国产压缩机组施工安装调试问题分析
2019-01-19陈学焰
陈学焰
(中石化北海液化天然气有限责任公司,广西 北海 536000)
天然气长输管道需要在沿线设置压气站,通过压缩机多级压缩,实现天然气长距离输送。某压气站新建4套压缩机组是长输管道输送的“心脏”,每套压缩机组的设计输量为15亿方/年,该压气站压缩机组及配套系统全部国产,由离心式压缩机、变频器、电机、干气密封系统、仪表风系统、循环水系统等组成,整个机组采用润滑联合油站供油。2017年,在施工安装调试过程中,对出现的问题进行了分析及解决,为后续国产压缩机用户、施工单位、制造商提供借鉴。
1 安装调试问题与分析
压缩机施工安装调试的主要控制节点有:压缩机找正、轴对中及机组对中、油管路油运、电气仪表单校及联校、单机试车等。
1.1 配件精度不高
在压缩机组油系统管路及干气密封系统上安装压力表阀门、管接头及变径短管配件中,存在螺纹不匹配无法安装及密封不严问题,造成建设单位、监理单位、施工单位、厂商不断协调配件重新加工或重新采购,影响后续工序和质量。建议国产厂商提高配件精度,统一配件规格,实现标准化。
1.2 油系统冲洗不彻底
压缩机组对润滑油品质要求高,压缩机和润滑油管路施工中,难免残留焊渣等杂质,如果杂质带入机体,会导致密封失效。某长输管道某增压首站曾出现过油系统冲洗不彻底导致进口GE压缩机启动失败的情况。
针对施工单位对油系统冲洗重要性不了解的情况,除了教育培训外,采取以下措施做好压缩机、油站、润滑油管线油运工作,保障了压缩机组一次试运成功:(1)控制润滑油管线酸洗质量,保证润滑油管线本身清洁度;(2)采用24h值班制,实现人休滤油机不休;(3)采用软质材料对管线进行敲打、加温等措施促进油运效率。
1.3 设计不符合现场实际
在压缩机施工安装调试中,防喘振阀门自带公制接头与设计英制管材不匹配,电机接线箱设计图纸与实际安装内容不符等。现场控制盘柜电缆设计选用非屏蔽电缆,造成盘柜内感应电过高现象,使盘柜上开关失灵,无法启停现场设备。
在压缩机联锁试验过程中,发现现场控制盘柜存在继电器开关类型选择与实际需要不符,造成电气回路与自控回路设计出现冲突,无法实现联锁保护功能。
1.4 设备本体法兰、探头未把紧
干气密封的一级泄漏气不但可以监控一级密封的运行情况,还可以为二级密封运行建立足够的压力。设计上通过泄漏气管线上设置的背压阀稳定泄漏气压力至0.15MPa,即二级密封的工作压力,可保证二级密封在适合的压力下可靠的工作。一级泄漏气需由背压阀控制并稳定压力在0.15MPa,但在调试过程中出现无压力及流量问题。经反复检查试验,最终发现是压缩机底部二级密封气进气口盲法兰未压紧,导致泄漏气漏出,而无法憋压。
压缩机本体探头仪表比较多,由于部分探头的安装位置比较狭小不易紧固,经常出现松动及延伸电缆破损问题。
1.5 设计、厂商各专业设计未有效沟通
在压缩机系统调试时发现,压缩机设计单位为了保证设备自身安全增加了小型UPS设备供电,同时在该回路上也增加了故障点,一旦该设备在运行中出现UPS问题,将导致压缩机非正常停车,后果不堪设想。
在调试盘车电机的运行信号时,自控专业设计了一个DI输入点,但电气专业与仪表专业都设计了该点信号;压缩机部分电机没有进行二次配线设计,但自控专业设计了电缆及接点端口,造成了不必要的浪费。
1.6 总集成商对配套设备采购质量把控不到位
压缩机厂商作为总集成商,对配套设备采购质量跟踪和监控不到位。如在压缩机系统联校中,干气密封盘部分变送器阀组开关手柄存在松动,干气密封盘装仪表与其接线箱电缆号牌不对应等问题;在电机试车过程中发现某变频器内部电源存在接线错误,导致压缩机不能正常运行,影响联校及试车。
电机防锈油涂抹不到位导致电机振动大。某台电机发运前,厂家只对与瓦接触的轴颈进行防护,没有对测振探头处轴颈进行防护,导致电机运抵现场后,探头下方轴颈发生锈蚀产生麻点,导致电机振动偏大。采取长条砂纸对轴颈进行打磨,使轴颈摆度在10μm以内。
2 结语
国产天然气管道压缩机压缩机成功应用,打破了该类产品长期依赖进口的局面。在中石化压气站运行中,总体运行良好,但在安装调试过程中,暴露了总集成商对分包商质量把控不严、精度不高、沟通效率不高等问题。
因此,业主、设计、制造、施工安装等单位应加强细节沟通,增强安装技术质量意识,压缩机总集成商对自己采购的电机、干气密封盘等配套厂商制造质量要派专业工程师跟踪、检验,全面提高天然气管道国产压缩机安装质量和精品服务。