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万家寨混凝土重力坝中孔过流面缺陷处理

2019-01-09侯争光吴凌丞

大坝与安全 2018年5期
关键词:中孔冻融滑模

侯争光,张 维,赵 朋,吴凌丞

(黄河万家寨水利枢纽有限公司,山西偏关,036412)

1 工程概况

万家寨水利枢纽位于黄河北干流上段托克托至龙口峡谷河段内,是黄河中游规划开发的8个梯级中的第一个工程,也是山西省引黄入晋工程的龙头工程。枢纽的主要任务是供水结合发电调峰,同时兼有防洪、防凌作用,装有6台单机容量180 MW的混流式水轮发电机组,总装机容量1 080 MW,多年平均年发电量为27.5亿kW·h。

工程由混凝土重力坝、泄水建筑物、坝后式厂房、GIS开关站、引黄取水口等组成。泄水建筑物布置在左岸,根据泄水建筑物的运用要求,并考虑在不同库水位泄流排沙的灵活性,泄水建筑物由8个底孔、4个中孔和l个表孔组成,均采用长护坦挑流消能。

中孔担负着枢纽泄洪排沙及排漂任务,布置在9、10坝段,为压力短管式无压坝身泄水孔。每个坝段布置2孔,共4孔。孔口尺寸为4 m×8 m(宽×高),进口底坎高程为946.00 m。中孔设平板事故检修闸门及平板工作闸门各一道,工作闸门后为明流段,堰面曲线为抛物线,过流面末端水平直线高程900.00 m,其后接长护坦及挑流鼻坎。单孔最大泄量为675 m3/s。

2 中孔过流面现状

2004年对枢纽水工建筑物混凝土缺陷进行了全面普查,检查发现中孔过流面及护坦存在混凝土裂缝、剥蚀、脱落等问题,其中统计裂缝共计128条(详见表1),剥蚀、脱落共5处,最大剥蚀面积达64 m2,随即采用环氧混凝土、环氧砂浆等进行了局部修补处理。此后自2008年起,中孔过流面经历多次泄水等短时性过流,导致过流面原修补的环氧材料大面积剥落。

表1 中孔过流面混凝土裂缝统计Table 1 Statistics of the cracks on the concrete overflow surface

2014年,对中孔过流面混凝土存在较大冻融破坏的区域(桩号下0+014.82~下0+058.00 m)进行钻孔取芯试验,检测过流面混凝土的强度,检测成果详见表2。中孔过流面二期混凝土原设计强度为R90300D200,混凝土试验强度低于设计值,且越距表面,强度越低,达不到设计要求。对局部混凝土表面砂浆已剥落、骨料露出、冻融破坏严重区域进行深凿检查,凿除10 cm深后,底部混凝土仍然疏松,强度较低。

表2 中孔过流面混凝土取样抗压强度检测成果Table 2 Result of the compression test of the concrete on overflow surface

3 缺陷原因分析

3.1 原浇筑混凝土强度低

对过流面混凝土进行钻孔取芯试验,试验强度低于设计值,这与建设期浇筑混凝土标号低有关,加之运行时间长,混凝土碳化严重,过流面混凝土在温度作用和泄水水流的冲蚀下产生裂缝和剥蚀。

3.2 冻融破坏

中孔闸门存在轻微渗水,渗水经过堰面密集发育的裂缝渗入混凝土内,低温季节结冰引起混凝土冻融破坏。

4 修复范围及方式确定

4.1 修复范围

修复范围为坝0+205.00~0+243.00 m(中孔4孔过流面)、下0+08.82~下0+88.00 m(中孔工作闸门后至过流面底部)。

4.2 修复方式

2004年对中孔过流面局部剥蚀、脱落部位采用环氧砂浆修补处理后,泄水后修补部位环氧砂浆大面积剥落,效果不佳。结合钻孔取芯检查,发现过流面混凝土强度低于设计值,且距过流面表面越浅,强度越低,达不到设计强度要求,且多处混凝土表面砂浆已剥落、骨料露出,凿除10~15 cm后,底部混凝土仍然疏松,强度较低。鉴于上述情况,确定对中孔过流面混凝土存在的裂缝、剥落、强度低等问题进行彻底处理,采取少凿多浇的方式,滑模浇筑施工工艺,对堰面整体混凝土进行修复处理。

图1 抗压试验芯样Fig.1 Core samples for compression test

5 施工工艺要求

5.1 混凝土凿除厚度

为了消除安全隐患,提高过流面混凝土的强度,并保证过流面体型光滑连续,将过流面表层混凝土全部凿除。过流面桩号下0+08.825~下0+14.825 m凿除深度30 cm;桩号下0+14.825~下0+58.510 m凿除深度为钢筋网以下5~30 cm,若局部疏松深度大于30 cm时,现场确定凿除深度;桩号下0+58.510~下0+87.50 m凿除深度30 cm,桩号下0+87.50~下0+88.00 m凿止水槽,深50 cm。为检查凿除深度,凿除老混凝土面层之前,应在老混凝土表面设置检验墩,并用红色油漆标识,施工过程中,不得凿除检验墩,在凿除深度验收合格后,再将检验墩全部凿除。

5.2 凿除面处理

清除混凝土表面的灰尘、乳皮、松动颗粒,去除凿除面上起伏悬殊、局部凸起或成锐角以及松动的老混凝土,处理过的表面应露出新鲜的混凝土骨料,打毛混凝土基面,且不对骨料产生扰动。

5.3 植入锚杆

在凿除面上植入环氧树脂锚杆,桩号下0+08.825~下0+14.825 m与桩号下0+58.510~下0+87.50 m范围内锚杆采用φ16@500 mm,总长度为90 cm,深入老混凝土35 cm;桩号下0+14.825~下0+58.510 m范围内采用φ16@400 mm,总长度不低于90 cm,深入老混凝土35 cm;外露锚杆顶部侧弯90°与表层钢筋网焊接。待锚杆胶结固化后,按规范要求进行锚杆拉拔力检验,锚杆抗拔力达不到质量要求时,按要求重新检验或采取其他处理措施。

5.4 设置表层钢筋

表层钢筋采用φ16@150 mm,纵横方向均为7根/m,修复时对割断的钢筋及不慎损坏的钢筋均应按原样进行恢复。

5.5 清洗

彻底清除表层凿除物及松动的老混凝土,将混凝土凿除面清洗干净。

5.6 滑模测量放线

过流面浇筑方式采用拉模浇筑工艺,按照先9后10坝段的浇筑顺序,每次滑模浇筑宽度16 m。对轨道中心线和支撑架位置测量放线、支撑架标高,并检查过流面线与设计线的偏差。

5.7 轨道安装

轨道采用角钢固定,两块角钢之间固定一块槽钢,槽钢内部镶入滚轮,以确保桁架滑动行走。

5.8 滑模模体组装

滑模模体主要由型钢桁架组成,底面为6 mm厚钢板,四周支撑体和纵向梁由25 a槽钢和16 a槽钢组成,钢桁架高2.0 m,底宽1.2 m,同时在桁架下游侧做人工操作平台,底宽1.0 m、高1.6 m,以满足人工收面和检查使用。

5.9 涂刷界面胶

新混凝土浇筑前,对新老混凝土结合面进行清洗,要求表面无油脂、尘埃和松散物,表层干爽不湿或略带潮,涂刷一层环保型界面胶。

5.10 浇筑混凝土

采用混凝土吊罐结合溜槽方式进行混凝土入仓、滑模浇筑的施工工艺,按照先9后10坝段的浇筑顺序,重新浇筑结构混凝土。新浇混凝土为C50F300W6(二)高强硅粉混凝土。桩号下0+08.825~下0+14.825 m混凝土浇筑厚度30~48 cm;桩号下0+14.825~下0+58.510 m混凝土浇筑厚度35~55 cm;桩号下0+58.510~下0+87.50 m混凝土浇筑厚度30~59 cm;桩号下0+87.50~下0+88.00 m混凝土浇筑厚度50 cm。

5.11 混凝土养护

混凝土表面经人工抹面压光之后,立即覆盖塑料薄膜、上部用麻袋保湿养护。养护期应满足规范的要求,尽量延长养护期,以避免混凝土表面出现裂缝。

6 经验与建议

(1)中孔过流面工作闸门存在漏水问题时,应及时维护处理,以免冬季结冰引起混凝土冻融冻胀破坏。

(2)修复采用的C50F300W6(二)高强硅粉混凝土具有和易性好、强度高、耐久性高的优点。硅粉混凝土对早期养护要求高,否则容易发生塑性干裂,在浇筑振捣后应立即覆膜,温水养护21 d以上。

(3)为防止混凝土裂缝的产生以及避免裂缝扩延引起类似问题的发生,建议在混凝土表面涂抹强度高、柔韧性好、抗冲磨的防护涂层。

7 处理效果及评价

中孔过流面于2015年8月修复完成,经历3年运行,检查发现表面局部存在细微裂缝,主要可能是早期硅粉混凝土养护不到位所致,未发现混凝土表面出现冲蚀、冻融等破坏,运行效果良好。

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