不同锅炉负荷下吸收塔浆液pH值控制措施
2019-01-20李炳
李炳
摘 要:石灰石-石膏湿法脱硫方法是目前我国燃煤电厂最主要的脱硫方法,pH值是影响脱硫效率和脱硫系统正常运行的重要参数,该文从多方面阐述了pH值对脱硫系统的影响,对不同锅炉负荷下石灰石-石膏湿法脱硫系统吸收塔浆液pH值控制进行了详细研究和讨论,结果表明:在锅炉负荷高低变化明显、稳定的石灰石-石膏湿法脱硫系统中,可以通过高pH与低pH交叉运行方式来进行控制,既能保证脱硫系统安全稳定运行,又能在一定范围内节能降耗,但应通过实际计算来衡量不同运行方式的能耗情况。
关键词:湿法脱硫;pH;超低;浆液
中图分类号:X701 文献标志码:A
0 引言
当前,我国正面临着严峻的大气污染问题,为了减轻环境污染,近几年来,国家实施了多种政策。2011年,我国颁布了被称为史上最严的《火电厂大气污染物排放标准》;2013年,国务院印发了《大气污染防治行动计划》,环保部颁布了《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》,大气污染物排放标准上了新台阶;2014年,国家发改委、环保部、能源局联合颁布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》,对燃煤电厂大气污染物排放提出了更高的标准,超低排放正式拉开序幕;2015年,环境保护部、国家发改委、国家能源局联合发布了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,超低排放改造进度大幅加快;2017年“蓝天保卫战”被写政府工作报告中,标志着国家对大气污染的治理进入了新阶段。
截至2018年底,我国煤电超低排放机组已超8亿千瓦,其中石灰石湿法脱硫系统占比超过90%。在该脱硫系统中,pH值是影响脱硫效率和二氧化硫吸收反应的重要参数,国内对于pH值的研究,大多集中在最佳运行pH值以及自动控制等方面,研究认为吸收塔的pH应保持在4.8~ 6.0。近几年燃煤煤质变化快,高硫份煤种多,火电负荷率变化大、调峰机组日益增多,针对以上情况尤其特殊工况下的研究较少。
1 pH值对脱硫系统的影响
1.1 pH值对浆液中SO2存在形式的影响
在湿法烟气脱硫系统中,SO2被吸收后,生产的离子存在形式有3种:H2SO3、HSO3-及SO32-。在不同的pH值下,不同离子的摩尔分率不同。pH值低于2.0 时,被吸收的SO2大多数以H2SO3 的形式存在于液相中。pH值在4~5.5时,被吸收的SO2主要是HSO3-形式存在,这种离子能为CO32-扩散过程提供H+,从而有力地促进水解过程,提高了石灰石的溶解速率。但当pH值大于6时,HSO3-的摩尔分数急剧下降,而SO32-的摩尔分数急剧上升,由于SO32-不能提供H+,对石灰石的溶解过程不能起增强作用,因此pH值大于6.0后,石灰石溶解速率明显减慢,吸收塔系统内石灰石含量急剧增加。
1.2 低pH值对脱硫系统的影响
较低的pH值对于石灰石的溶解是有利的,能够在一定范围内提高溶解度,降低原料成本,也能保证石膏的品质。但是,在pH较低情况下,会增大液膜传质阻力,降低总传质系数,导致对SO2的吸收效果会大大降低。pH值小于4.8时,SO2吸收就会收到抑制,pH值小于4.0时,浆液几乎不能吸收SO2了。低pH值也会加剧脱硫设备的腐蚀。
此外,有研究表明:pH值越低,亚硫酸盐溶解度越大,SO32-的浓度越高,则系统中硫酸盐的生成量越大;但随着pH值的降低CaSO4的溶解度反而变得越来越小,所以会有大量的CaSO4析出,从而容易结垢而堵塞设备影响系统的正常运行。由此得知,合理的低pH值运行有利于石灰石的快速溶解,达到充分利用的效果,起到降低石灰石耗率的作用,但同时为保证二氧化硫达标排放,势必会增加脱硫电耗。
1.3 提高pH值对脱硫系统的影响
提高浆液pH值有利于SO2的吸收,提高脱硫率,浆液pH达到6.5时,SO2的吸收效果仍很好,但是,当pH值大于6.0时,石灰石的溶解受到严重抑制,浆液中、石膏中出现大量石灰石颗粒,石灰石的利用率下降,运行成本相对提高,石膏综合利用价值降低。除此之外,pH值对石灰石、CaSO4·2H2O和CaSO3·1/2H2O的溶解度也有著比较重要的影响。pH值较高时,CaSO3的溶解度就会呈现比较明显的下降,SO32-的浓度较低,CaSO4的生成速率降低,不会生成CaSO4硬垢,但是容易形成亚硫酸盐软垢。随着SO2的不断吸收,溶液的pH值就会逐渐降低,溶液中CaSO3的量就会不断增加,这种增加的CaSO3就会在石灰石颗粒的表面形成一层液膜,在液膜的内部,CaCO3会发生一定程度的溶解,这时pH值就会逐渐上升,导致液膜中CaSO3析出,析出的CaSO3将裸露的石灰石颗粒覆盖,造成石灰石颗粒的钝化,钝化的外壳又继续阻碍石灰石的溶解,抑制吸收反应,造成吸收塔浆液“中毒”。
合理高pH值的运行有利于对二氧化硫的吸收,通过加大石灰石添加量起到保证二氧化硫达标排放的目的,降低脱硫电耗,但由此导致石灰石耗率增加。
2 锅炉在高、低负荷情况下吸收塔pH控制
如前所述,吸收塔的pH值保持在一定的范围内对于脱硫系统的正常运行是非常必要的。但在面对当前严格的排放标准下和日益增长的能耗成本面前,如果能够将高、低pH值的优缺点进行结合,通过交替运行方式进行控制对于节能降耗非常必要,也是环保专业精益化管理的要求。
在高负荷时,可以通过短时在保证吸收塔浆液品质的前提下提高pH值运行来减少一台浆液循环泵,在此期间,减少石膏脱水量,避免未反应石灰石随石膏流失;在低负荷时,适当降低pH值运行,使在高pH值运行期间积累的CaCO3,充分溶解反应,最终实现安全稳定运行,达到在长周期运行过程中脱硫电耗与石灰石耗同时降低的目的。
最近有研究表明,pH为5.8时碳酸钙溶解50%所用的时间是pH为5.4时的4.5倍,因此在高pH值运行时,为避免造成因pH值过高造成浆液中毒,高pH值的运行时间控制,一般高、低pH值运行时间,最多不超过6-8h。并且做好浆液化验,一旦发现浆液中CaSO3·1/2H2O含量上涨,需立刻加大氧化风量,增起浆液循环泵,降低pH值。某电厂根据常年经验及理论研究,制定了高、低pH运行措施,起到了很好的作用,具体如下:
机组负荷上涨至90%以上时,通过加大吸收塔供浆量,提高吸收塔pH值,控制排放SO2在正常范围内;当吸收塔pH值提高至6.0,若机组负荷在4 h内无下降趋势且排放SO2持续在排放限值80%左右波动或仍呈上涨趋势,立即投运功率较小浆液循环泵。若吸收塔持续高pH值(大于6.0)运行吸收塔浆液、石膏浆液化验CaCO3含量超过3.5%时,降低吸收塔pH值,维持低pH运行,保证能耗在最佳状态;或当持续供浆吸收塔pH值无明显上升趋势时,可判断为浆液品质有恶化趋势,立即采取启动一台相对功率较小的备用浆液循环泵,同时,为了避免未充分参与反应的石灰石随石膏的流失,在提高pH值运行期间,适当降低脱水系统出力。机组负荷降低至60%负荷以下时,可将pH值降低至4.8运行,使CaCO3充分溶解,CaSO3·1/2H2O充分氧化,在此期间加大石膏脱水量,降低吸收塔浆液密度。
但是此2种运行方式适用于负荷变化大、高低明显的机组。在具体应用的时候,通常需要进行2种运行方式的比较,选择更为节能的方式运行。可以通过对比高负荷、高pH运行方式与低pH值运行的能耗来决定,如果增起浆液循环泵的耗电量低于高pH运行情况下供浆量的增加的成本,则选择增起浆液循环泵,反之亦然。下面以2个具体事例来说明如何进行选择。
例1,某电厂在1 000 MW负荷时,有2种运行方式可供选择,一种是运行ABCDE5台浆液循环泵,pH值为5.2,供浆量为40 m3/h;另一种为运行ABDE 4台浆液循环泵,pH值为6.0,供浆量为55 m3/h。C浆液循环泵运行功率为1 000 kW,石灰石浆液成本为45元/m3。通过计算可知,4台浆液循环泵运行1 h增加的成本为675元,而5台浆液循环泵运行方式增加的成本为350元。
例2,某电厂在600 MW負荷时,有2种运行方式可供选择,有2种运行方式可供选择,一种是运行ABCDE五台浆液循环泵,pH值为5.3,供浆量为35 m3/h;另一种为运行BCDE四台浆液循环泵,pH值为6.1,供浆量为40 m3/h。A浆液循环泵运行功率为900 kW,石灰石浆液成本为45元/m3(包括石灰石成本、电耗、钢球损耗、水),通过计算可知,4台浆液循环泵运行1 h增加的成本为225元,而5台浆液循环泵运行方式增加的成本为315元。则可选择高pH值运行方式。
3 结论
通过理论分析和研究,结合现场实际,在锅炉负荷高低变化明显、稳定的湿法脱硫系统中,可以通过高pH运行与低pH运行交叉运行,既能保证脱硫系统安全稳定运行,又能在一定范围内节能降耗,但应通过实际计算来衡量不同运行方式的能耗情况。
参考文献
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