电水耗约为2.55 kg/(kW·h)。

2017年—2018年,一期2台机组循环水系统补水量为20200 t/d左右,与改造前相比,每天减少用水量约4500 t;发电水耗约为2.15 kg/(kW·h)。若不进行改造的话,目前循环水浓缩倍率只能维持在小于1.9倍。改造后,节水效果明显,达到了预期目的。

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