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压缩机平衡气管法兰处漏气处理方法研究

2019-01-16刘金旭

中国设备工程 2019年21期
关键词:机壳内孔密封面

刘金旭

(沈阳鼓风机集团安装检修配件有限公司,辽宁 沈阳 110020)

近年来,随着科学技术的飞速发展,离心压缩机因其可靠性高、体积小、质量轻等诸多优点在航空航天、能源动力、石油化工及冶金等行业日益发挥及其重要的作用。一直以来,离心压缩机内部流场的研究持续获得了国内外专家学者的关注,而平衡气管是离心压缩机非常重要的组成部分,其作用是平衡轴向力,是压缩机转子稳定运行的保障。

1 平衡气管路漏气的危害

平衡气管一旦出现泄漏会出现对压缩机造成极大的损坏,如推力轴承温度高,平衡轴向力的效果大打折扣,严重的会导致机组振动过大甚至停车;更有甚者,如有毒有害气体泄漏会造成重大的安全事故。很多使用压缩机的用户由于各种原因导致项目延期建设使用,受环境等因素影响,可能存在离心压缩机平衡气管路变形,最后导致法兰密封处变形泄漏,产生非常大的损失,为阻止这种损失,必须根据现场实际情况,对漏气的平衡气管采取现场补救,以挽回损失。

2 压缩机在现场的状态以及平衡气管路法兰密封处漏气问题分析

(1)往往在压缩机安装后,机组找正完毕,所有油气管路均安装完成,现场通气试压时发现机壳/端盖平衡气管把合法兰密封面存在漏气现象。由于此时整体机组已经找正完成,管路等已安装完毕,多采用现场处理方案。一般漏气会发生在压缩机出口压力比较低的设备上,高压的离心压缩机一般采用椭圆垫片或者八角垫片,密封效果比较稳定。

(2)平衡气法兰密封面漏气多为焊接平衡气管路时产生焊接收缩,或焊接后焊接内应力逐渐释放产生变形,使得两侧法兰密封面间距发生变化,无法与机壳上平衡气出口密封面对接,引发安装干涉或者研伤密封面内孔止口,导致密封面漏气。

3 现场处理解决措施

3.1 现场需检查作业以及应对措施

(1)检验密封面,目视检测机壳/端盖两侧方法兰密封面是否有磕碰,内孔是否有变形压痕情况。测量机壳/端盖上两密封面尺寸是否符合图样要求。

(2)试装,试装平衡气管路,检查两侧密封面间距是否合适,是否存在与机壳/端盖密封面内孔有干涉无法安装到指定位置情况。

(3)检验密封垫片变形及压痕情况。

3.2 密封面损伤修复

机壳/端盖密封面内孔变形有压痕损伤,可由钳工利用直磨机或扁铲进行手工修复,保证平衡气两侧法兰与机壳/端盖密封面内孔安装无干涉。注:机壳/端盖密封面内孔尺寸公差可以适当加大,密封平面不要动。

3.3 螺栓连接件及垫片等需求

紫铜垫片,制造紫铜垫片,比照原垫片尺寸外圆减少1mm厚度增加1mm(总厚度在3~4mm较为适宜),退火处理,硬度在HB 35-45。双头螺栓等连接件,准备长度合适的双头螺柱(材料碳钢即可),螺母,特制圆垫套(或采用双垫片)。其他,螺栓预紧安装用加长套管、塞尺、生胶带、703密封胶。

4 现场平衡气管路密封处漏气处理操作流程

(1)安装机壳/端盖密封面预紧用双头螺栓。

(2)铜垫片缠绕生胶带,在机壳/端盖密封面均匀涂抹703密封胶,将铜垫片放置在机壳/端盖密封面内。

(3)安装平衡气管,对称预紧螺栓(带上劲即可)。

(4)测量方法兰与机壳/端盖密封面距离(4x90°方向测量四点),记录数据。

(5)使用套管扳手加大预紧扭矩、两侧法兰同时预紧、螺栓对称预紧把合,监测方法兰端面与机壳/端盖密封面距离(4x90°方向测量四点),保证距离比照预紧前压缩减小0.50mm以上。

(6)静置8小时以上,待密封胶稳定后进行打压检,用气泡水对法兰处进行检查,法兰密封处已经没有气泡渗出,说明已经封住漏气处。

5 现场处理后,平衡气管路仍然泄漏分析处理

(1)在平衡气管两侧弯头处切开,将两侧方法兰侧切口用板盲死,采用2~4方案单独给两侧盲死方法兰打压,观察是否泄漏,若不泄漏接下序。

(2)测量两侧方法兰弯头切口之间距离,重新准备一根平衡气管路中间段,现场配平衡气管路,考虑焊接收缩等问题。

(3)按照2~4处理、重新进行打压试验。

6 结语

离心压缩机国产化过程需要不断提高质量,为了确保机组运行正常,排除安全隐患,就需现场有足够的经验解决出现的问题。目前,这种方法已经开始使用在出现类似漏气问题的现场,修复率极高,后期隐患低,完全满足用户以及设备使用条件。当然,也只能受限于离心压缩机设计压力比较低的设备当中,高压力压缩机一般密封形式采用的是椭圆点或者八角垫形式密封,在密封效果上是稳定的,也很少出现漏气问题。另一方面,可以给压缩机制造厂商的设计者和生产者提供更好的素材,也能够更合理地设计制造离心压缩机。

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