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白龙煤矿瓦斯抽放钻孔施工工艺研究

2018-12-29

山东煤炭科技 2018年12期
关键词:排渣风压钻具

朱 捷

(霍州煤电集团云厦建筑白龙矿建分公司,山西 霍州 031400)

1 前言

对于软硬复合煤层,因软分层比较容易吸水膨胀和垮落,钻渣量显著增加,易于卡住钻杆;硬分层则不易垮塌,使得孔内断面积减小,过渣能力减小。同时打钻现场喷孔、垮孔和卡钻现象频出,导致施工效率低、成孔率低,对于100m以上的长深孔基本无法施工,这给瓦斯抽放工作带来了困难。

在对白龙煤矿3#煤层进行浅孔抽采试验时,软分层就出现了塌孔、压钻、抱钻等现象,因此需要就3#软硬复合煤层的钻孔施工进行全方位的探索,从钻孔施工装备、配套钻具、排渣方式等方面加强钻孔深度。

2 煤层赋存概况

白龙煤矿共有1号、2号、3号、5号和9号可采煤层,当前主采3号煤层,煤层厚度为2.5~7.3m,平均厚度为4.5m,坚固性系数为0.23~0.45。煤系地层岩性自下而上为:泥岩:紫杂色、灰绿色,含团块状,易碎,遇水膨胀,一般厚8~10m,厚度变化大;根土岩:粉砂质,灰一深褐色,含植物根部化石,较坚硬,一般厚2~6m;炭质泥岩:0~5m,为煤层直接底板;中部有1~2层夹矸,局部地区加厚至2~5m;灰黑色粉砂岩、砂质泥岩:水平层理,厚2~3m;中粗砂岩:厚度为0~30m,局部为砂岩,含植物化石及煤屑;细粉砂岩互层:灰-灰黑色,厚度0~73m,缓波状、微波状层理,含植物化石。该煤层瓦斯基本参数测量结果:煤层瓦斯压力测定值为0.71MPa,瓦斯含量处于4~21m3/t之间,煤层透气性系数为4.0076~7.9727m2/(MPa2•d),钻孔瓦斯流量衰减系数为0.1525~0.2830d-1,放散初速度△ p为20~25。

3 3#煤层中深孔施工方案设计

为了增加3#煤层的钻孔施工深度,从而提高该煤层瓦斯治理能力,基于影响钻孔施工的因素,从钻孔施工装备、配套钻具、排渣方式等方面对加强钻孔深度的施工进行了实践应用的探讨,取得了较好的实践效果。

3.1 钻机选型

目前煤矿井下常用的钻机类别主要有杭州钻探机械厂的SGZ系列、西安煤科院生产MK系列、重庆煤炭科学分院生产的ZYG系列。结合白龙煤矿3#煤层的地质条件,较为合适的为ZDY6000L和CMS1-6200等。ZDY6000L型钻机为西安煤科院生产,优点:扭矩、起拔能力大,下钻速度快,钻进效率高,但3#煤层开采巷道高,需要对该型号钻机进行改进增加稳固性能。ZDY6000L型钻机施工200m钻孔用时3~4个班。CMS1-6200型钻机为江苏中煤生产,优点:功率大,结构紧凑,操作灵活,机动性好,全断面作业,安全性能好,一机多用,缺点:自重小,在松软煤层稳定性差,需要加强稳钻改进。CMS1-6200型钻机施工200m钻孔用时4~5个班。

3.2 钻具选型

钻孔施工过程中,钻杆会受到拉、压、弯、扭等多种作用,还会受到振动及冲击载荷,钻杆承受的弯应力和扭距大,钻杆接头螺纹根部的尖底容易产生应力集中,反复拧卸又会使螺纹磨损,接头部分成为钻杆强度的薄弱部位。同时在钻孔过程中还会受到孔壁的摩擦,降低钻杆的疲劳强度,因此选择合适的钻具是非常重要的。

(1)光面圆钻杆

光面圆钻杆采用“公接头+杆体+母接头”的形式,其中公母接头与中间杆体采用先进的摩擦焊接工艺方法。为了减少应力集中点,设计时把公接头与母接头的摩擦焊接过渡面设计为圆弧过渡状。优点:钻杆强度高,缺点:排渣不畅,会压钻。

(2)螺旋钻杆

螺旋钻杆是在三角钻杆的基础上改进而成,分为大螺距和小螺距两种。其钻进方式属于干式自主排工艺。优点:作业产生的岩粉通过螺旋钻杆排出,孔内无岩粉存在,不会造成重复破碎;不需要循环介质的存在,减少了设备的配套;钻孔作业过程中,螺旋钻具叶片具有相应的支撑作用,降低了震动对钻孔的干扰,能够降低塌孔事故的发生。缺点:螺旋钻杆的自重较大,作业速度较慢,钻屑的排放不充分,钻进效率不高。

(3)三角钻杆

三角钻杆又叫三棱钻杆,其利用钻杆的自重使钻杆与钻孔底部的弧段保持着轴向线状接触,其横断面示意图如图1所示。优点:排渣能力强,可增加钻孔深度。

图1 三角钻杆横断面图

相对比光面圆钻杆和螺旋钻杆,三角钻杆整体的排渣效果较好,无压钻现象发生。因此在设计中采用螺旋钻杆。

3.3 排渣方式的选择

在瓦斯抽放钻孔工艺中,以往均采用水力排渣方式。水力排渣优点:携带煤粉量大,排渣能力强;缺点:对本身孔壁有相当大的冲击力,严重的话能导致垮孔、喷孔现象,会降低煤粉的强度。风力排渣原理:压缩空气进入孔以高速风流的形式将钻屑吹向孔口,特别适应软煤层的排渣过程。风力排渣的影响因素有风速和钻孔倾角,通常设计风压为0.75MPa,保障排渣能力。根据3#煤层的特点,在本次设计当中选择了风力排渣方式。同时对于风力排渣,除了要有足够风压外,还要防止含水空气进入钻孔,否则钻屑会通过压风中的水板结,排不出渣,因此,钻孔中必须要保证干风送入。保持排渣畅通,减少煤渣与钴杆的摩擦,如果孔口排渣量减少,必须立即停钻,使钻杆退退进进,来回捣孔,反复掏空。

3.4 钻孔施工方案

(1)钻孔设计。3号煤层的倾角为5°~6°,因此结合该煤层倾角,设计上行孔钻孔角度为7°~8°,设计下行孔钻孔的角度为4°~5°。目的是让钻孔的轨迹能同3号煤层保持平行,能增加钻孔的深度。

(2)稳固钻机。前面选择的ZDY6000L和CMS1-6200钻机,在稳固性上都较差,必须做好稳固钻机的措施。第一,根据钻孔位置固定好钻机;第二,垫木必须垫在钻机底部的实底处,用立柱控制钻机,防止因震动而发生位置移动。

(3)充分排渣。风力排渣方式中,确保风量足风压够,空压机的工作特性、管路以及钻具的泄漏,要达到较好的钻进速度。钻进深度越大,排渣阻力越大,越需要更大的风量和风压,以克服排渣阻力。地面压风机房产生的风压一般为0.8MPa,至井下排渣地点后一般能达到0.4~0.5MPa,当风力难满足排渣所需时,需要在井下另设专用压风站,保证风量和风压。

(4)要对不同层段的给进压力进行掌握,出现压力升高的情况要采取相应的保障措施。

(5)为了防止钻孔施工作业场所发生片帮冒顶事故,必须加强钻孔施工作业场所及周围巷道的支护,严禁空帮空顶。为了防止在钻孔施工过程中发生煤尘事故,在钻孔施工过程中,必须要采取内喷雾或外喷雾等有效的灭尘措施。

4 结论

当前白龙煤矿3#煤层的瓦斯抽放钻孔施工作业已有一年之久,基本确定了采用ZDY6000L和CMS1-6200两种钻机,主要采用螺旋钻杆和三角钻杆,排渣方式选择风力排渣、钻具自动排渣及混合排渣三种。在一年的钻孔施工探索时间内,共施工钻孔709个,累计进尺103615m,钻孔最深228m。其中钻孔深度≥200m的18个,比例占2.5%;200m>钻孔深度≥150m的352个,比例占49.6%。从该数据可以看,优化设计的瓦斯抽放钻孔施工后,钻孔的深度和效率都有了很大的提高,瓦斯抽采率从12%提高到了25%以上。该瓦斯抽放钻孔施工工艺切实合理,能为该煤矿的瓦斯防治提供支持。

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